预热预分解系统运行中的问题及其优化改造.pdfVIP

预热预分解系统运行中的问题及其优化改造.pdf

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中图分类号:TQ172.62 文献标识码:B 文章编号:1007—0389{2014)06—38—02 预热预分解系统运行中的问题及其优化改造 郑 占锋 (天瑞集团裕泰水泥有限公司,河南汝州467541) 产中不检查的孔、门、阀、缝之类的漏风点用硅酸铝 0 前言 纤维毡和水玻璃粘紧即可。 我公司2500t/d生产线 (窑规格为~P4.0mx6Om) (3)人预热器生料下料管分格轮漏风。这个漏 窑尾系统采用五级单系列预热器和管道在线喷腾式 风较难发现,因分格轮长期磨损会使间隙变大,而此 分解炉 ,该线于2006年3月投产后 ,很快实现了 处负压又较高,一旦密封不严就会造成分格轮漏风 2900t/d的高产运行;但受这一规模生产线在建设 量很大,更大的隐患是烘窑时会使高温烟气通过分 当时的技术水平所限,其煤耗、电耗和熟料质量一直 格轮缝隙进入入窑斗提,烧坏板带 (某厂曾经出现 不太理想。后在生产实践中,我们在篦冷机系统和 过)。故应对分格轮的密封效果高度重视,发现密封 窑炉系统工艺操作参数等方面进行优化 ,又对窑尾 效果差后一定要更换。 系统存在的问题进行了优化改造,取得了一定效果。 1.2 内漏风及其控制 内漏风主要是翻板阀关不严造成下一级预热器 1 内外漏风及其控制 的部分高温气体不是沿正常的气体路径进入上一级 1.1 外漏风及其控制 预热器对生料进行热交换 ,而是经翻板阀进入旋风 虽预热器系统的外漏风比较容易发现,治理也 筒锥体引起该级旋风筒分离的物料二次飞扬。内漏 比较容易,但外漏风将会造成内部气体温度下降和 风越大分离效果越差,一部分物料随气流进入上一 窑尾排风机系统负荷加大,最终使煤耗、电耗增加, 级旋风筒,一部分物料在旋风筒内循环积聚,当物料 因此管理人员及巡检工应该清晰认识和足够重视这 在旋风筒内积聚到一定程度时会造成塌料。 一 问题,以加强预防和有效控制。我们知道,窑尾预 当出现内漏风时会出现锥体负压变小的现象, 热器系统是负压操作,越往上负压越高,对于同一面 此时应检查翻板阀是否能关严 ,关不严时要对重锤 积的漏洞来说,其外漏风量越大,因此生产控制中尤 进行调整。另依多厂经验 ,在翻板阀关严的情况下 其要注意上面几级预热器的外漏风问题。 应控制重锤连杆和水平方向的角度小于30。;正常 (1)窑尾密封圈和积灰斗的漏风及其控制。我 生产期间,严禁岗位人员私 自将翻板阀连杆吊起。 公司回转窑在一次暴雨停电后变形严重,造成窑尾 本厂曾出现新装翻板阀阀板比原装的短20am的现 筒体偏摆 10cm左右,导致原来鱼鳞片状的柔性密 象,因此即使是新换的翻板阀也要进行检查。 封 (材质为普通钢板 ,弹性差)形变后很难恢复原状 2 系统负压偏高及其处理 而漏风,靠重锤调整加重部分以减少漏风,但又造成 加重部位磨损程度加快,尤其是刚开窑时积灰斗不 本公司在窑 日产2900t时C1出口负压力达到 通从密封圈漏料会加重密封钢板的变形程度 ,最终 6800Pa,经过数次检查,发现存在以下几个问题,并 使密封圈正常使用周期很难超过两个月。从2013 采取了相应针对性的技术措施。 年1月大修时,窑尾密封我们采用了柔性双向滚动 (1)分解炉鹅颈管和c5进风管积料严重,清理 式密封。该密封的鱼鳞片是不锈钢,内层密封钢板 后负压下降200Pa,但开窑几天后负压又上升至 端部靠石墨块和窑摩擦套接触 ,将近一年的使用,其 6800Pa,最后在这两个部位安装了空气炮,并多次 密封效果很好。另要加强

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