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凝汽式发电处理垃圾渗滤液工程实例
随着生活垃圾量的增加,城市土壤资源变得越来越紧张。减少焚烧和处理(体积减少90%,质量减少70.80%)已成为城市废物的主要处理方法。
渗滤液成分复杂,COD、BOD
1 项目总结
1.1 电厂污水处理概况
泉州市某垃圾焚烧厂现有4台250 t/d与2台400 t/d的机械炉排垃圾焚烧炉,垃圾处理量为1 800t/d,并配备了3台发电总容量为35 MW的凝汽式汽轮机组。厂内配套建设一套污水处理站,于2012年正式运营,主要处理垃圾渗滤液、污泥干化废水、卸料平台及垃圾车通道冲洗水等。
渗滤液等废水经处理达到生活垃圾填埋污染控制标准(GB 16889-2008)中表2排放限值与污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级标准,经城市管网进入市政污水处理厂进一步处理。主要污染物的设计进出水水质见表1。
1.2 工艺流程及工艺流程
根据焚烧厂垃圾渗滤液的水量、水质特点及处理要求,该工程采用“UASB-MBR-RO”工艺进行处理,工艺流程见图1。
渗滤液经除渣后进入调节池均化水质。调节池出水分成两部分:一部分进入UASB降解COD等有机物并提高BOD
1.3 池结构、反渗透过滤
1)调节池1座,钢砼结构。结构尺寸为33 m×4m×5.8 m,有效容积为765.6 m
2)厌氧池1座,钢砼结构。结构尺寸为11 m×13 m×9 m,有效容积为1 287 m
3)缺氧池1座,钢砼结构。结构尺寸6 m×5 m×5.8 m,有效容积为174 m
4)好氧池1座,钢砼结构。结构尺寸为6 m×28.5 m×5.8 m,有效容积为=991 m
5)反渗透。错流过滤,清液产率75%~80%。设计膜通量为49.5 L/(m
1.4 直接费用,联合费用
每年运行总费用约为199.6万元,其中包括:
1)药剂费,包括盐酸、片碱、次氯酸、工业葡萄糖、阻垢剂等,每年费用27.6万元;
2)动力费,每年用电165万kWh,电价0.65元/kWh,电费107万元;
3)设备维修费,超滤膜更换费15万元、反渗透膜更换35万元,日常维护耗材15万元,共65万元。
2 该项目的运营
2.1 年4月处理工程的运行情况
工程自2012年投产后长期稳定运行。调节池进水流量为110~153 m
2020年4月处理工程的运行情况见表2。
进水pH为7.34~7.85,为了防止厌氧池水解酸化导致pH降低,同时为NH
调节池进水COD、BOD
2.2 uasb单元的去除cod、nhmbr
为了研究主要处理单元的除碳脱氮效率,分别取调节池、UASB、超滤与RO的上清液分析COD、NH
表3显示了主要处理单元的流量及COD、NH
MBR进水是由厌氧出水与调节池超越进水两部分,根据计算可知,UASB单元对COD、NH
MBR对COD、NH
RO出水COD为88.1 mg/L,NH
考虑到分流的影响,并以进水污染物总量为基准,可计算出UASB、MBR与RO主要处理单元对COD、NH
COD在UASB与MBR的去除率分别为37.7%与60.0%,总去除率达到了97.7%,说明COD主要是在UASB与MBR中去除。NH
3 结论
采用“UASB-MBR-RO”工艺处理某垃圾焚烧厂渗滤液,工程长期稳定运行,COD、BOD
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