mbr+反渗透工艺处理垃圾渗滤液的运行.docxVIP

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  • 2023-08-01 发布于广东
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mbr+反渗透工艺处理垃圾渗滤液的运行.docx

mbr+反渗透工艺处理垃圾渗滤液的运行 一、 均质池+mbr生化池 膜生物检测器(pmr)+反渗透(ro)是一种典型的生物化学处理和膜处理相结合的处理方法。其处理垃圾渗滤液的典型工艺流程如图1所示: 工艺流程说明:垃圾渗滤液随着生活填埋场导盲管汇集至调节池,渗滤液成分较复杂、变化大,所以在均质池中投加营养物质,并调节适宜pH。均衡池的垃圾渗滤液由进水泵提升至MBR生化池,在生化池中通过微生物的作用,降解绝大部分有机物,并通过硝化和反硝化反应来实现生物脱氮。MBR生化池中经过处理的水,进入超滤系统去除大分子有机物、SS(固体悬浮物)和部分微生物。超滤系统产水进入深度处理工艺反渗透系统,拦截小分子有机物、各价离子和色度,最后达标排放。 二、 膜生物检测器与反渗透工艺的调整过程 (一) 第三,安全防护功能 第一,对生产设备、管线进行全方位检查,保证管线畅通无渗漏,阀门开关正确。第二,电器设备、仪表等工作正常。第三,岗位操作运行记录完整。第四,应急预案演练到位,安全防护工具就位。第五,水、机、电、仪,由相应操有关人员签字确认后方可进行调试。 在调试过程中,试运行人员需要及时进行巡检,特别是关键设备,并做好记录。 (二) 预处理段试周期 由于垃圾渗滤液水质复杂、污染物浓度高、营养比例失调,因此在调试初期要避免系统受到冲击负荷。整个调试周期为3个月,首先在膜生物反应器内注入清水并投加污泥进行接种,为加快调试周期,接种污泥最好来自同类型的渗滤液处理站。投加污泥后,对接种污泥进行3~5d闷曝,闷曝结束后按每日系统设计进水量进10%的水量,同时运行风机并保持DO为2~3mg/l,测定反应器内COD、NH 三、 解决调试过程中的问题和方法 (一) 生物泡沫的形成机理 泡沫分为化学泡沫和生物泡沫。化学泡沫是因为进水中含有洗涤剂和表面活性物质,导致在搅拌以及曝气情况下产生泡沫。生物泡沫是由于诺卡氏菌以及污泥老化解体等形成的。而对于刚开始调试的系统来说,菌种还不成熟,并且垃圾渗滤液成分复杂,难降解的物质多,也难以完全降解,所以系统内泡沫很多。一般膜生物反应器内配有消泡泵,打开即可抑制泡沫产生。当泡沫特别多时,还可以向反应器内洒消泡剂。当菌种驯化培养成熟后,泡沫情况会有所好转。 (二) 硝化细菌培养不完全 在运行初期,脱氮效果不是很好,出水氨氮较高,造成此类现象的原因有二。一是膜生物反应器内硝化细菌还未培养,硝化细菌的世代时间为21d,且硝化细菌成为优势菌种的难度较大。二是膜生物反应器内硝化不完全,当曝气池内的溶解氧不够,硝化反应就难以彻底进行。在调试过程中,加强化验反应器内氨氮指标,控制每日进水量,并提高曝气池内溶解氧,确保了出水氨氮合格。 (三) ph下降的趋势 在调试初期,渗滤液碳氮比严重失衡,曝气池内pH经常降至6以下,并且pH有继续下降趋势。通过在均衡池按C∶N=4∶1投加碳源,并在好氧池内补充烧碱,确保反应器内pH为7~8.5,使反应器内生物脱氮得以正常进行。 (四) 生化池内亚硝态氮和硝态氮含量较高的原因及对策 由于垃圾渗滤液进水碳氮比失衡,调试初期并未补充碳源,导致生化池内亚硝态氮和硝态氮较高,甚至影响出水总氮。当出现此类情况,一定要特别重视,过高的亚硝氮会抑制微生物的活性,最后可能导致调试失败。通过测定进水COD和NH 四、 控制指标在设计范围内运行 膜生物反应器+反渗透工艺在调试过程中要注意生化的各项指标是否达到设计,并确保控制指标在设计范围内,以保障系统的正常运行。目前膜生物反应器+反渗透工艺的自动化程度很高,要求运营人员具有较高的操作水平,可以及时发现并解决问题,确保渗滤液处理站正常运行。

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