冷却水塔配水系统存在问题及改造措施.pdfVIP

冷却水塔配水系统存在问题及改造措施.pdf

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电厂化学201L学术年会论文集 201110上海 3.3喷溅溅射位置不理想 由丁水塔内喷溅装苴与水槽底距离过短.靠近大水槽、梁的位苴,循环的热水无法溅到填料上t单 个喷溅装置水头适应性筹.喷溅装置缺少加长管,水溅射水槽外底砼构建,也是造成钢筋混凝十式水槽 损坏的原因之一。加长后水位落差加大.适应性更强.同时喷溅装簧加长后,避免了循环的热水K期溅 射到水槽外底部,冲坏水槽。 3.4喷溅装置阻塞不畅通 由于冷却水塔运行期间.主水槽底部砼片水中杂物.破损的塔芯填料碎片.砼水槽片剥落.塔壁上 的青苫,防腐涂料皮等杂物,极易阻塞喷溅装置,造成喷溅处于阻塞或半阻塞状态.无形中造成喷溅装 置达不到充分的运行.有一部分法兰螺口破裂.无法连接喷溅装置,造成多处喷溅装置脱落,无法安装, 只好将法兰入水口堵死,使水塔内喷溅装置运行数量减少.遗成各个部位配水不均,使喷溅装置溅水繁 满足不了运行水量的要求.还造成一部分水从水槽边溢出.形成大的溢水流,达不到溅水均匀细小,造 成喷嘴不通水或通水量减少.降低了冷却水塔的玲却效率。 3.5钢筋混凝土式水槽出现损坏裂纹 四平热电公司属东北较寒冷地区,冬季运行水塔大量结冰,钢筋混凝十式在制作时存在毛细孔.毛 细孔内舍存一定最水份结冰冻胀,由于混凝土抗压不抗胀,使部分粱、柱、水槽、塔简酥粉,剥皮,露 筋。加上长期在有腐蚀水气冲刷下.至使粱、水槽等开裂断落,特别是水槽出现裂纹、倒塌问题,严重 影响冷却水塔的安全运行(见下图)。 4改造措施及办法 4 1喷嘴口径确定 拎却水塔重新配水,由于水塔内喷口径过大.水量过快过多流到淋水填料内,造成循环的热水在填 料孔腔内冷热交换不充分。将冷却水塔内的老喷嘴进行全部折除.更换上经计算后确定小口径的喷嘴 2000个,将塔内中央竖井周围喷嘴口径改用口26ram,把水调到水塔四周喷淋,同时增加水槽内水位高 度,形成水压,使热水充分均匀溅散开,喷溅效果更加理想.冬季水塔运行也不易结冰。喷嘴口径由 中34mm改为牛26mm,减小单位淋水密度,使水少量慢慢经过淋水填料内,进行充分的冷热交换,以达 到降低冷却水温目的。 4.2喷溅装置与水槽底距离加长 由于冷却水塔内喷溅装置与水枘底的距离过短,极易阻塞外.水头压力小.水滴无法溅散开,在喷 溅装置与法兰之间增加160ram长的一段加长管,统一尺寸,这样使水压加大,溅水半径增火.溅水均 匀细小.利于冷热交换。 4.3喷溅稿射位置加长 在土水槽、配水槽两侧的喷溅因没有加K.溅山的水一部分溅在水槽壁上,在水桐肇上形成水流, 电厂化学201l学术年台论文羹 2010上海 在主、配水槽下方无水.形成中空,通过在主、配水槽两侧的喷溅装置增加300nnn特长管,使水直接 溅落到主、配水槽下方的填科上,这样才能充分利用淋水面积,提高冷却塔的效率。 4.4在喷溅装置进水口法兰上加装YSD-20型喷咀防阻淖罔 目前各电厂唯一办法是采用停塔人工掏通,有时刚投入使用一段时间,水塔本身内部的砼片等杂物 就阻塞了喷咀,无形中造成至少10%喷咀不运行,有的只好在运行时掏阻喷咀.给工作人员造成一定的 安全隐患,掏阻时不小心造成桶坏喷溅装置,每年需更换一定量喷溅装置.同时橘下的杂物流落到填料 孔腔内造成填料孔腔阻塞,缩短填料使用年限.影响填料通风和冷热交换,以上都是造成冷却搭的冷却 效率下降的原因。 采用在喷溅装置进水口法兰上加装YSD-20型喷咀防阻滤网,使大于喷咀口径的杂物不能流进喷溅 内阻塞喷咀,印使有部分网眼阻塞,仍能保证水的流入量,这样就能保证水塔运行一个检修周期.等停 塔后将水槽内及网上的杂物取出,提高冷却效率,增加经济性,使冷却塔一年四季都处在良好的运行状 态F,使设备完好率及使用周期有一个新的突破。 防阻网选用UPVC工程塑料,结构合理t耐腐蚀,不用防腐.质量轻,具有良好的耐酸碱化学性能. 具有良好的耐老化性能,使用年限不少于15年。安装方便,网眼直径小于15ram,保证进入喷咀内杂物 不阻塞喷溅装置和淋水填料孔腔.使喷溅装置正常运行。 4.5锅筋混凝土式水槽的处理 由于部分钢筋混凝土式水槽出现破损、裂纹、倒塌,针对这个问题.采用新型材质环氧玻璃钢,对 出现裂纹、破损的水槽采用三布四油环氧玻璃钢防腐修补加固方式,对倒塌的水槽采用拆除原钢筋混凝 土式水槽.更换为玻璃钢水槽,玻璃钢材质水槽

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