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- 2026-02-12 发布于四川
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重工企业现场作业防护不到位问题整改报告
第一章问题溯源与风险画像
1.1事件回放
2024年3月14日09:27,重型装备事业部铸造车间3#电炉班在更换炉衬拆砖作业时,因炉台西侧0.8m宽临时通道未设刚性护栏,职工王某(工龄7年)肩扛85kg耐火砖后退过程中踏空,坠落至-2.5m钢渣收集坑,造成右胫骨平台粉碎性骨折、第7肋骨骨折,直接经济损失38.6万元,并触发省应急管理厅挂牌督办。
1.2现场快描
1.2.1防护缺失点
a)临边:炉台周边1200mm高可拆卸式钢丝绳护栏被提前拆除,未设置替代硬隔离;
b)通道:临时通道仅铺设14mm厚钢板,未进行载荷校核,两侧无踢脚板;
c)照明:炉台照度仅42lx,低于GB50034规定的150lx最低值;
d)PPE:当班12人中5人未佩戴防砸鞋,3人安全带过期(2019年生产,有效期5年)。
1.3管理断层
1.3.1制度:2023版《危险作业分级管控细则》未将“炉衬拆除”纳入高处作业清单,导致未办理《高处作业票》;
1.3.2职责:车间安全员同时兼职设备员,日常巡检路线未覆盖炉台区域;
1.3.3培训:2024年一季度培训记录显示,铸造车间仅完成年度计划的43%,内容未覆盖“炉台临时通道搭设标准”;
1.3.4考核:2023年安全绩效占工资权重仅5%,且“未出事故即满分”,无过程指标。
1.4法规对标缺口
a)《安全生产法》第36条:安全设备不得拆除、挪用;
b)GB4053-2009《固定式钢梯及平台安全要求》:临边应设1050mm高护栏;
c)《工贸企业有限空间作业安全管理规定》虽不完全适用,但其“先通风、再检测、后作业”思路可迁移至炉台高温、高尘环境。
第二章整改目标与指标量化
2.1零伤害:2024年4月15日起,炉台区域连续365天无坠落、无物体打击事故;
2.2合规率:2024年5月30日前,现场临边、孔洞、通道防护合规率100%,且通过第三方安全评价;
2.3培训覆盖率:2024年6月30日前,铸造车间全员(含外协)完成“炉台作业安全”实操考核,合格率≥95%,不合格人员调岗;
2.4投入:单列2024年度安全专项资金470万元,占事业部营收的1.8%,专款专用,财务独立科目。
第三章技术整改方案
3.1临边防护升级
3.1.1选型:采用Q235B钢材,Φ48mm×3.5mm脚手架钢管+冲压钢板网(孔径≤25mm),高度1200mm,立杆间距≤1.5m,横杆两道;
3.1.2节点:与炉台钢结构焊接,焊缝高度6mm,连续满焊,防腐采用环氧富锌底漆+氯化橡胶面漆,干膜厚度≥220μm;
3.1.3快拆:增设“铰链+保险销”结构,满足抢修时3min内局部开启,开启宽度≤1m,开启后声光报警器自动触发;
3.1.4验收:按《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016附录B进行0.5kN集中荷载测试,挠度≤10mm。
3.2通道标准化
3.2.1设计载荷:按GB50017取检修工况活载5kN/m2,钢板厚度≥6mm,底部纵梁I12#工字钢@600mm;
3.2.2防滑:表面焊接Φ10mm圆钢@30mm,形成“锯齿”纹路,摩擦系数≥0.5(GB/T4100附录M干态测试);
3.2.3踢脚板:高度200mm,厚度≥3mm,与通道满焊,防止耐火砖滚落;
3.2.4照明:炉台增设4盏50WLED投光灯(6000K),照度≥200lx,灯具防护等级IP65,配独立漏电断路器(30mA×0.1s)。
3.3防坠生命线系统
3.3.1布局:沿炉台长边设置一条水平生命线,长度42m,高度1.1m,采用8mm不锈钢钢丝绳(破断拉力≥40kN);
3.3.2中间支座:每≤7m设一座Φ76mm×4mm镀锌钢管立杆,底座与炉台预埋板M16×190化学锚栓固定,拉拔力测试≥15kN;
3.3.3滑索:配备缓冲系挂器(能量吸收型),最大制动距离≤1.2m,适用人员重量50-120kg;
3.3.4标识:生命线起点、终点、转弯处贴反光膜,夜间可视距离≥100m。
3.4炉台智能监测
3.4.1视频AI:安装2台4G球机,算法识别“未戴安全帽、越界临边”行为,识别率≥95%,误报率≤3%,报警信号同步到车间电子看板及企业微信;
3.4.2电子围栏:在炉台边缘埋设地磁感应线,人员跨入0.5m预警区触发声光提示,跨入0.2m危险区强制停机电炉;
3.4.3数据存储:视频、报警日志保存≥90天,满足《网络安全法》要求,服务器本地化部署,双因子权限管理。
第四章管理整改措施
4.1制度重塑
4.1.1《炉台作业安全
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