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第十届全国大高炉炼铁学术年会论文集
球团矿及块矿降粉率工艺在高炉冶炼中的应用及探讨
李润明时本宁冯金保王生权田钧
(山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂)
摘要: 太钢五高炉因无球团及块矿的筛分设施,造成入炉粉率居高不下,造成高炉炉况波动大,为此实施B仓技
术改造,以降低入炉粉量,使高炉系统工作趋于正常更加便于操作,有效增加高炉冶炼强度,保证高炉能顺产高产,
为高炉各项指标在较高的水平上运行奠定了坚实的基础,以有效降低高炉运行成本,争取较好的经济效益和社会效
益.
关键词: 高炉筛分生产工艺实践
一概述
球团矿是将精矿粉、熔剂(有时还有粘结剂和燃料)的混合物,在造球机中滚成直径8-25m
的生球,然后干燥、焙烧,固结成型,成为具有良好冶金性质的优良含铁原料,供给钢铁冶炼需要。
由于过细精矿不益于烧结,透气性不好,影响烧结矿产量和质量的提高,同时对高炉冶炼有一定的
不利影响,但由于其却易于成球,粒度愈细,成球性愈好,球团强度愈高。造球团矿成为很好的原
料。全球铁矿资源中,已探明的品位大于40%的铁矿石约为8560亿t。随着钢铁-T业的发展、炼铁
所需原料将愈来愈大,而可供直接入炉的富块矿却愈来愈少。我国铁矿储量居世界第5位,其中含
铁50%以上的富矿却仅占已探明储量的4%左右,绝大部分为含有害杂质(P、S、Pb、zn、As)的贫
矿。因此在目前用球团方法处理过细精矿,用其制作球团矿用于冶炼,提高利用率降低生产能耗就
成为很适宜技术。但由于球团矿特殊的原料构成,在生产过程中需经过多道混合及磨碎,运输过程
和落仓时的摔打,其粉率不可避免地再次提高,经检测,目前国内球团矿在仓内的粉率一般在20%
35%之间,最高可达近60%,而一座4350立方的大型高炉每日所需的球团矿用量在3000Kg左右,
按次计算高炉每日可吃进大约1000Kg的球团矿粉,加之高炉所需块矿的含粉量也较高,这些矿粉密
实度高、透气性差,影响高炉料柱气流的循环,对高炉生产造成一定的负面影响。因此降低球团矿
及块矿的含粉率无疑成为保证高炉能稳定运行,顺产高产的一项重要措施。
二 目前降粉率工艺的情况
在当今的钢铁企业中,为降低球团及块矿含粉率,使其更好地满足炼铁工艺的需要,大多采取
筛分的方法除去粉末,具体的设备配置情况如下表:
高炉容积 振动筛数量 处理量 筛网间隙
1800M3 8台 400t/h 4mm-5m
4350M3 8台 400t/h 4衄-5m
其工艺流程是让需进行筛分的球团及块矿,均匀通过筛网的层面,厚度保持在100—150mm之间。
有效筛分长度≥1500mm,也就是使物料能在通过筛网时去除多余的散状物料。保持入炉物料达到合
格的粒度要求,以保证生产的需要。经过筛分后的球团矿及块矿含粉率均可有效降低,其中球团矿
的含粉率平均可降至10%以下,如在工艺上控制得当,设备管理到位的话, 其含粉率还可降低至
7%以下。因各种块矿材质结构有所不同,其含粉率经过筛分后有一定的差异和不同,如南非矿因自
身含粉率就较高,经过筛分后含粉率只可降至20%以下,加之南非矿密度、扎隙率的结构特点,有
一定的吸水性,在潮湿季节容易吸水自潮,使其黏度加重,影响筛分效果。同时由于南非矿具有一
定的吸水性,在冬季不可避免地会产生结块现象,容易在筛网上产生粘贴,如对其进行筛分,由于
筛网结块严重,无疑将影响筛分效率,因此对于块矿的筛分针对物料的材质和季节气象等条件也有
一定的要求。但经过多年的实际经验,对球团及块矿率的降粉率工艺,在如今已普遍较为成熟,
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第十届全国大高炉炼铁学术年会论文集
其工艺虽还有不足之处,但总体而言还是非常成功的。
三降粉率工艺重要性和必要性
由于在设计和施工难度上等特殊情况的具体限制,一些高炉在投产之初并没有配置对球团及块
矿筛分设施,如我厂的4350高炉。由于没有球团及块矿的筛分设备,造成球团及块矿在入炉时含粉
率较高,严重影响了炉内冶炼用气流的循环,降低了冶炼强度和利用效率,下表表达了高炉每日入
炉物料中所含散状料的情况:
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