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离子膜法烧碱装置的节能技术改造.pdf
·24· 2011年第2期 石油和化工节能 离子膜法烧碱装置的节能技术改造 席引尚 陕西金泰氯碱化工有限公司 陕西榆林 718100 摘要 陕西金泰氯碱化工有限公司 以下简称 “陕西金泰” 是全国第 1家采用全卤制碱的生产企业,
装置规模为1O万t/a离子膜法烧碱。本文介绍了】O万 t/a离子膜法烧碱装置开车以来进行的工艺 节能、
安全、环保、整流等方面的技术改造,改造后装置运行更加合理、安全、经济、稳定. 关键词 离子膜法 烧碱 工艺 节能 安全 陕西金泰氯碱化工有限公司 以下简称 “陕 时一致认为S0循环进入盐井会在井下以硫酸钙水
西金泰 ” 是全 国第 1家采用全卤制碱 的生产企 合物的形式沉积,所以未考虑 SO4。一的脱除工艺,但
业,装置规模为 10万 t/a离子膜法烧碱 。一次盐 是装置开车运行后,SOt含量增加很快,开车半年
水采用先进 的膜法过滤技术,电解采用引进 日本 就从 2.3g/L上升到 6.Og/L。
旭化成公司的高电流密度 电解技术,氯化氢合成 烧碱分厂于 2006年 11月增加了氯化钡法脱除
使用 国内副产低压蒸汽的石墨合成炉,整个烧碱 s0一装置,从而有效控制 了盐水中 S042的增长。最
装置实现 DCS控制。该装置于2005年 1O月一次 初选择在前反应槽加入氯化钡。如果氯化钡结晶不
开车成功,各项技术指标达到要求。在近 4年的 充分,生成的硫酸钡颗粒细小,进入膜过滤系统后,
运行实践中,陕西金泰对生产装置进行了一系列 会对膜造成不同程度的污染,堵塞膜表面微孔,使
技术改造,使装置 的安全性、经济性、稳定性得 过滤膜的使用寿命缩短。经过分析后,决定在出盐
到了进一步的提高。 井的卤水 中加入氯化钡 。卤水进入 1万 白水池, 有足够的时间充分反应沉降,避免了硫酸钡对膜 的
1工艺技术改造 影响。
1.1卤水除 S0’工艺改造 氯化钡法除sO4虽然投资小,但运行费用高。 陕西金泰采用全 卤制碱工艺,电解后的淡盐水 陕西金泰第2期工程计划采用膜法除硝技术。
全部回用,卤矿本身夹带的SO。一和脱氯工序引入的 1.2返 卤盐井配水工艺改造
SO在系统循环。考虑到开采的是钙型盐矿,设计 陕西金泰盐井于 2005年 6月开始试运行。运
主要氢源为重整氢和化肥氢,新氢纯度都只有96% 4.4新氢管网压力低
左右。该纯度氢气对汽柴油加氢来说是比较高的, 镇海炼化分公司PSA氢气管网压力只有 1.2MPa,
但对加氢裂化装置来说却明显偏低。根据国内企 这样造成所有用氢装置的新氢压缩机功率普遍偏大,
业的调查,加氢裂化装置用氢纯度一般都在 99% 所需的压缩机数量多且耗电量大,同时新氢压缩机的
以上,而其它一些加氢精制装置 如柴油加氢 压缩比高,运行条件也较为苛刻。
氢源一般是直接使用 93%左右的重整氢 不经过 目前多数炼化企业新氢管网压力一般维持在
PSA 。 2.4MPa左右,新氢压缩机功率都较小 一般不超过 加氢裂化装置新氢纯度下降导致循环氢纯度 3000kW ,运行工况相对缓和,装置能耗也相应较
降低,装置干气收率增加,氢气利用率及液体收率 低。因此对于新建炼油厂将氢气管网压力设置在
下降。虽然连续排放废氢可以从一定程度上提高循 2.5MPa左右较为合理 。
环氢纯度,但大量排放废氢既增加 了下游低分气脱 参考文献
硫塔的压力,也很不经济;另一方面装置新氢压缩
机和循环氢压缩机的负荷都增加 了,运行工况 比较 [1]孙建怀.镇海炼化公司两套加氢裂化装置
苛刻,装置能耗增加。 的优化运行 LJ].当代化工 ,2009,38 4 :357—360.
石油和化工节能 2011年第2期 ·25·
行初期 由于井下溶腔较小,盐层与水接触面积较 时运行,这样 的运行方式使采卤的动力消耗增加 l
小,返 卤质量浓度在 300g/L左右,盐井运行平稳。 倍,经济性极差。
但是随着运行时间的延长和装置负荷逐渐提高,地 ^炉
下溶腔也很快增大,返 卤浓度不断提高,2006年 9 B炉 C炉
月返 卤质量浓度己上升到 321g/L,出现堵井情况 。 PYC
盐井运行周期 由lO多天下降至三四天,最后 10多 ^吸收 B吸收
小时即堵井 1次。解堵反冲造成大量低浓度的卤水
进入储卤池,浓度差导致盐水预处理器返混,且反 C吸收
冲操作对盐井安全生产和使用寿命构成极大的威
胁 ,严重影响烧碱装置 的生产 。 针对上述情况,经过对其他井矿盐井的考察调
研 ,并聘请 国内的井矿盐专家分析盐井 的运行情况
后,决定在返 卤井增设 中心套管进行配水改造,调 Dx5O
节返卤浓度 以解决堵井问题。加配水管后基本解决 图1改造前氯化氢分配
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