2025年二建《机电实务》案例真题及答案.docxVIP

2025年二建《机电实务》案例真题及答案.docx

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2025年二建《机电实务》案例练习题及答案

某省重点工业技改项目——A公司年产12万吨精细化工中间体生产线安装工程,由B机电安装公司总承包。工程内容包括:反应釜(容积50m3,设计压力1.6MPa)等6台静置设备安装,DN200~DN500工业管道(介质为腐蚀性物料,设计温度280℃)安装,35kV变电站及车间动力照明系统施工,以及自动化仪表(含压力、温度、流量传感器)调试。项目合同工期180天,质量目标为“省级优质工程”,安全目标为“零事故”。

问题1:施工前,B公司编制了反应釜安装专项施工方案。监理审查时指出方案缺少关键内容,要求补充。列出该专项施工方案应补充的核心内容。

答案1:应补充的核心内容包括:(1)反应釜的吊装方法及吊装机具选型计算(需明确主吊、溜尾吊具的规格、吊装站位、荷载分配);(2)设备基础验收标准(需细化预埋地脚螺栓的中心距、标高、垂直度允许偏差值);(3)垫铁设置要求(包括垫铁组的面积计算、每组块数限制、露出设备底座长度);(4)焊接工艺参数(针对反应釜本体与接管的焊接接头形式,明确焊丝型号、电流电压范围、层间温度控制);(5)试验与验收要求(水压试验的压力值、保压时间、合格标准,气密性试验的介质、压力及泄漏率检测方法);(6)应急预案(针对吊装失稳、焊接飞溅引发火灾等风险的应急处置流程及物资储备清单)。

问题2:管道安装过程中,监理在检查DN300不锈钢管道(材质06Cr19Ni10)焊缝时,发现以下问题:①焊缝余高局部达4mm(设计要求≤3mm);②射线检测显示2处根部未熔合(缺陷等级Ⅱ级合格,该缺陷属Ⅲ级);③管道与设备连接完成后,未对设备接口进行保护。逐条分析问题成因及处理措施。

答案2:

(1)焊缝余高超标:成因是焊接电流过小或运条速度过慢,导致熔敷金属堆积。处理措施:使用角向磨光机将余高打磨至2~3mm(需保证不损伤母材,打磨后进行表面渗透检测确认无裂纹)。

(2)根部未熔合:成因可能是坡口加工角度过小(未达60°±5°)、钝边过厚(>2mm),或焊接时电弧偏向坡口一侧,熔池未能覆盖钝边。处理措施:对缺陷位置进行碳弧气刨清除(刨槽需超出缺陷两端各10mm),重新修磨坡口(角度调整为65°),采用φ2.5mm不锈钢焊丝(ER308L)进行打底焊接(电流90~110A,氩气流量8~10L/min),补焊后重新进行射线检测,合格后方可继续施工。

(3)设备接口未保护:成因是施工人员未执行“设备安装后及时封闭接口”的技术交底。处理措施:立即用盲板或塑料封头对设备法兰接口进行密封(盲板需与管道法兰规格匹配,密封面涂密封胶),并对已暴露的接口进行清洁度检查(用白绸布擦拭无可见颗粒为合格)。

问题3:项目施工至第90天,进度计划执行情况如下表(单位:天):

|工序名称|计划工期|实际开始时间|实际完成时间|总时差|

|-|-|--|--|--|

|反应釜吊装|20|第10天|第35天|5|

|管道预制|30|第25天|第55天|0|

|电气盘柜安装|15|第40天|第50天|10|

|仪表单体调试|25|第50天|第75天|8|

分析当前进度偏差对总工期的影响,并提出2项可行的赶工措施。

答案3:

(1)进度偏差分析:

-反应釜吊装:实际工期25天(35-10),计划工期20天,延误5天。该工序总时差5天,延误时间等于总时差,不影响总工期。

-管道预制:实际工期30天(55-25),计划工期30天,无偏差。但管道预制总时差0天,属关键线路工序,需关注后续工序是否受其影响。

-电气盘柜安装:实际工期10天(50-40),计划工期15天,提前5天。该工序总时差10天,提前不影响总工期。

-仪表单体调试:实际工期25天(75-50),计划工期25天,无偏差。总时差8天,仍有缓冲时间。

综上,当前关键线路未受影响,总工期暂未延误,但需重点监控管道预制后续工序(如管道安装、压力试验)的衔接。

(2)赶工措施:

①对管道安装工序(关键线路)增加作业班次,由两班制改为三班制(需制定夜间施工安全措施,配备足够照明及安全监护人员);

②将仪表系统联调与管道压力试验由串行改为并行施工(需确认两项工作无场地冲突,提前完成仪表取源部件安装,确保试验数据可实时采集);

③对反应釜内件安装(

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