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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年煤化工工程师工作总结暨下一步工作计划
2025年是煤化工行业深度转型的关键一年,也是个人专业能力与责任意识全面提升的重要阶段。作为煤化工工程师,全年工作紧密围绕“高效、绿色、安全、创新”主线展开,聚焦工艺优化、技术攻关、能耗管控及团队协作四大核心任务,在公司“双碳”战略指引下,通过系统性梳理生产流程、针对性解决技术瓶颈、常态化推进节能降耗,有效支撑了装置长周期稳定运行,为年度产能目标达成与成本控制作出了实质性贡献。现将全年工作总结如下,并结合当前技术痛点与行业趋势,提出2026年重点工作计划。
一、2025年主要工作成果与核心进展
(一)工艺优化与技术攻关:突破关键瓶颈,提升装置效能
本年度重点围绕煤气化、合成气净化、甲醇合成三大核心单元开展工艺优化,针对长期存在的“气化炉碳转化率波动大”“低温甲醇洗溶液污染速率快”“甲醇合成塔热点温度偏移”三大技术痛点,组织跨专业团队进行专项攻关,取得阶段性突破。
1.煤气化单元:碳转化率提升3.2个百分点
针对德士古水煤浆气化炉碳转化率长期徘徊在89%-91%的问题,通过全流程物料平衡分析发现,煤浆浓度波动(60%-62%)与喷嘴雾化效果不足是主因。一方面,优化磨煤系统操作参数,将球磨机钢球级配由“3:5:2”调整为“2:6:2”,并引入新型分散剂(木质素磺酸钠与聚羧酸复配),使煤浆浓度稳定在62.5%-63.5%区间,粘度由1200mPa·s降至950mPa·s;另一方面,联合设备厂家对喷嘴结构进行改进,将原双通道喷嘴升级为三通道旋流结构,雾化粒径由150μm降至120μm。两项措施实施后,气化炉碳转化率稳定在92.5%-93.8%,单炉日处理煤量由1800吨提升至1950吨,吨甲醇原料煤消耗降低18kg(折标煤),年节约原料成本约1200万元。
2.合成气净化单元:溶液污染周期延长40%
低温甲醇洗系统因原料气中粉尘、焦油携带量波动,导致甲醇溶液中机械杂质与烃类物质累积,需每季度进行一次溶液再生,影响装置连续运行。通过在气化炉出口增设三级旋风分离器(效率由95%提升至98.5%),并在洗涤塔前增加纤维除雾器(除雾效率≥99%),原料气中粉尘含量由5mg/Nm3降至1mg/Nm3以下,焦油含量由3mg/Nm3降至0.5mg/Nm3。同时,优化热再生塔操作参数,将再生温度由110℃降至105℃,减少甲醇热分解产生的酸性物质。改造后,溶液污染周期延长至5个月,年减少溶液置换量120吨,节约化学品成本80万元,且因再生频次降低,系统开车时间增加15天,多产甲醇1.2万吨。
3.甲醇合成单元:催化剂寿命延长20%
针对合成塔热点温度偏移导致催化剂局部失活的问题,通过模拟计算发现,原分布器布气不均(径向流速偏差达25%)是主因。将原多孔板式分布器替换为导向筛板+导流锥组合结构,布气均匀性提升至95%以上;同时,优化循环气氢碳比控制策略,引入在线气相色谱实时监测(频次由2小时/次提升至30分钟/次),将H/C比稳定在2.05-2.15(原波动范围1.9-2.2)。改造后,合成塔轴向温差由35℃降至15℃,催化剂床层热点温度偏差由±10℃降至±3℃,催化剂平均寿命由24个月延长至28.8个月,年减少催化剂更换成本260万元,且合成反应效率提升,吨甲醇综合电耗降低2.5kWh。
(二)节能降耗与绿色转型:强化系统管控,推动低碳发展
2025年是公司“碳达峰”行动方案落地年,围绕“降煤耗、减电耗、控碳排放”目标,从能量梯级利用、余热回收、物料循环三方面开展系统性优化。
1.能量梯级利用:蒸汽系统效率提升12%
原蒸汽系统存在“高压蒸汽减温减压供低压用户”的能量浪费现象,通过增设背压式汽轮机(进汽压力8.8MPa、温度535℃,排汽压力1.6MPa),将部分高压蒸汽用于发电,年发电量达2800万kWh(占装置总电耗的15%),同时满足低压蒸汽需求。此外,回收甲醇合成塔出口反应热(温度250℃)用于预热入塔合成气(原入塔温度210℃,现提升至235℃),减少预热器蒸汽用量,年节约中压蒸汽12万吨(折标煤1.44万吨)。
2.余热回收:循环水系统能耗降低18%
煤气水分离装置原采用空冷器+水冷器联合冷却,循环水用量大(1200m3/h)且水泵电耗高(350kW)。通过增设溴化锂吸收式制冷机组,利用气化炉废热锅炉产生的低压蒸汽(0.5MPa、150℃)作为驱动热源,将煤气水温度由80℃降至45℃(原需降至50℃),减少循环水用量至800m3/h,同时关闭2台冷却水泵(功率160kW),年节约电量140万kWh,减少循环水补充量32万吨。
3.物料循环:固废综合利用率达95%
针对气化炉产生的粗渣(年产生量30万吨)与细
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