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降低干熄炉入口一氧化碳浓度
提高蒸汽产量的探讨
(马钢煤焦化公司夏皴李平汪高强)
摘要:马钢5、6号炉干熄焦,投产以来运行稳定干熄处理能力略有富余。适当增加空气导入,控制干
熄炉入口气体成分,增加燃烧焦炭挥发份和焦粉,能提升吨焦产汽率,同时降低焦粉产量。
关键词:焦粉燃烧干熄焦产汽率
1.引言
目前,干熄焦操作规程对干熄炉入口氢气、一氧化碳含量控制上限分别为3%和6%。对于下限则没有
明确的要求。这主要是从系统内可燃气体成分含量安全角度考虑。在马钢5、6号炉干熄焦生产实践探索
表明:适当降低干熄炉入口循环气体中一氧化碳含量,控制好干熄炉入口含氧量,主要燃烧焦粉和焦炭挥
发份,提高干熄焦吨焦蒸汽产量,取得了较好的经济效益。
2.干熄炉内的燃烧反应
干熄炉内主要可燃成份为:固态的焦炭、焦粉,气态的氢气、一氧化碳、和甲烷等挥发份,甲烷等炭
氢化合物含量较少,在此可以忽略。主要讨论其他焦炭、焦粉、氢气和一氧化碳的燃烧。
2.1燃烧状况讨论
焦炭、焦粉、氢气和一氧化碳燃烧着火点见表一。作为气相的氢气和一氧化碳着火点较低,同时气相
之间反应一般较气固两相之间的反应快。因此,干熄焦系统内,氢气、一氧化碳和焦炭挥发份的燃烧反应
速度远远大于焦炭。
表一干熄炉内部分可燃成分的着火点[1]
碳燃烧机理[1】表明,无论是扩散燃烧或过渡燃烧区域,减小碳颗粒的直径都有利于提高反应速度。
2.2燃烧区域
装焦后焦炭析出的挥发份和循环气体中术的存在,导致炉内可燃气体成分浓度增加。为确保系统安全,
从干熄炉中栓导入空气,先后进入环形烟道,一次除尘与可燃成分混合燃烧。根据干熄焦循环系统温度分
布特点,可知导入的空气优先在环形烟道和和一次除尘之间进行燃烧,一旦进入锅炉系统以后,随着循环
气体温度急剧下降燃烧反应迅速停止。经风机返回循环系统后,进入冷却室上部,冷却室温度在530℃以
上与环形烟道之间区域,若有充足氧气燃烧反应还可能发生。
2.3控制焦炭烧损燃烧的方法
冷却室500。C以上与环形烟道之间区域地燃烧要进行控制,避免焦炭烧损。通过马钢5、6号125t/h
炉干熄焦实践表明,适当加大导入空气,并控制干熄炉入口氧含量在0.2~0.3之间,一氧化碳含量为氧气
含量的4~5倍。此时氢气为零,二氧化碳在17%左右。这样一方面保证在环形烟道和一次除尘区域,可
燃成分,尤其是焦炭挥发份和粒度较小的焦粉尽可能充分燃烧;另一方面,保持一氧化碳相对过剩,在冷
却室500℃以上与环形烟道之间区域过剩氧气优先与一氧化碳反应,减少焦炭烧损。
3.取得的实际效果
08年10月在马钢5、6号炉干熄焦系统,进行适当增加空气导入,控制干熄炉入口成分实验。取得了
较好的运行效果。主要运行参数见表二。
表二实验前后干熄焦主要参数
可见适当燃烧挥发份和焦粉,使吨焦产汽率增加0.03t/t-c,若不考虑增加风量对灰量的影响,每干熄
一吨焦炭可增加1.5Kg焦粉。
4.存在的问题
对于干熄焦系统而言,设计有一定的处理能力,增加挥发份和焦粉的燃烧,使整个循环系统温度提升,
要维持安全排焦温度和锅炉入口温度,必须增加回流量,适当加大循环风量(循环风机的电流约增加l~
2A)。因此增加空气导入,适当燃烧挥发份和焦粉,提高产汽率适用于实际运行负荷有所富余的干熄焦系
统。
5.结论
通过马钢5、6号炉干熄焦试验表明,对于处理能力有所富余的干熄焦系统,可以通过适当导入空气,
燃烧挥发份和焦粉提高产汽率。取得如下效果。
(1) 改变干熄炉入口气体成分控制,使一氧化碳量为氧气含量的4~5倍,将有效保护冷却室500
℃以上与环形烟道之间区域焦炭,防止焦炭烧损。
(2) 马钢5、6干熄焦系统试验表明,适当增加空气导入,可使吨焦产汽率增加0.03t,每干熄一
吨焦炭增加烧损焦粉0.5Kg。
参考文献
【1]林宗虎,徐通模.实用锅炉手册.北京:化学工业出版社.2004
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