基于PLC的天车无人化控制系统设计研发及应用
【摘 要】介绍全国首家天车无人化控制系统设计及 应用。该系统结合传感器技术、 PLC技术拟合曲线法研发了 摆角控制技术,实现了天车多模式控制、全自动运行、设 备全天候监视和钢卷跟踪等功能。应用表明,系统显著提 高了天车效率和平稳度,降低了天车工劳动强度和天车点 检难度,增加了天车可靠性。为库房管理和物流工艺发展 升级提供了坚实的设备基础。
【关键词】天车控制 天车无人化 PLC 摆角控制 全天 候监视
引言 目前,国内外绝大多数天车控制模式中,均采用纯电 气控制。在很大程度上限制了天车控制水平进步、库房管 理和物流工艺的发展和升级。传统天车,操作工长期暴露 在危险环境下从事高强度重复性劳动;天车利用效率低, 动作平稳程度不高;天车属于高空作业,设备不易点检, 故障不易发现 [1] 。唐钢于 2014 年着手自主研发并最终在国 内首次应用天车无人化控制系统很好的解决了这些问题。
设计方案 以实现天车全自动和天车设备全天候监控为目的,综 合无线网络技术、PLC控制技术和HMI技术,设计天车无人 化控制系统。一套可靠的 PLC系统,需要具备多种环境下 的处置能力,据此采用手动模式、自动模式、遥控模式、 维护模式四结合的原则,实现天车控制方式多样化。基于 面向对象原则,将系统划分为命令层、基础层、执行层, 如图 1 所示,依托现场总线技术和无线通讯技术串接 PLC 控制系统、传感器、传动设备,实现控制精准化。明确控 制对象,划分控制功能,分别为大车控制、小车控制、主 钩升降控制、主钩旋转控制、天车摆角控制、天车防撞控 制、夹钳控制、钢卷跟踪、事件中断及手动干预的处理、 参数设定、故障报警、人机接口等功能。作为智能化库房 的设备控制部分,建立完善的通讯结构,保障系统与 WMS 进行实时数据通讯,接收 WMS 下发工单,反馈天车和钢卷 信息,生成信息数据流,为生产物流提供数据支撑。
图 1 控制系统层次划分及系统结构图
硬件结构
采用西门子S7-300 PLC及ET200远程站做为控制架 构,组成命令层,结合传感器状态,经由连锁和逻辑判断 对执行层下达具体动作命令;执行层包括 ABB 变频器及其 控制的电机等传动装置,通过 Profibus 工业总线接收命令层 指令进行电机等设备的动作;基础层由各种传感器组成, 对天车实际动作和当前状态进行检测,并反馈到命令层 PLC 中,作为PLC系统命令的触发与连锁信号
功能技术研发实现
系统采用模块化组织架构,按照不同功能划分各个功 能块,使用SCL语言编程。
设备控制功能研发实现 手动和遥控控制采用循环顺序控制方式,即由主程序
依次调用手动控制模块和遥控控制模块,实现逻辑的顺序 执行,用以保证天车非常规工作的使用,继承传统天车的 控制功能。自动控制采用定时扫描控制方式,即每 50ms 运
行一次循环,调用一次自动控制模块,有效保证系统自动 运行和 DP 通讯的可靠性,实现天车无人化的目的,如图 2
所示。维护模式采用继电器控制,完全脱离 PLC控制,用
于PLC系统产生严重故障或天车其它设备产生致命错误 时。
图 2 手动和遥控控制功能结构图
钢卷跟踪技术研发实现 钢卷跟踪的工作对象是指钢卷在库房内由天车动作所
引起的一系列位置和状态变化,其目的是通过确定钢卷在 库房内具体垛位的位置和状态决定是否启动相关的功能程 序,对跟踪的钢卷准确地进行各种控制、数据采样、操作 指导并将其跟踪信息发送至 HMI 人机界面,实现天车设备 全天候监控。钢卷跟踪是天车全自动控制的重要手段,其 功能的高低直接影响着天车控制系统的自动化水平。跟踪 由PLC完成,毫秒级的循环周期保证了跟踪的实时性和准 确性。在天车工作时,钢卷跟踪实时监控大车位置、小车 位置、主钩高度、夹钳宽度、负载信号等,依据内部逻辑 综合判断天车动作所在过程;实时记录取放卷垛位信息及 钢卷信息等。汇总所有信息形成以时间为 X 轴,空间为 Y 轴,钢卷信息为Z轴的跟踪信息。钢卷跟踪功能实现了在 天车多模式控制下,钢卷信息流的连续性,使库区智能化 管理成为可能。
天车摆角自动控制功能研发实现 天车全自动控制运行时最显著的特性之一 [2],就是天 车移动和停止过程中主钩摆幅很小、摆角可控,特别是表 现在动态取、放卷时,主钩摆角能够控制在 0.5 度以内。这 为天车精确定位和安全取、放卷提供了坚实基础,有效保 障了钢卷在库房内的精准码放。天车摆角的产生原因是天 车在变速运动中钢卷速度变化滞后于大车和小车速度变 化,因此控制天车摆角就是消除这种速度变化的不同步。 天车摆角控制的过程是将主钩摆角分解成水平坐标系内的
X轴和Y轴两个方向,分别对应摆角仪的大车和小车方向的 角度反馈,通过判断主钩摆动方向不断修正大车和小车行
原创力文档

文档评论(0)