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2025年冶金设备工程师工作总结及2026年工作计划

2025年是冶金行业深化智能化转型、加速绿色低碳发展的关键一年。作为从事冶金设备管理与技术改进的工程师,全年工作紧密围绕“设备可靠性提升”“智能化运维落地”“节能降耗攻坚”三大主线展开,深度参与7项重点设备改造项目,主导完成3项关键技术攻关,推动所属产线设备综合效率(OEE)同比提升5.2%,故障停机时间下降18.7%,为产线稳定运行和降本增效提供了坚实支撑。现将具体工作情况总结如下,并结合行业趋势与企业需求,梳理2026年重点工作计划。

一、2025年工作总结:聚焦设备核心痛点,技术创新与管理优化双轮驱动

(一)重点设备运维与技术升级:解决“卡脖子”问题,夯实产线基础能力

全年核心任务围绕高炉、转炉、连铸机、轧机四大关键设备展开,针对制约效率的典型问题实施精准改造。

1.高炉布料系统稳定性提升:2高炉年初频繁出现布料溜槽卡阻故障,单次故障导致休风4-6小时,影响日均产量1200吨。通过拆解故障溜槽发现,耐磨衬板螺栓因高温热疲劳松动是主因。团队创新采用“梯度复合衬板”方案——外层为高铬铸铁耐磨层,内层嵌入柔性缓冲层吸收热应力,并将螺栓连接改为燕尾槽卡接结构,彻底消除松动风险。改造后,溜槽更换周期从3个月延长至10个月,年节约备件成本85万元,高炉布料均匀性提升12%,燃料比下降1.8kg/t。

2.转炉倾动系统动态平衡优化:3转炉倾动电机电流波动大(±25%),长期存在齿轮箱异常磨损问题。通过采集300组工况数据,结合动力学仿真发现,倾动四连杆机构因安装误差导致负载分配不均(最大偏差32%)。采用激光跟踪仪重新校准四连杆铰接点位置,偏差控制在0.2mm内,并在电机端增加动态补偿控制器,实时调整各传动单元扭矩分配。改造后,电机电流波动降至±5%,齿轮箱轴承寿命从8个月延长至15个月,年减少非计划停机时间42小时。

3.连铸机结晶器在线监测系统开发:原结晶器漏钢预警依赖人工观察,响应滞后导致漏钢率0.3‰。联合自动化团队开发基于多传感器融合的监测系统:在铜板布置24个温度传感器(精度±0.5℃)、4个振动加速度传感器(采样频率1kHz),通过边缘计算模块实时分析温度梯度(≥15℃/s)和振动异常(≥8g),触发三级预警(黄色预警调整拉速、红色预警自动停浇)。系统投用后,漏钢率降至0.08‰,年减少钢水损失约280吨,直接经济效益超160万元。

(二)故障预测与健康管理(PHM):从“被动维修”向“主动运维”转型

针对传统事后维修模式成本高、效率低的痛点,全年重点推进设备PHM体系建设,覆盖12类关键设备(占总设备价值的68%)。

1.数据采集与特征库构建:完成46台关键设备的传感器补装(振动、温度、电流、压力),搭建工业物联网(IIoT)平台,实现数据1秒级采集与边缘存储。基于历史故障数据(2018-2024年),提炼出18类典型故障特征(如齿轮箱点蚀对应1.2-1.5倍频振动峰值、电机轴承松动对应0.4-0.6倍频能量占比升高),建立特征-故障映射数据库。

2.算法模型迭代优化:初期采用XGBoost算法预测故障,准确率78%(阈值设置为提前72小时预警)。通过引入LSTM神经网络捕捉时序关联特征,结合专家规则修正(如排除非稳态工况干扰),将准确率提升至89%。典型案例:5轧机主电机轴承在8月15日被系统预警(预测10月5日失效),提前更换后避免了计划外停机,经拆解验证轴承内圈已出现微裂纹。

3.运维流程重构:配套建立“预警-确认-处置”闭环机制:系统发出预警后,运维人员2小时内现场确认(使用便携式测振仪复核),48小时内制定维修方案。全年触发有效预警23次,避免故障17次,减少维修成本约210万元,设备可用率从91.5%提升至94.3%。

(三)节能降耗与绿色改造:响应“双碳”目标,挖掘设备能效潜力

围绕“降低吨钢能耗”核心目标,重点对加热炉、除尘风机、循环水泵等耗能设备实施技术改造。

1.加热炉余热回收系统升级:1加热炉排烟温度长期高于300℃(设计值280℃),热效率仅78%。通过加装新型翅片管空气预热器(换热面积增加40%),并在烟道增设余热锅炉(产汽量2t/h),排烟温度降至220℃,空气预热温度从180℃提升至320℃。改造后,煤气单耗从1.8GJ/t降至1.5GJ/t,年节约煤气量约1200万Nm3(折标煤1.5万吨),余热锅炉年发电1200万kWh(自用率80%)。

2.除尘风机变频调速改造:4套转炉一次除尘风机原采用工频运行,负载率仅60%(吹氧期高、非吹氧期低)。将电机更换为高压变频电机(功率因数从0.82提升至0.95),并根据烟气流量实时调节转速(范围40%-100%)。改造后,风机电耗下

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