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焦炉煤气终冷应用剩余氨水喷洒的试验探讨
王书虎,张健,仇保荣,邱南南,赵墅茵
(山东钢铁股份有限公司济钢化工厂,济南,250101)
1 引言
焦炉煤气终冷一般采用横管式间接冷却的方式,主要作用是对煤气进行最终冷却,间接冷却的同时
需要对煤气路进行喷洒,除去煤气中的萘、焦油等杂质,也能有效降低终冷阻力,提高系统操控能力,
其循环喷洒液多为蒸氨废水,喷洒循环后的富液送至冷凝工段机械化澄清槽或焦油氨水分离器,分离后
的氨水经剩余氨水泵直接或间接送至蒸氨系统,经蒸氨后废水一部分送至终冷进行喷洒,形成剩余氨水.
蒸氨.终冷.剩余氨水循环模式,导致剩余氨水量非正常增加,系统能耗增加,若将终冷喷洒液改为剩余
氨水喷洒,则形成剩余氨水.终冷.剩余氨水循环模式,降低了蒸氨系统非正常量,有利降低系统能耗。
2终冷喷洒工艺
2.1 蒸氨废水喷洒工艺流程
济钢1~5号焦炉煤气终冷工艺为硫铵工段来的55℃煤气自终冷塔顶部进入,经两段循环水冷却至
25℃左右,从底部逸出。循环喷洒液来自蒸氨废水,喷洒吸收煤气中杂质后的富液经泵送至冷凝工段机
械化澄清槽,澄清槽内氨水满流至氨水中间槽,氨水经剩余氨水泵送至溶脱工段,经溶剂脱酚后送至蒸
氨工段,经蒸氨后废水部分送至终冷喷洒系统。终冷喷洒工艺全流程如图l所示。
终冷卿液外送 废水去生脱
L1一.厂1 .厂] .L厂]。
1机械化澄清槽,2.氨水中间槽,3龄凝剩余氨水泵,4蒋剂脱酚,5蒋脱剩余氨水泵。6_蒸氨,7-蒸氨废水泵,8·终冷塔,9-终冷循环
喷洒泵
图l 终冷蒸氨废水喷洒工艺流程图
2.2剩余氨水喷洒工艺流程
终冷循环喷洒液改造为剩余氨水后,其流程为循环喷洒液来自冷凝剩余氨水,喷洒吸收煤气中杂质
后的富液经泵送至冷凝工段机械化澄清槽,澄清槽内氨水满流至氨水中间槽,氨水经剩余氨水泵送至终
冷继续喷洒。终冷剩余氨水喷洒工艺全流程如图2所示。
1.机械化澄清槽,2.氨水中间槽,3.冷凝剩余氨水泵,4.终冷塔。5.终冷循环喷洒泵
图2终冷剩余氨水喷洒工艺流程图
2.3改造前后对比
由终冷喷洒工艺流程图(图1)可以看出,水系总平衡量为进入系统的氨水量与去生脱的废水量相
等。但内部各系统水量平衡来看,氨水.机械化澄清槽.氨水中间槽.溶脱.蒸氨.终冷.机械化澄清槽形成一
闭路循环,而改为剩余氨水直接喷洒终冷则缩短工艺流程,降低输送设备能耗,减少系统水循环量,提
高系统高效性。
950k∥m3。根据(离心泵)电机功率公式:
1木20/3600宰30/60%=2.6kw
N=pgQH/1=950·9.8
终冷蒸氨废水改剩余氨水喷洒,节省3台中间输送泵,电按0.68元/kwh计,则年节约电耗成本:
R=3}2.6幸0.8}24·365}O.68/10000=3.7万元
另外,蒸氨处理量降低约20t/ll,蒸氨碱液及导热油炉煤气消耗(导热油蒸氨)均有所下降。若为直
接蒸汽蒸氨则将降低蒸汽消耗。
3改造前后指标对比
终冷蒸氨废水喷洒改剩余氨水喷洒试验数据如表1所示。
表1 终冷蒸氨废水改剩余氨水喷洒化验数据
由表1可以看出,终冷蒸氨废水喷洒其终冷后、洗苯后(洗苯工段位于终冷工段后)煤气含氨分别
222
改剩余氨水喷洒后,终冷后、洗苯后煤气含氨分别为6.209詹、5.929/m3,粗苯分离水含氨为O.233%,
终冷阻力820Pa,终冷后煤气温度27.O℃。
即外供质量不合格。
循环油系统含氨高,对洗苯.蒸苯工段设备腐蚀加剧,也易造成循环油质量恶化(氨可形成循环油恶化中
间体【1】),导致洗苯效率降低。
(3)终冷阻力及终冷后煤气温度基本保持不变。
4可行性探讨
(1)终冷蒸氨废水改剩余氨水喷洒,从工艺流程看,后者工艺较短,中间设备较少,便于生产操作
维护,提高系统高效性。
(2)改造后,降低了系统能耗及辅料消耗,也降低了蒸氨系统的蒸汽或导热油炉煤气消耗,从节能
降耗、降本增效的角度出发,改造的意义较大。
(3)改造后,终冷阻力及终冷后煤气温度基本保持不变。
(4)粗苯分离水、循环洗油含氨超标,将导致设备腐蚀加剧
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