5万t%2fa合成氨转化装置优化运行总结.pdfVIP

5万t%2fa合成氨转化装置优化运行总结.pdf

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2005’天然气化工与一碳化工技术信息交流会论文集 5万t/a合成氨转化装置优化运行总结‘ 蒋太郁,蒋迎春 (四』II美丰化工股份有限公司绵阳分公司,四川绵阳621000) 0前言 我厂现有两套相对独立的合成氨装置(均由中国成达化工工程公司设计),一套是1991年建 的2.5万t/a 年1月又将原2.5万t/a台成氨装嚣经填平补齐扩能至5万t/a。经过我们在生产实践中不断总 结.优化工艺参数,特别是对转化工序尤为关注,把降低炉管损耗,延长催化剂使用周期,节能 降耗作为主要目标,在满足转化总要求的前提下,适度放宽了一段出口甲烷含量指标,由后工序 兼顾消化,一、二段统筹兼顾理念得以逐步贯彻和实现。 在合成氨生产过程中,总可用能耗的50%以上在转化工序,因此,转化工序工艺参数的优选 和调控,是合成氨装置节能的关键。现两套装置吨氨实际消耗均低于设计指标(见表1)。 表1吨氨实际消耗与消耗定额对照表 1工艺流程简述 来自界区外的天然气经压缩升压至3.6MPa,加入配氢后,进入对流段预热至360℃,经脱硫 出口转化气780℃(实际~730℃),进入二段炉与经预热的空气、蒸汽混合后在催化剂上进行部 一、二段催化剂一直使用的四川天科股份的产品。 2转化状态的影响因素分析 2.1运转概况 合成I系统自开车以来,直到2002年一段催化剂使用时间只有1年左右,而此后加强管理 和工艺参数的优化,两套装置的催化剂使用均达2年以上。 2002年中期以前,特别注重对一段催化剂保护和出口甲烷的控制,水碳比控制得较高,加 重了一段幅射段的热负荷,加上进口温度较低等原因,管壁3米区温度超高较严重的问题,逐渐 去炉管损耗较大与此有关。表3列出了管壁温度对炉管寿命的影响。 收稿日期:2005-07-15;作者简介l蒋太郁(1948-)。男,主管生产副总经理,电话0816-6805016. 0 2O 5’天然气化工与一碳化工技术信息交流会论文集 9l 表2 2002-2003年Ⅱ氨转化部份运行数据 量 口朋 小噘阢 Nm3/h a MPa ℃ ℃ Pa % % 日期冀怎祭入口罢力出口罢力管訾度出譬度炉膛负压~鼍m二气cm水碳比燃气m3/流hMP 表3管壁温度、炉管寿命损耗、炉管剩余寿命及炉管费用变化情况Ⅲ 使用 运转时间 管壁温度 炉管寿命 炉管剩余 每运转~年炉管 每年炉管费用(国产 状态 月 ℃ 损耗/年 寿命/年 寿命损耗/年 管)/万元 6 892.37 O.16 12.45 12 9Q5.56 0。53 12.09 0.53 34.02 l 24 918.75 1.80 10.81 1.27 81.5l 30 923.00 2.75 9.87 36 926.47 3.96 8.65 2.16 138.64

文档评论(0)

whl005 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档