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全国火电200MW级机组技术协作会第二十三届年会论文集
汽机轴封加热器排气风机振动治理
李俊利
(中电国华北京热电分公司)
摘要:本文介绍了本厂两台机蛆轴封加热嚣排气凰札运行中发生振砷情况,分析了产生振动的厚目和处理过程和方
法。
关键词:轴封加热器排气风机振动分析处理
1引言
中电国华北京热电分公司两台德国ABB公司制造的额定容量为200MW双抽汽轮发电机组,分
别于1999年11月和12月投产,属于以大代小工程,取代了原北京第一热电厂供热机组。新机组轴
封系统采用自动控制方式,控制轴封压力为4kPa、温度180℃,轴封和调节门漏出的汽气混合物经
轴封回汽系统进入轴封加热器冷却后,疏水排至凝结器,不凝结气体由轴封加热器排气风机抽出经
管路排至大气。加热器两台排气风机一台运行一一台联动备用,运行电流6-7A,运行风机故障时备用
风机自动启动。两台风机在出口经止回阀后连接在一起,风机下部壳体装有巾20mm的疏水管路经。
u型管水封排至地沟。2001年以来,两台机组轴封加热器排气风枫接连发生了电机烧毁、振动大等
问题,严重威胁机组安全运行,经过多次治理,问题终于得到解决。
2轴封加热器排气风机发生的问题
随着机组逐渐稳定运行,设各定期试验工作逐渐走向制度化、标准化。2001年开始将轴封加热
器排气风机纳入定期轮换项目。在机组运行中进行风机切换过程中,发生了备用风机电机烧毁事件,
2001年4月一10月拌1机先后发生了4次轴封加热器排气风机电机烧毁事件,以后又发生多次振动大
问题。
3故障原因分析
3.1故障过程
电机第一次烧毁是在轴封加热器排气风机定期轮换启动过程中,备用风机启动后30秒左右电机
冒烟跳闸,当时分析认为是电机绝缘差,更换新电机后重新启动又烧毁,以后又相继烧毁两台电机,
且都是发生在启动时,烧毁电机时间最短一次为启动后10秒。经多次试验,反复试验,分析原因为
风机内积水,造成启动时负荷大。解体后检查确证分析正确,风机内存有30mm高的水,风机叶轮
下部被水淹没,拆开壳体后积水逐渐下降,检查疏水管路通畅,排除疏水系统堵塞可能。
由于当时造成积水的原因不是很明确,临时采取了每两小时开启备用风机出口止回阀一次,利
全国火电200MW级机组技术协作会第二十三届年会论文集 汽机
用运行风机出口压力将备用风机壳内积水压出,每次10.20秒,从疏水口可以看出.在止回阀开启
后有水排出。经采取放水措施,以后每次启动没有发生电机烧毁事件。但两台机组又发生备用轴封
加热器排气风机启动后振动增大问题。原运行中轴承振动2-3丝的风机重新启动后轴承振动达8-10
丝,不得不停下来处理,找平衡,更换叶轮或轴,不仅增加了检修费用,给安全生产带来隐患。
32原因分析
随着运行经验不断积累和运行中观察分析,启动后轴封加热器排气风机积水和振动大原因逐渐
确认。
32.1风机振动大主要发生在4~10月份,主要在此季节热负荷减小,汽缸排汽压力升,高凝结器
真空低,轴封漏气增大,进入轴封加热器凝结水温度高,轴封加热器汽侧真空低、湿度大,风机抽
出不凝结气体中带水汽,这部分汽体在出口管凝结后倒流至备用风机出口止回阀后积存,在风机启
动【t回阀开肩时大量积水倒流进入风机,造成启动扭矩增大、振动大甚至电机烧毁。
3.22风机疏水管细,水封高。由于备用风机入口门开启,风机内为负压,长时间备用在机壳内有
水存积,水封高造成疏水不畅,风机启动时扭矩增大,造成振动大甚至电机烧毁。为分析积水原因,
在风机止回阀前加装一块压力表,经观察,风机正常各用时,内部压力为.0007MPa,也就是近似
内部大量积水随叶轮一起转动,成为水轮机。轴封加热器排气风机设计较轻,叶轮薄,轴细,力矩
小,如此大的启动力矩,造成振动大,甚至叶轮变形。
3.23虽然备用风机正常启动前进行采取了放水措施.但是否放干净无法确认,致使有时水没有放
净,启动后风机振动增大。
4改造方案
4.1变更疏水系统。将原有两台轴封加热器排气风机壳体下部水封高度由750mm降低为550mm。
4.2风机出口近10米的水平管路上原没有放水点,后来加一放水点,但离风机出口远,不能放净
止回阀后积水,改造后取消排风机出口连接的水平管段。
4.3在风机出口逆止门后(紧靠止回阀)加装放水点。
全国火电200MW级机组技术协作会第二十三届年会论文集
5系统改造后效果
系统改造前,
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