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上海锅炉厂30.5—V—450型GGH导向轴承故障和处理
上海锅炉厂30.5—V—450型GGH导向轴承故障和处理 摘要:本文介绍了上海锅炉厂30.5-V-450型GGH导向轴承故障和处理过程,分析故障原因,对同类设备的维护和管理人员有一定的指导意义。
关键词:GGH 导向轴承 故障 处理
0 引言
气一气换热器(Gas Gas Heater),简称GGH,是脱硫系统中主要装置之一,通常有蓄热式和非蓄热式两种形式,设置GGH后可提高烟气排烟温度和抬升高度,降低污染物落地浓度,降低系统水耗,明显减轻湿法脱硫后烟囱冒白烟的问题。
GGH是事发脱硫系统的主设备之一,其重要性也不言而喻,设置有GGH的脱硫系统,如GGH故障停运,则旁路挡板动作,整个脱硫系统退出运行,因此,保证GGH安全稳定运行,是保证脱硫系统安全稳定运行的基础。
1 设备情况
三河电厂一期脱硫属于改造项目,在原有2×350MW燃煤机组上加装两套石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统,主体工程采用德国比晓夫喷淋塔,一炉一塔,分别设有增压风机和GGH,锅炉尾部烟气增压风机进入GGH原烟气侧,经GGH降温后进入吸收塔,脱硫后的烟气由GGH净烟气侧经GGH升温后通过烟囱排向大气。GGH使用上海锅炉厂设计生产的30.5-V-450型两分仓回转式烟气加热器,配套高压水冲洗、蒸汽吹灰。#1、2机组脱硫系统分别于2007年6月和7月正式投入运行。
GGH采用围带传动方式,使用SGW29-100减速机,主辅传动公用,主传动时转速1.05rpm,辅传动时转速0.51rpm,导向轴承使用SKF-23060 CCK/W33双列向心球面滚子轴承,支承轴承使用SKF-29488E推力向心球面滚子轴承,导向轴承和支承轴承均采用油浴润滑方式,导向轴承配置OCS-3A型稀油站,支承轴承配置OCS-4型稀油站,稀油站均配置3GR25×4~0.8/10三螺杆泵和SPL-25F-Z型网片式油过滤器,支承轴承另配置GCIA-0.8型列管式油冷却器。
2 故障情况
2010年3月13日凌晨1:10左右,#2GGH主电机电流开始波动,且波动范围逐渐增大,检修人员就地检查未发现异常,至3月13日12:32,电流继续波动,切至辅电机运行,辅电机电流也有较大波动,3月14日凌晨0:30,#2GGH切回主电机运行,电流继续波动,波动幅度达到3A。由于未查出原因,后维持现状运行,波动逐渐减小,至3月15日10:00,启动#2机组高压水冲洗时,电流再次出现较大波动。2010年3月20日,借助#2GGH换热元件冲洗机会,对#2GGH换热元件内部进行检查,未发现明显异常。
2010年5月,#2机组C级检修期间,在对#2GGH导向轴承进行换油检查时,打开#2GGH上轴承观察孔,发现轴承端部锁紧压盖三条螺栓全部折断,导向轴承整体上窜,转子轴上部失去定心作用,轴头晃动导致轴端磨损严重。进一步检查,将导向轴承从上部取出,发现介于轴和轴承内圈之间的油室挡圈磨损严重,磨损的铁屑进入油室,导致润滑油污染严重,同时,由于油室挡圈磨损,润滑油大量泄漏。
GGH内部检查,发现GGH原烟气侧转子向上偏斜,净烟气侧向下偏斜,导致原烟气侧周向密封磨损严重,
3 原因分析
上海锅炉厂30.5-V-450容克式烟气加热器,导向轴承采取轴头锥形配合、轴端压紧的方式与轴固定。如图3所示,此种设计要求锥形面的配合精度很高,轴头(10)和锥形套(3)之间不能存在间隙,这样,在运行过程中,轴头与锥形套之间虽有晃动趋势,但由于没有间隙而不会产生晃动,固定锁紧压盖(1)的螺栓(11)只受轴向拉力。
由于设计安装质量不良,导致锥形套和轴头之间存在间隙,运行中由于受转子偏斜力的作用,轴头在锥形套之间形成晃动,如此一来,转子所受偏斜力集中到锁紧压盖螺栓上,形成巨大的剪切力,导致螺栓折断,而螺栓折断又导致锥形套与轴头锁紧失效,配合面间隙加大,轴头晃动加剧,在向上分力的作用下,锥形套连同轴承整体逐渐上移,轴和锥形套脱离,轴在锥形套内转动,轴承不再转动。随着轴的晃动量越来越大,轴头与锥形套之间磨损严重,同时偏斜的轴与锥形套内圈的油室挡圈(4)发生磨损,导致油室漏油,以上所有磨损的铁屑均进入润滑油系统,对油系统形成污染。
4 处理过程
2010年5月,利用#2机组C修机会,对导向轴承油室进行清理,重新加工油室挡圈并进行焊接,对轴承室、轴承和油管路进行清理,用100T液压千斤顶对转子偏斜进行调整,转子调正后,更换新的高强螺栓对轴和固定锁紧压盖进行重新压紧连接。C修结束后,#2GGH随系统一同启动。启动初期电流波动有所缓解,但6月9日凌晨开始,#2GGH电流再次出现波动,至6月12日,波动最大值达5A。
2010年6月13日,打开#2GGH上轴承观察孔
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