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第九届全国石油和化学工业电气技术年会论文集
电调技术(DEH)在某热电厂的应用
李铁华
人庆油田有限责任公司电力集团 黑龙江省大庆市 163453
摘要:本文通过对某热电J‘DEH纯电调技术应用现状进行分析,结合现场实际运行经验及设备改进情况进行了分析,阐述了
DEH纯电调技术的特点与优势,并对其在电厂‘未来研究的方向提出r建议。
关键词:电调技术;液压调速系统:协调控制;Infi90
1概述
该热电厂三台机组均采用了DEH技术,自动化水平大幅提高,为机组安全平稳运行奠定良好基础。
2电调技术(DEH)的优势
采用DEH系统后,调节灵敏度极高、精度高、测量范围大、线性好、迟滞小。由于计算机的应用,采
用了多回路、多变量调节系统,不仅采集转速信号,还接受机组功率信号、调节级压力信号、主蒸汽压力
和再热蒸汽压力信号。经过系统综合运算转换为阀位信号,经功率放大后输出控制伺服油动机,油动机位
移变化经LVDT变送器转换为电信号反馈至综合放大器与阀位指令相比较。当■者相等时,油动机便稳定在
某一位置,实现“无差”控制。由于主要使用电子器件,较少采用液琏原件,仅执行机构采用油动机形式,
所以,迟缓率可低至0.06%以下。DEH系统为适应机组的不同运行状态,提供了调频、带基本负荷和单向
r/min,2850r/min到
调频等不同方式,当机组转速从lOOr/min至U2850r/min范围内,精确率可达±2
3000r/rain直至各负荷状态下,精确率可达±1r/min。机械液压式调速系统的缺点在DEH系统中得到
了很好的改进。
3两种D职技术应用后的比较与分析
3.1新华电调技术(DEH)在#2机组与#3机组上的应用情况
压油动机改为高压抗燃油油动机,改善了调速系统的调节品质和运行的安全可靠性、灵活性,彻底解决了
原调速系统调节特性差、调速部套易卡涩、自动化程度低的技术问题。
幽1#2、#o机组此H糸统眈萱圈
综合自动化与智能电器
#3机组在设计时,DEH的控制部分采用新华公司生产的计算机系统,就地执行部分则采用哈尔滨汽轮
机厂生产的液压部件,投入运行后运行一直很稳定。
3.2ABB电调技术在#1机组上的改造应用情况
冗余的控制器(btFPl2)和相应的功能子模件完成。
DEH硬件配置如下图所示:
图2 DEH系统结构配置
}}1机DEH控制功能分别由两对冗余的MFPl2控制器实现,即超速保护和基本控制。这两部分既相互
独立,同时又通过控制总线交换控制信息或状态。针对#1机背压机组的特点,设计了排汽压力控制回路。
该控制回路,以操作员设定作为给定值,以实际排汽压为反馈,通过PI调节器控制排汽压力。此种功能是
为供热抽汽调压进行设计的,排汽压力回路可与其它回路进行无扰切换。
3.3比较与分析
同,硬件互相通用,软件组态、程序逻辑可以相互借鉴。应用经验比较丰富,转速控制、负荷控制、单阀
多阀切换、一次调频功能等都能正常投入,调节稳定。缺点是VCC卡较易出现故障,影响机组的安全平稳
运行。
量好,不易损坏,负荷手动增减时响应很快,但由于改造时间不长,加之调门特性曲线不准,导致转速控
制初期易过调、振荡,参照#2机组曲线作相应修改后,效果有所改善。但是负荷控制、排气压力控制、单
阀/多阀切换目前尚不能实现,需要哈汽提供正确调门特性曲线,修改相应参数。
4DEll系统运行中的问题及改进经验
4.1出现故障情况的现象与解决方法
4.1.1机组冲转时超调
r/min后,运行人员打闸,
目标转速定值500r/min,汽机转速上升至U500r/min后不停,一直冲至1]900
机组停机。经检查发现伺放板的PID参数不合适,解决方案是重新整定伺放板的PID参数。
4.1.2在机组冲转及并网后带负荷的过程中,高调门的开度变化和转速及负荷不对应
具体现象是高调门持续开启时,转速不上升,负荷不增加;而高调门持续关闭时,转速不下降,负荷
不减少,而当时锅炉参
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