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  • 2026-01-23 发布于四川
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2025年重型机械工程师年终工作总结

2025年是重型机械行业深度转型的一年,也是我个人技术能力与职业认知加速迭代的一年。作为参与过多个大型装备研发与升级项目的机械工程师,这一年我全程深度介入了矿用液压挖掘机智能化改造、港口起重机械传动系统节能优化、特种冶金设备关键部件国产化替代三大核心任务,同时承担了部门技术标准修订与新人带教工作。现将全年工作内容、技术突破、经验沉淀及反思总结如下:

一、核心项目攻坚:从问题导向到技术落地的全周期实践

(一)矿用液压挖掘机智能化改造项目(2025年3月-11月)

该项目针对某大型矿山客户反馈的“设备故障率高、能耗波动大、操作依赖经验”三大痛点展开。作为技术负责人,我带领5人专项组完成了从需求分析到现场验证的全流程工作。

前期调研发现,传统机型的液压系统存在“流量匹配滞后”问题——当铲斗负载突变时,泵源输出响应延迟0.3-0.5秒,导致能量浪费;同时,关键部位(如动臂销轴、斗杆油缸铰点)的应力分布缺乏实时监测,隐性疲劳损伤累积是故障率高的主因。

技术突破分三步推进:

1.液压系统动态匹配优化:引入电液比例阀与负载敏感泵的协同控制策略,通过MATLAB/Simulink建立多物理场耦合模型,对泵-阀-执行器的流量分配逻辑进行127次仿真迭代。最终将响应时间压缩至0.1秒内,测试阶段单小时油耗从182L降至165L(降幅9.3%),矿山实测数据显示,在8小时连续作业中,能耗稳定性提升23%。

2.关键部位健康监测系统开发:选用MEMS加速度传感器(量程±50g,采样率1kHz)与应变片(精度±0.5%FS)组合方案,在动臂、斗杆、铲斗三大部件布置27个测点。基于边缘计算单元(搭载ARMCortex-A7内核)开发实时处理算法,通过FFT分析振动信号特征频率,结合雨流计数法评估疲劳损伤。现场验证中,系统成功预警动臂下铰点焊缝微裂纹(深度0.8mm),避免了一起可能导致设备停机72小时的严重故障。

3.操作辅助功能开发:利用视觉识别技术(部署9个工业摄像头)对矿岩物料进行分类,结合历史作业数据训练BP神经网络模型,输出最优铲装深度与斗杆摆角建议。测试阶段,新手操作员的作业效率从熟练工的65%提升至88%,物料撒漏率下降15%。

项目最终实现客户年度综合运维成本降低12%(约420万元),设备可用率从89%提升至95%,相关技术申请发明专利2项(已受理),形成《矿用挖掘机智能化改造技术规范》1份,成为部门同类项目的基准模板。

(二)港口起重机械传动系统节能优化(2025年1月-6月)

某港口20台岸边集装箱起重机(STS)存在“起升机构能耗高、制动能量浪费”问题。传统方案采用电阻制动,能量转化为热能散失,效率仅30%。我们提出“超级电容+能量回馈”复合方案:

-硬件层面:在电气房增设3组超级电容模组(单组容量3000F,工作电压750V),配合IGBT双向变流器实现能量双向流动;

-软件层面:开发能量管理策略,根据起升、下降、平移等工况动态分配电容充电阈值(起升时电容补电,下降时回收制动能量)。

现场测试数据显示,改造后单台设备每小时能耗从48kWh降至39kWh(降幅18.75%),制动能量回收效率提升至72%。项目实施后,港口年节约电费约170万元,同时减少电阻制动产生的热量排放,电气房空调运行时间缩短40%,间接降低运维成本。

(三)特种冶金设备关键部件国产化替代(2025年7月-12月)

某炼钢厂120吨电弧炉的炉门提升液压缸长期依赖进口(德国某品牌),采购周期6个月,单价120万元。我们联合材料供应商与热处理厂家,启动国产化攻关:

-材料端:原进口件采用27SiMn钢(屈服强度885MPa),经成分微调(增加0.03%V元素)并优化锻造工艺,自制材料屈服强度提升至920MPa;

-热处理:采用“等温淬火+表面感应淬火”复合工艺,活塞杆表面硬度从HRC52提升至HRC58,耐磨性测试(销盘试验)显示磨损率降低28%;

-密封系统:原进口件使用斯特封+格莱圈组合,我们引入国产改性聚四氟乙烯密封(摩擦系数从0.12降至0.08),配合压力补偿结构设计,泄漏量从0.5mL/h降至0.1mL/h。

样机经10万次往复试验(行程1.2m,压力35MPa),未出现泄漏或结构损伤,寿命达到进口件的1.2倍。目前已完成3台设备替换,单台成本降至75万元,供货周期缩短至45天,客户年度采购成本节约超200万元。

二、技术管理与团队赋能:从个人突破到组织能力提升

作为部门技术骨干,今年我承担了两项重要管理职责:

(一)技术标准体系修订

针对近年项目中暴露的“设计输入不完整”“验证方法不统一”问题

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