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- 2021-11-21 发布于上海
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型钢炼钢厂 2#转炉制动块及球铰处理方案
一、 概况
型钢炼钢厂 2#120 吨转炉制动块及球铰于 2011 年年初在点检过
程中发现西南球铰窜动量增加及制动块开焊频繁出现。为保证安全,
对 2#转炉实施球铰、制动块特护。
同时决定于 2012 年 2 月底进行为期 24 天年修对球铰及制动块进
行全部改造更换( 3#炉、 1#炉球铰已于 2008 年、 2010 年实施了改造
更换)。2011 年 11 月份提报了 2#炉球铰年修备件计划,机制公司已
制作完毕。
4#炉施工网络定于 7 月 13 日~7 月 25 日进行为期 12 天一次除尘
管道合茬施工。 原定 2012 年 2 月底进行为期 24 天年修因需结合一次
除尘管道施工,同时考虑节省费用 2#炉取消炉衬更换、球铰更换等
项目,工期缩减至 12 天。
2012 年 3、4 月份, 2 炉制动块间隙逐渐扩大,并多次点检发现
制动块焊缝开焊隐患, 虽然通过定修进行了处理, 但仍未得到有效控
制,近期制动块焊缝开焊频繁且球铰的球面间隙增大, 摇炉时产生较
大冲击力,存在制动块撞击开裂及球铰轴断的严重隐患。
二、原因分析
原因有两点:
(一)、设计存在缺陷, 托圈上的制动块与炉壳上的大制动块之间
的间隙,在生产过程中会不断的变大,无法进行控制,仅能通过填塞
钢板进行简单处理, 若间隙过大会造成冲击力变大, 导致制动块被撞
击开裂; 若填塞钢板后间隙过小, 托圈上的制动块与炉壳上的大制动
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块顶住,托圈上的制动块同样会被顶裂。
(二)、热疲劳,由于常年受高温辐射,制动块、焊缝、托圈等其
强度逐步降低。同时球铰碟簧受热失效,碟簧塑性变形,球面间隙增
大(原间隙为 0mm,现在间隙 30mm,见附图),摇炉时产生较大冲击
力,存在制动块撞击开裂及球铰轴断的严重隐患。
30mm
目前球铰、制动块等备件机制公司已全部制作完成,已具备送或
条件。
三、处理方案 一(该方案分两次停炉对球铰和制动块进行处理,
对生产影响相对较小)
(一)第一阶段
1、概述
结合 1#机 7 天年修, 2#炉停炉 4 天,对 4 块上制动块及 2 个上
托架进行处理和球铰塞垫片。 4 块上制动块割除清根及新制动块定位
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安装由建安公司负责, 机动计量科、 机修车间负责技术指导及施工质
量监督验收。 2 块大托架的结合面焊补耐磨块由建安公司负责施工,
机动计量科、 机修车间负责技术指导及施工质量监督验收。 上制动块
加固处理由建安公司负责施工, 机动计量科、 机修车间负责技术指导
及施工质量监督验收。 球铰制填塞垫片及裙板拆除安装由机修车间同
步实施,机修车间提前落实垫片尺寸做好备件准备工作, 总工期 4 天,
人员分中夜班两班倒。 同步进行裙板拆除恢复, 球铰填塞垫片等工作。
2 、质量目标
(1)、制动块与大托架结合面接触面积必须大于全面积的 60%,
其不接触面积局部间隙应不大于 0.2mm,出钢口下方的制动块与大托
架结合面最大间隙不超过 3mm,尽量控制在 2.5mm。
(2 )、制动块与托圈之间的焊缝要求:
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