QC《消除转向节轴齿面震纹》-湘电集团重型装备股份有限.pptVIP

QC《消除转向节轴齿面震纹》-湘电集团重型装备股份有限.ppt

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对策实施一. 材料硬度不均匀 时 间:05月16-18日 地 点:电镀热处理分公司 责任人:马争游 实施情况:热处理调质过程中严格按照有关工艺文件执行,规范机床操作规程,并对工件进行检查。 确认效果:数据显示,工件材料硬度控制在HB240-276间。 此措施有效。 八、对策实施 * 第二十一页,共三十二页。 对策实施二 .刀具刃磨质量差 时 间:05月16-19日 地 点:小机车车间 责任人:陈志 实施情况:调整磨刀机精度,对刀具刃磨人员进行再培训,并 在第三次进刀前检查刀具锋利 程度,在不够完全锋利情况下, 即需重新刃磨刀具。 确认效果:经检测,刀具前刀面角度正确,表面光滑、无烧痕。 此措施有效。 上图为数控滚刀刃磨机床 八、对策实施 * 第二十二页,共三十二页。 对策实施三:刀具不合格 时 间:5月16-18日 地 点:小机车车间 责任人:欧阳祖祥 实施情况:测量新购滚刀具有效全齿深10.0mm,铣削至出刀位置 Ф220mm台阶处时,有约8mm的切削深度,有约2.0mm空隙。 确认效果:新滚刀根部没有参与 切削,能够承受增加的切力,没 有震动。 此措施有效。 八、对策实施 * 第二十三页,共三十二页。 消除转向节轴齿面震纹 小机车车间齿轮班 创新QC小组 * 第一页,共三十二页。 * 第二页,共三十二页。 名词解释 1、电动轮自卸车:一种大型矿山运输装备。采用交直流传动方式,由发动机带动发电机发出交流电,整流后变成直流电,输送至汽车后桥的直流牵引电机,以驱使汽车前进。 2、组成部分:动力系统、前桥后桥及悬架系统、液压系统、制动系统、电传动系统、车架等系统组成。 3、转向节轴:属于前桥系统,连接转向架和前轮,起转向和支持作用。一台车有两个转向节轴。 * 第三页,共三十二页。 108吨电动轮自卸车荣获“国家科技进步奖金奖”,220吨电动轮自卸车荣获“中国机械工业科学技术奖一等奖”“第二届中国工业大奖表彰奖”。 小机车车间齿轮班加工齿轮的方法有:滚齿、插齿、铣齿、磨齿等,连续三年获得“优秀班组”。 湘电集团有限公司创建于1936年,是我国电工行业的骨干企业、国家重大技术装备的生产、研制基地、国防装备定点生产厂家,被誉为“中国电机工业的摇篮”。 重型装备股份有限公司主要从事电动轮自卸车、工矿机车等矿用运输、轨道运输装备的研发和生产。 公司概况 * 第四页,共三十二页。 “创新”QC小组成立于2011年3月,是专注于现场质量问题分析解决的攻关小组。活动时间2011年3月至9月。小组由车间多名经验丰富的技术人员、一线职工、行政领导参加活动,为QC活动的良好开展提供了有力的智力保障。 一、小组介绍 * 第五页,共三十二页。 转向节轴作为108吨电动轮自卸车的重要零件之一,其加工要求也高。随着公司的发展,工艺的提高,公司对转向节轴滚齿加工质量的要求也越来越高。 2011年转向节轴加工时候齿面出现震纹现象,需要通过人工修磨的方式来达到公司要求,不仅造成人员、财力的浪费,还严重影响质量。 消除转向节轴齿面震纹 二、选题理由 * 第六页,共三十二页。 2011年转向轴节齿面质量分析 不合格现象主要体现在齿面有明显的震纹、手感明显粗糙。 经检测粗糙度只有6.3 三、现状调查 * 第七页,共三十二页。 1、综合以上数据,3、4月份加工转向节轴不合格数为5件,合格率仅仅68.75%,而公司下达到班组的质量目标99.96%。 2、3、4月份8台108吨电动轮自卸车的转向节轴由于出刀位置有震纹,造成粗糙度差。只要能消除出刀位置的震纹,可满足齿面粗糙度,达到图纸要求,粗糙度3.2。 3、本次攻关活动得到了车间领导的高度重视和大力支持,并召开了专题会进行讨论。 因此,本次活动的目标是:将转向节轴齿面震纹消除 四、目标确定 * 第八页,共三十二页。 职工不符合要求 5.刀具刃磨质量差 2.机床刀杆精度差 4.材料硬度不均匀 6.精加工余量过多 3.刀具不合格 刀具问题 材料问题 1.技能偏低,质量意识不高 消除转向节轴齿面震纹 人 物 料 加工、操作方法问题 五、原因分析 机 7.工件装夹不当 法 8.刀具对中不正确 9.精加工方法不正确 机床问题 * 第九页,共三十二页。 六、要因确定 * 第十页,共三十二页。 六、要因确定 * 第十一页,共三十二页。 要因确认一:职工技能偏低,质量意识不高 确认方法:理论和操作考试 标准要求:成绩达到良以上 确认地点:小机车车间 确认过

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