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  • 2025-12-22 发布于江西
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中国水泥应用实践

面堆焊导致系统降产案例分析

刘韩文,田关关,白晓光,刘治军,张金锁,白月生

(内蒙古蒙西水泥股份有限公司,内蒙古乌海016014)

摘要:该公司水泥制备采用TRP160-140辊压机+TVS96/20静态气流分级机+Φ4.2m×13m管磨机+TESu330

下进风双分离高效涡流选粉机+磨尾收尘风机组成的双闭路半终粉磨系统。辊压机堆焊修复后的辊面为一字条

纹,条纹宽度尺寸s为20mm,凹槽宽度尺寸为4~5mm,凹槽深度尺寸为4~5mm,生产P·042.5R水泥,系统产量

只有230t/h。经现场排查与技术分析论证,针对堆焊一字条纹实施打磨处理,保持条纹宽度尺寸s为15mm,凹槽

宽度5~10mm,凹槽深度4~5mm。开机生产磨制P·042.5R水泥,系统产量逐渐上升至270t/h,净增产40t/h,增

产幅度达17.39%。粉磨电耗由28kWh/t降至23kWh/t,节电5.0kWh/t,节电幅度达17.86%。

关键词:辊面堆焊;条纹形貌;条纹尺寸;打磨处理;系统产量

中图分类号:TQ172.63文献标识码:B文章编号:1671—8321(2025)11—0032—03

0引言静态气流分级机+Φ4.2m×13m双仓管磨机(主电机功率

我公司水泥制成工序配置由TRP160-140辊压机3550kW,主减速机JS150B,速比=47.295:1,筒体工作

(处理能力765t/h,电机功率1120kW×2)+TVS96/20

转速15.6r/min,研磨体最大装载量240t)+TESu330

萤石尾矿掺比1%时,用煤成本下降3.26元/t,脱硝成本共熔,易造成预热器堵料,日常加强预热器结皮检查。

下降0.62元/t,熟料综合成本下降3.65元/t;萤石尾矿掺比(2)生产中应保证皮带秤计量准确和仪器仪表正常运行

2%时,用煤成本下降7.05元/t,脱硝成本下降0.66元/t,熟料(包括在线气体分析仪),严格控制熟料中F的含量,及时调

综合成本下降7.19元/t。整生料配比,防止成分波动同时注意烟气氟化氢超标。

3.2综合效益分析(3)氟化物对耐火砖腐蚀性较强,注意筒体温度监测。

(1)在水泥生产过程中,萤石尾矿可作为一种矿化剂(4)萤石尾矿加入后熟料凝结时间延长,水泥生产中

原料使用,充分利用萤石尾矿可以进一步节能减排,同时减需及时调整石膏用量,稳定出厂水泥质量及使用性能。

少了产废企业的堆放和外排放,有利于环境保护。(5)为减少单一萤石依赖,后续可考虑开发复合矿化剂

(2)通过萤石尾矿试用对比总结,试验前检测人窑生(如萤石加石膏;萤石加煤研石)使用,进一步观察使用效果。

料F-0.027%,通过掺人量为1%时对比,人窑生料F-提升至参考文献:

[1]张亮亮.氟硫矿化剂对高C.S水泥熟料形成的影响[D].北京:北京工

0.040%时,熟料综合成本下降3.65元/t;随着萤石尾矿掺比2%

时,人窑生料F达0.1%以上时,熟料强度上升明显,3d强度上业大学,2005.

涨1.9MPa,28d强度上涨0.7MPa,熟料综合成本下降7.19元/t。[2]石珍明,顾快,等.萤石尾矿作矿化剂在水泥熟料燈烧中的应用研究

[J].水泥,2020(12):23-24.

(3)生料中掺人萤石尾矿后,改善了生料易烧性,提高

[3]尹佳芝,陶从喜,等.镍渣用作矿化剂在水泥熟料生产中的应用实

熟料质量和降低能耗,同时掺人萤石尾矿后熟料初凝、终凝

践.中国水泥,2023(8):64-65.

时间也有所延长,分别

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