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环氧氯丙烷装置环化系统的改造及效果.pdf
工业技术 齐QIL鲁U石P油ET化R工OC,H2E0M09IC,A3L7(3TE)C:H2N18OL—O2G2Y0
环氧氯丙烷装置环化系统的改造及效果
毕明霞 吴玉斌 王明功
(中国石化齐鲁分公司氯碱厂,山东淄博,255411)
摘要 针对环氧氯丙烷装置环化系统存在能耗高、排污费用高等问题进行技术改造,将环化系统的操作由正压改
为负压,以实现节能降耗、增效之 目的。
关键词 环氧氯丙烷 环化 负压操作 节能降耗
中图分类号:TQ083.4 文献标识码 :B 文章编号:1009—9859(2009)03-0218—03
1 概述 (4)环化塔底排 出废水的温度在 90℃以上,
中国石化齐鲁分公司氯碱厂环氧氯丙烷装置 直接送往废水处理系统,造成环化废水中热量的
于1988年7月建成投产,设计生产能力为32 浪费,并对污水处理场生化污泥造成冲击。
kt/a。该装置采用国际上通用的环氧氯丙烷生产
工艺—_丙烯高温氯化法,其专利技术 由日本旭 3 环化系统的改造
硝子株式会社、旭电化株式会社共同研究、开发。 3.1 技术改造的目标
环化工序的任务是:将二氯丙醇与盐酸的水 (I)利用物质的沸点随压力降低而降低的原
溶液预热,并与20%的石灰乳一起送人预混合器 理,将环化塔内的操作压力由正压改成负压,缩短
中混合,连续送入环化塔,在环化塔 内反应生成环 反应生成的环氧氯丙烷在环化塔内的停留时间,
氧氯丙烷。粗环氧氯丙烷从塔顶蒸出进人环氧氯 减少其水解生成甘油的几率,提高环化收率,从而
丙烷精馏系统,塔底废水送废水处理系统。 降低环化废水中COD的含量。
环化反应过程蒸汽消耗量大,能耗高。环化 (2)随着环化塔操作压力的降低,环化塔操
废水中化学耗氧量(COD)居高不下,增加 了排污 作温度也随之降低,蒸馏环氧氯丙烷所消耗的蒸
费用,降低了环化反应的收率,且给污水处理场增 汽也相应减少。
加了处理难度。 (3)充分利用高温环化废水的热量,以提高
进料二氯丙醇的预热温度,从而减少系统蒸汽消
2 改造前环化反应系统存在的问题 耗。
(1)为减少环化塔内生成的环氧氯丙烷进一 3.2 技术改造的内容
步分解成甘油的几率,环化反应采用蒸汽直接汽 (I)操作压力
提的方法,将环氧氯丙烷及时蒸出环化塔。在正 环化塔的操作压力由正压改成负压,通过增
压操作时,环化塔需要消耗大量的蒸汽,1t环氧 加变频式水环真空泵和压力凋节系统,将环化塔
氯丙烷需消耗 11t蒸汽。 运行过程中产生的不凝气(主要是空气)及时抽
(2)在正压操作时,环氧氯丙烷被蒸出环化 出,满足环化塔塔顶负压操作环境的需要。
塔的阻力大,环氧氯丙烷进一步分解成甘油的几 (2)环化塔
率相对较高,造成环化废水COD高,平均在 I700 在原环化塔体外部采取增加补强圈的方法,
m L左右。
收稿 日期:2009—05—14;修回日期:2009—07—20。
(3)在正压操作时,环化塔内的泥浆容易在
作者简介:毕明
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