企业生产人员造成生产安全事故检讨书.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约3.5千字
  • 约 8页
  • 2026-02-03 发布于四川
  • 举报

企业生产人员造成生产安全事故检讨书.docx

企业生产人员造成生产安全事故检讨书

2023年11月15日下午14时23分,我在二分厂装配车间3号液压机操作岗位上,因严重违反安全操作规程,导致一起生产安全事故。此次事故造成同班组员工王XX右手前臂挤压伤(经医院诊断为尺骨骨折、软组织挫伤),3号液压机上模定位销断裂、下模导向柱变形,直接经济损失约12.7万元,更给车间正常生产计划造成延误——原定于11月18日交付的1200件转向节支架,因设备停机检修推迟至25日。作为直接责任人,我怀着极度愧疚与悔恨的心情,将事故经过、深刻反思及整改措施如实陈述如下:

一、事故经过还原(细节详实版)

11月15日早班,我负责3号液压机的压装作业,任务是将直径45mm的轴承压入转向节支架轴承孔。按照《液压机安全操作规程》(Q/XX-2023-05)第3.2条规定,开机前需完成三项检查:①确认上模定位销无松动(力矩值≥80N·m);②检查下模导向柱润滑情况(每班加注锂基脂);③测试急停按钮有效性(每日首班测试)。当日早班交接时,我因前一晚照顾生病的孩子只睡了4小时,精神状态较差,在完成前两项检查时敷衍了事:检查定位销时仅用肉眼观察,未使用力矩扳手(事后检测实际力矩仅52N·m);润滑导向柱时,见油杯内有残留油脂,未按要求挤压3次(实际只压了1次)。

上午生产顺利,共完成216件压装。13时50分,中班换班后,我开始生产第二批次。14时18分,压装第12件时,设备突然发出异常异响(类似金属摩擦的尖锐声响),操作面板显示压力值从正常的12MPa骤升至18MPa(额定压力为16MPa)。此时,我本应立即按下急停按钮(规程4.3条明确要求“压力异常需停机排查”),但考虑到上午进度落后,想“再压两件看看情况”,便降低下压速度继续操作。14时23分,压装第14件时,上模定位销因长期松动导致金属疲劳,突然断裂;失去定位的上模偏移25mm,与下模导向柱剧烈碰撞,导向柱变形后挤压正在取件的王XX右手。

事故发生瞬间,我大脑一片空白,直到听见王XX的惨叫声才反应过来按下急停。车间安全员张师傅30秒内赶到现场,用液压剪撑开模具,我全程颤抖着协助将王XX抬上救护车。送医途中,王XX疼得满头大汗却还安慰我“别太自责”,这句话像重锤一样砸在我心上——他今年刚满28岁,孩子才6个月大,原本计划年底攒钱付房贷首付,现在右手至少3个月无法工作,后续康复还需多次手术。

二、事故原因剖析(多维度深挖)

(一)直接原因:安全规程执行“打折扣”

《液压机安全操作规程》是用血的教训总结出来的“保命指南”,但我却将其视为“麻烦的流程”。具体表现为:①开机检查“偷工减料”——未使用力矩扳手导致定位销松动未被发现;润滑不到位加剧导向柱磨损;②异常处理“心存侥幸”——压力异常时,我错误判断为“模具轻微偏移不影响”,实际上是定位销松动的早期信号;③应急意识“严重缺失”——作为操作3年的老员工,竟忘记急停按钮的黄金响应时间(≤2秒),延误了止损时机。

(二)间接原因:安全意识“扎根不深”

入职3年来,我参加过8次安全培训、4次应急演练,考试成绩均在90分以上,但这些知识始终停留在“纸面”。日常操作中,我总觉得“事故离自己很远”,把“安全第一”当成口号。比如:①对“未遂事故”视而不见——9月10日曾出现过一次压力轻微波动(14MPa),当时我调整模具后继续生产,未上报;②对“同伴提醒”不以为意——7月班组会上,李师傅曾说“3号机定位销容易松,最好每次检查都用力矩扳手”,我当时心想“他就是太谨慎”;③对“安全责任”理解片面——认为“不出大事就没事”,没意识到每一次违规都是在“堆高事故风险”。

(三)深层原因:职业敬畏“逐渐褪色”

我出身工人家庭,父亲是老钳工,常说“机器是吃饭的家伙,得像伺候老祖宗一样伺候它”。刚入职时,我每天提前15分钟到岗检查设备,操作时全神贯注。但随着熟练程度提高,“经验主义”开始作祟:觉得“自己手感好,不用按规程也能搞定”;看到个别老员工偶尔违规操作没出问题,便认为“规程太严”;甚至把“快速完成任务”当成炫耀的资本——10月我因单班产量最高被班长表扬,却没意识到那是靠压缩检查时间换来的“带血的成绩”。这种对职业的轻视,最终酿成苦果。

三、事故影响反思(切肤之痛)

(一)对同事的伤害:无法弥补的身心创伤

王XX住院后,我每天下班后去医院陪护。他母亲抹着眼泪说:“这孩子从小手巧,学过木工,本来想等手好了接点私活贴补家用……”他妻子抱着孩子来看望,孩子抓着爸爸缠满纱布的手喊“爸爸疼”,王XX扭头强忍泪水的样子,让我整夜失眠。医生说,即使康复,他右手握力也会下降30%,可能再也不能从事精细装配工作。这一切,都是因为我的疏忽!

(二)对企业的损失:声誉与经济的双重打击

我们车间是公司“优质示范线”,连续2年获得集团“安全生产先

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档