A企业工艺流程的分析与优化.pdf

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AA 企业工艺流程的分析与优化企业工艺流程的分析与优化 AA 企业工艺流程的分析与优化企业工艺流程的分析与优化 2017年 03月 21 日 摘要:摘要:文章主要研究了 A企业板料成形工艺流程的效率问题,通过观察和分析发现,该流 摘要摘要:: 程中工人的动作不规范。采用双手动作分析法对其进行了分析优化,并用秒表时间研究法 对改善效果进行了评估。 关键词:关键词:工艺流程,动作分析,作业管理 关键词关键词:: 1 引言1 引言 1 1 引言引言 经济全球化以及市场竞争的不断加剧,对企业的生产率要求也越来越高。为了有效提高企 [1] 业的市场竞争力,公司要不断提高生产线的效率,保证产品的生产水平。 本文以生产保 险柜的 A 企业为基础,对其板料成形流程进行研究,这不仅对该企业的生产效率的提升有 着重要意义,对其他企业也是一个真实的借鉴。 2 现行板料成形流程分析与优化2 现行板料成形流程分析与优化 2 2 现行板料成形流程分析与优化现行板料成形流程分析与优化 调查工作现场的具体布置与作业流程,发现存在着很多动作不规范的现象,对其进行双手 [2] 动作分析 ,得到现行板料成形动素分析如表 1 所示。 由表 1可知右手动作明显多于左手动作,双手操作不均衡,存在一些不合理的作业内容、 顺序和方法。因此采用 5W1H 和 ECRS原则进行改进,取消不必要的作业,通过合并提高双 手的同步性,重新安排作业流程,简化操作,提高双手作业的效率。[3]改进后的板料成形 流程动素表如表 2 所示。 比较改善前后的方法,如表 3 所示: 由表 3可知,通过改善,双手作业基本平衡,减少了等待时间,双手加工操作差距减少, 减少右手的劳动强度,降低了单手疲劳程度,提高了作业效率。 3 改善效果评估3 改善效果评估 3 3 改善效果评估改善效果评估 采用秒表时间研究法[4]对改善效果进行评估。首先对现行板料成形流程划分作业单元:① 钢板从拿起到放入折弯槽;②钢板折弯到关闭机器;③取出钢板到放下钢板,以可靠度 95% 为基础,采用 d 值法确定测定次数,对各个操作单元观测 5 次,得到数据如表 4 所示: 2 其中,N=(40xRx5/d /S)2,n=5 时,d =2.326,确定应观测的次数不少于 12。在测时过 2 2 程中采用归零计时法,剔除异常值后计算得到操作单元实际操作时间,如表5 所示: 此时正常时间为:3.57+1.78+1.17=6.52 分钟。采用 15.4%的宽放率进行宽放时间的确定, 可知宽放时间为:6.52×15.4%=1 分钟。因此标准时间为 7.52分钟。 其次对改进板料成形流程划分作业单元:①钢板从拿起到放入折弯槽,②钢板折弯到关闭 机器,③取出钢板到放下钢板;同样以可靠度 95%为基础,采用 d2 值法确定测定次数,对 各个操作单元观测 5次,得到数据如表 6所示:

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