- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
660MW超临界机组锅炉末级过热器爆管实例分析
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 2
文1:660MW超临界机组锅炉末级过热器爆管实例分析 2
1设备概况 2
2事件经过 3
3爆管损坏情况 3
4影响因素分析 4
4.1金属专业分析 4
4.1.1爆口宏观检查 4
4.1.2材质分析 4
4.1.3原材料硬度分析 4
4.1.4相邻部位弯头底部氧化物射线检查 5
4.2化学专业分析 5
4.2.1割管检查情况 5
4.2.2化学水质分析 5
4.3锅炉专业分析 6
4.3.1烟气流场分析 6
4.3.2烟气温度分布 6
4.3.3吹灰器影响 6
4.3.4减温水影响 6
4.3.5金属超温情况 7
5分析结论 7
5.1氧化皮影响(主要原因) 7
5.2机组启停中温度变化速率的影响(主要原因) 7
5.3减温水的影响(次要原因) 8
5.4烟气温度场的影响(次要原因) 8
5.5管子结构影响(次要原因) 8
6防范措施 8
6.1控制锅炉启停过程中温度的变化速率 8
6.2加强化学监督 8
6.3规范台账记录 9
6.4避免受热面检查时的漏检现象 9
6.5检修时对末级过热器内氧化皮厚度进行检测 9
文2:600MW超临界机组锅炉过热器爆管原因及预防分析 9
1、过热器爆管表现及原因分析 10
1.1 表现 10
1.2 原因分析 10
2、预防过热器爆管对策 11
2.1 长期过热预防 11
2.2 短时过热预防 12
2.3 汽侧氧腐蚀预防 12
2.4 热疲劳预防 12
3、结语 12
原创性声明(模板) 13
正文
660MW超临界机组锅炉末级过热器爆管实例分析
文1:660MW超临界机组锅炉末级过热器爆管实例分析
1设备概况
大唐景泰发电厂#1锅炉为上海锅炉厂有限公司制造的型号SG-2210/25.4-M980超临界压力中间一次再热控循环炉。锅炉采用单炉膛Π型露天布置,运转层以下采用紧身封闭,全钢架悬吊结构,固态排渣。炉膛宽19558mm,深16940.5mm,汽包中心线标高74000mm。采用正压直吹式制粉系统,配有六台ZGM113N型中速磨煤机,布置在炉前,五台磨煤可带MCR负荷,一台备用。燃烧器四角布置,切向燃烧,每台磨煤机出口由4根煤粉管接至一层煤粉喷嘴。最上排喷燃器喷口中心线标高34870mm,距分隔屏底距离20130mm,最下排喷燃器喷口中心标高25570mm,至冷灰斗转角距离5969mm,每角燃烧器风箱中设有三层启动及助燃油枪。
过热蒸汽出口设计压力为25.4MPa,设计蒸汽温度为571℃,末级过热器采用逆流布置,减温水左右交叉布置。
末级过热器设计使用钢材规格较为复杂,最内8-13圈管子材质为SA213-T23规格Φ38.1×8mm;第5、7圈管子材质为SA213-T91,规格Φ38.1×7.5mm;第1-4、6圈管子材质为SA213-T91,规格Φ38.1×7mm。管道布置到迎烟气侧材料发生变化,第1圈管子在向火侧直管部分材质变更为SA213-TP347H,规格Φ38.1×7mm,第2-7圈管子规格变为Φ38.1×9mm。
2事件经过
2015年01月14日19时32分,运行中的1号锅炉四管漏泄报警装置发报警信号(20号报警装置能量柱达1370分贝),现场检查确认末级过热器发生爆管,立即申请调度于2015年01月15日00时32分机组停运。
事件前1号机组负荷645MW,主汽压力23.6MPa,主汽温度570℃,再热器压力3.9MPa,再热汽温567℃,A、B、C、D、E、F磨煤机运行,A、B小机运行,电泵备用,蒸汽流量1967T/H。机组协调方式、一次调频、AGC正常投入。
3爆管损坏情况
现场检查发现爆管首出部位为末级过热器前段管屏,左向右数第58屏前向后数第2根管(图2、3)背火侧距下数2~3定位夹之间爆开,本次爆口距离顶棚管5500mm(标高70.5米)。该管爆开后穿入57屏第5、6根管之间和56排第9、10根管之间)
4影响因素分析
4.1金属专业分析
4.1.1爆口宏观检查
爆口处周围管屏无焊缝及管屏固定卡,向火侧外表面清洁,内壁无明显腐蚀产物;距爆口中心两侧50mm处测量管径为39.5mm及40.0mm,壁厚为7.9—8.9mm,爆管处管段无明显胀粗及减薄现象;爆口边缘呈金属灰黑色,内表面及外表面存在大量树皮状纹理,开口两侧壁厚为6.8mm及6.7mm,开口宽度30mm、长度63mm。开裂面表面粗糙
原创力文档


文档评论(0)