福斯特惠勒422thr循环流化床锅炉rb试验.docxVIP

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福斯特惠勒422 thr循环流化床锅炉RB试验 1 前言 RUNBACKRB是指当发生部分主要辅机故障跳闸,使锅炉 最大出力低于给定功率时, 协调控制系统将机组负荷快速降低到 实际所能达到的相应出力, 并控制机组在允许参数范围内继续运 行的整个过程。RB试验的目的是检验机组和自动控制系统在异 常工况下的适应能力,RB功能的实现为机组在高度自动化运行 方式下提供了安全保障。 机组采用的是美国福斯特惠勒公司生产的 422t/hr 循环流 化床锅炉,属于流化床锅炉中的 (芬兰奥斯龙 ) Pyroflow 流派, 高压、无中间再热、单汽包自然循环、无炉外热交换器。采用了 单炉膛结构,水冷式布风板,钟罩式风帽,双旋风筒高温圆型绝 热式分离器,四台给煤机前墙给煤,定向风帽固态排渣,流化床 式冷渣器,循环倍率为 20-30 。 2 难点分析和控制优化 2.1 RB 触发条件及目标负荷的确定 分别对循环水泵、锅炉电动给水泵、一次风机、二次风机、 引风机、 给煤机进行单台设备出力试验, 协调控制系统根据发生 故障的设备来确定机组的目标负荷,最终确定: RB触发条件为 机组负荷>90%Pe (90MW时,单台一次风机或引风机跳闸; RB目 标负荷均为50%Pe (57.5MW),降负荷速率略有不同,引风机 RB 时设为1.917MW/S, —次风机RB时设为1.765MW/S。 2.2 床温控制 床温是循环流化床锅炉的一个重要指标, 为了降低不完全燃 烧损失,提高传热系数,并减少 CO N2O非放,应尽可能提高床 温,然而为了提高脱硫效率、降低 NOX 非放和防止床内结焦,床 温不宜过高,所以一般将床温控制在 820?900C。床温又具有惯 性大,不容易控制的特点。如何在 RB时将床温控制在允许的安 全范围内(760?980C),不触发锅炉 MFT是循环流化床锅炉 RB试验成败的关键之一。 影响床温的主要因素有机组负荷、投煤量、返料量、一二次 风量、床层厚度及排渣量。本机组主要通过调节一二次风量,改 变床内颗粒浓度的方法来控制床温, 以调整返料量和排渣量为辅 助手段。当RB动作时,给煤量随着负荷设定值迅速降低,一二 次风量也将在保证最小流化风量的前提下, 迅速降低, 床温将被 控制在允许的安全范围内。 床温信号处理:由于四台给煤机全部布置于锅炉前墙 19米 处的给煤机平台, 采用二次风播煤, 且每台给煤机的给煤量又不 尽相同,造成播煤不均匀, 同时床温测点布置的位置也各有不同, 造成各床温测点的温度差异较大,必须对 1 5点床温信号进行适 当的处理。经过多方论证,采取带坏质量判断的求平均值逻辑, 求得平均床温,作为床温调节系统控制的依据。锅炉MFT触发条 件中的床温高 低判据为平均床温与至少 3 点温度超过设定值。 2.3 炉膛负压控制 当单台一次风机或引风机跳闸触发 RB时,风烟系统原有平 衡被打破, 入炉煤量迅速减少, 燃煤受热挥发和燃烧产生的气体 大量减少, 同时炉膛内温度显著下降, 最终导致炉膛负压在短时 间内大幅波动。若控制不当,使得炉膛负压超过设定值,触发锅 炉MFT将导致RB试验失败,甚至损坏锅炉水冷壁和炉墙。所 以,必须对炉膛负压自动控制系统进行个性化的改进和优化。 机组所有风机均为不带变频电机的离心风机, 利用风机进口 挡板调节风量和风压, 挡板与电动执行机构间用带有球形铰链的 连杆连接。由于电动执行机构自身存在 1%的死区,球形铰链与 连杆之间又存在间隙,造成挡板的实际开度与控制指令间存在 ±1%的偏差,以及 1.5%的回程差,使得炉膛负压控制滞后和炉 膛压力阶跃性地波动。 另外一、二风机不是对称布置在锅炉两侧, 而是并列布置在锅炉的同一侧, 风机出口即合并入总风道, 再送 至各处用户。 根据现场的实际情况, 对炉膛负压控制进行针对性优化: 在 引风机调节挡板自动控制回路的前馈信号中引入一、 二次风挡板 的控制指令和煤量反馈, 以加快其动态响应速度; 对炉膛压力偏 差设置土 30Pa的死区,以避免挡板频繁动作引起的炉膛压力波 动;采用变参数控制策略,炉膛压力偏差小则用小增益,偏差大 则用大增益, 增强系统控制偏差的能力和大幅度波动时的响应速 度;取消风机同侧联跳逻辑, 在两台相同风机的进口挡板的控制 中加入带手动偏置的平衡回路, 当一台风机的进口挡板的指令增 加或减少时,另一台风机的进口挡板的指令将相应减少或增加, 当一台风机跳闸时, 另一台风机的进口挡板将快速开启至相应开 度,还可以通过改变偏置的方法,调整平衡两台风机的出力。控 制逻辑如附件 1 所示。 2.4 主蒸汽温度控制 无论何种原因引起的 RB主汽温度都将迅速下降,为了防 止主汽温度下降幅度过大, 影响汽机的安全运行, 在减温水控制 系统中加入了关闭超驰控制回路。当

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