PLC在自动磨花机中的应用.docxVIP

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PAGE 1 PAGE 1 PLC在自动磨花机中的应用 特种变压器掌握柜的表面铝板,需要在其表面磨出圆形连续花纹,类似鱼鳞状,从而使其表面具有统一、美观、装饰性的效果。原来采用手工加工的方式,一般是利用摇臂钻床或台钻,夹上专用磨头,一个工人压下磨头,另一个人工送料,逐个逐行磨削。由于人工操作,磨头压力不匀称,位移送料间距不精确等原因,加工的质量难以保证,效率也很低,影响生产的正常进行,前不久,我们试用可编程掌握器PLC和机械传动装置研制了一台自动磨花机,已获得成功。 1、概述 特种变压器掌握柜的表面铝板,需要在其表面磨出圆形连续花纹,类似鱼鳞状,从而使其表面具有统一、美观、装饰性的效果。原来采用手工加工的方式,一般是利用摇臂钻床或台钻,夹上专用磨头,一个工人压下磨头,另一个人工送料,逐个逐行磨削。由于人工操作,磨头压力不匀称,位移送料间距不精确等原因,加工的质量难以保证,效率也很低,影响生产的正常进行,前不久,我们试用可编程掌握器PLC和机械传动装置研制了一台自动磨花机,已获得成功。 2、工艺设备方案 2.1在一张长2.44米宽1.22米的薄铝板上,匀称地磨出直径约50毫米的花纹,相互交叉,排列整齐,呈现鱼鳞状。依据这一要求,这台设备需要的工艺方案是:上板→压紧→磨削→松开→位移→压紧→→→循环进行→完成整个板的磨花加工。在这个工艺过程中,磨头压力匀称,位移节拍全都是关键的因素。 2.2为了完成以上工艺工程,设备主体结构由四个部分组成(见图1):龙门架、横梁、小车(工作台)和小车架。横梁带动磨头在龙门架中上下运动,小车在小车架上根据一定的节拍(步)水平移动。横梁上分2排安装28个磨头,2个1.0KW的电机驱动磨头同向旋转。 3、工艺流程 待磨花加工的板材,一般是0.75-1.2mm的薄铝板,首先由工人放在小车上,起动小车,小车则向左移动,当运行到加工区后,遇到限位开关,小车停止,预备开始磨削。此时,横梁下降,气缸压紧铝板,28个磨头开始磨削,延时一段时间,第一道磨削完成,此时被磨削出2排每排14个园型花纹。 磨削第2道时,气缸松开,横梁上升,横梁遇到上限限位开关后,经过PLC掌握,使小车向左移动一个节拍的距离(44mm),然后停止。横梁下降……连续重复第一道工序的过程。以后,周而复始,逐行磨削,直到将一整块板磨完,小车遇到左限位开关为止。最终,由人工将铝板从小车上卸下来,再退回到原位。 特种变压器掌握柜的表面铝板,需要在其表面磨出圆形连续花纹,类似鱼鳞状,从而使其表面具有统一、美观、装饰性的效果。原来采用手工加工的方式,一般是利用摇臂钻床或台钻,夹上专用磨头,一个工人压下磨头,另一个人工送料,逐个逐行磨削。由于人工操作,磨头压力不匀称,位移送料间距不精确等原因,加工的质量难以保证,效率也很低,影响生产的正常进行,前不久,我们试用可编程掌握器PLC和机械传动装置研制了一台自动磨花机,已获得成功。 1、概述 特种变压器掌握柜的表面铝板,需要在其表面磨出圆形连续花纹,类似鱼鳞状,从而使其表面具有统一、美观、装饰性的效果。原来采用手工加工的方式,一般是利用摇臂钻床或台钻,夹上专用磨头,一个工人压下磨头,另一个人工送料,逐个逐行磨削。由于人工操作,磨头压力不匀称,位移送料间距不精确等原因,加工的质量难以保证,效率也很低,影响生产的正常进行,前不久,我们试用可编程掌握器PLC和机械传动装置研制了一台自动磨花机,已获得成功。 2、工艺设备方案 2.1在一张长2.44米宽1.22米的薄铝板上,匀称地磨出直径约50毫米的花纹,相互交叉,排列整齐,呈现鱼鳞状。依据这一要求,这台设备需要的工艺方案是:上板→压紧→磨削→松开→位移→压紧→→→循环进行→完成整个板的磨花加工。在这个工艺过程中,磨头压力匀称,位移节拍全都是关键的因素。 2.2为了完成以上工艺工程,设备主体结构由四个部分组成(见图1):龙门架、横梁、小车(工作台)和小车架。横梁带动磨头在龙门架中上下运动,小车在小车架上根据一定的节拍(步)水平移动。横梁上分2排安装28个磨头,2个1.0KW的电机驱动磨头同向旋转。 3、工艺流程 待磨花加工的板材,一般是0.75-1.2mm的薄铝板,首先由工人放在小车上,起动小车,小车则向左移动,当运行到加工区后,遇到限位开关,小车停止,预备开始磨削。此时,横梁下降,气缸压紧铝板,28个磨头开始磨削,延时一段时间,第一道磨削完成,此时被磨削出2排每排14个园型花纹。 磨削第2道时,气缸松开,横梁上升,横梁遇到上限限位开关后,经过PLC掌握,使小车向左移动一个节拍的距离

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