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飞灰可燃物含碳量过高的原因及对策
张黎燕 ,徐军涛。
摘 要:众所周知 ,就300MW机组而言,飞灰含碳量一般大都在 3%左右。飞灰含
碳量每上升 1%,煤耗就上升 1.23g/kwh。中孚电二公司#4锅炉 自投运以
来,一直存在着飞灰含碳量高的问题,满负荷期间化验室取灰样化验 ,飞灰
含碳量6%~8%,所以降低飞灰含碳量是当务之急。为此,成立技术攻关
小组 ,经过反 复研 究,采取 了一系列措施,把飞灰含碳量降低 到 了4%以
下,很好地解决 了这个问题 ,取得 了明显的经济效益 :煤耗下降(8—4)×
1.23=4.92g/kWh;300MW机组每天发 电720万 kWl1,每天节约原煤720
x4.29=35.424吨,每月节约原煤 1062.72吨,节约资金 1062.72×30o
元/吨=3l万元,全年节约资金 372万元。
关键词:飞灰含碳量;升高;降低 ;中孚二公司
中孚电二公司二单元 2x300MW机组采用 2.热风温度偏低
东方锅炉厂制造的DG1025/18.2一Ⅱ14型亚临 首先,#4机组热二次风温度设计为333oC。
界压力,一次中间再热,自然循环,双拱形单炉膛, 而实际热风温度平均在320~C左右,比设计值平
燃烧器布置于下炉膛前后拱上,“w”型火焰燃烧 均低 l3c=【。因为炉膛的吸热量基本为一定值,由
方式,额定蒸发流量877.09t/h。燃烧系统采用3 于热风温度降低,使得炉膛温度下降,造成产生反
台BBD4062双进双出钢球磨煤机正压直吹系统, 应的有效碰撞就大大减少,反应速度减缓。根据
燃烧方式为w型火焰下喷燃烧,前后墙各布置12 煤粉理论,燃烧温度随热风温度的降低而降低。
个按Fw技术设计制造的双旋风简分离式煤粉燃 由此可见,热风温度低于设计值,这对于提高煤粉
烧器 ,错列布置在锅炉下炉膛的前后拱上 ,每个燃 的着火热量和燃尽度是非常不利的。为此热风温
烧器二次风用隔板分开,彼此独立,使每个燃烧器 度至少要达到设计值,这是提高炉膛温度和燃烧
各为一个单元。 速度的有效途径。
众所周知,就 300MW机组而言,飞灰含碳量 其次,}{4机组热一次风温度设计为319oC,而
在 3%左右比较正常,飞灰含碳量每上升 1%,煤 实际热风温度平均在 300℃左右,比设计值平均
耗上升 1.23g/kwh。我厂#4锅炉 自投运 以来,一 低 19~C,且磨煤机 出口风温平均75c=【。热一次风
直存在着飞灰含碳量高的问题,满负荷期间化验 温度将直接影响一次风粉混合初温和煤粉气流的
室取灰样化验 ,飞灰含碳量 6% ~8%,所 以降低 着火热量。煤粉气流所需的着火热量包括加热燃
飞灰含碳量是当务之急。 料和空气所需的热量、燃料中水分蒸发和过热所
需要的热量以及挥发份分解所需的热量三部分。
一 、 飞灰可燃物含碳量过高的原因
对于一定的煤种来讲,加热燃料、燃料中水分蒸发
1.锅炉本体的问题 和过热以及挥发份分解所需的热量几乎不变。由
#4机组的炉膛容积热负荷为89.62KW/m3, 于一次风粉混合物初温的降低,必然使着火热量
炉膛断面热负荷为 2.13MW/nf。燃料在炉 内的 增加,不利于煤粉的迅速着火和稳定燃烧。
停留时
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