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降低粗苯洗油消耗的有效途径.pdf

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2010年第5期 节 能 (总第334期) ENERGY CONSERVATION .-——49.-—— 降低粗苯洗油消耗的有效途径 徐永进 (平煤天宏焦化公司,河南 平顶山 167021) 摘要:平煤天宏焦化公司在粗苯生产过程中,洗油消耗偏高。针对该问题 ,采取塔顶捕雾层改造、增设 控制分离器、改进再生器的排渣温度、强化贫油温度等措施,洗油的消耗量由改前的吨苯洗油消耗 l17.8kg降至73.8kg,年节约资金在3O万元左右。 关键词:粗苯;洗油;洗苯塔;捕雾层 ;油水分离器 中图分类号:TQ522.53 文献标识码:B 文章编号:1004—7948(2010)05—0049—02 造成设备损坏和泄漏等。 引言 1.2煤气夹带洗油 平煤天宏焦化公司现有 HN38—96型捣固型 在洗苯过程中,煤气中苯族烃被洗油吸收的温 焦炉2座,年产冶金焦炭38万t、煤气1.9万m。/h, 度为25—27℃左右,贫油温度比煤气温度约高2~ 粗苯生产采用洗油洗苯管式炉加热富油的蒸馏工 4~C。如果贫油温度过高,不但影响到洗油的洗苯 艺。在正常生产情况下,粗苯的洗油消耗量一般不 效果,而且洗油中轻馏分容易雾化被煤气夹带走。 超过 100kg/t,而 2008年该公司洗油消耗一度偏 尤其是煤气处理量大、流速高或洗苯塔上部捕雾层 高,月均洗油消耗在 l17.8kg/t左右,成本居高不 出现堵塞时,洗油中轻组分容易被煤气带走,增加 下。针对此种情况,2009年 1月份该公司进行原 洗油的损失量。另外,由于洗油中的轻组分减少, 因分析,并采取了一系列相应措施,有效降低了洗 相应重馏分就会增多,使洗油的老化速度加快。 油的消耗量。 1.3再生器的排渣损失 为了保证循环洗油的质量,在富油脱苯过程 1原因分析 中,将循环洗油量的 1%一2%由人脱苯塔前引入 1.1洗油的质量 再生器,并在此用过热蒸汽进行直接蒸吹再生。其 在粗苯生产中,洗油消耗的多少关键取决于洗 中大部分洗油蒸发并随直接蒸汽进入脱苯塔,残留 油质量,其主要指标为230oC和300oC前的馏出量、 于再生器底部的称为残渣油。排出的残渣主要成 含酚及含水量等。洗油在做馏分分析时,如果 分是洗油重馏分、煤气中的焦油萘、洗油中的乳化 230oC以前的馏出量过多,说明洗油中的轻馏分偏 裂解馏分和一些高沸点的聚合物等。一般要求残 高。由于轻馏分的主要成分是一些不饱和化合物 渣油中300oC前的馏出量低于40%,如果再生器底 组成,它和空气接触后极容易氧化生成高分子化合 部排出的残渣油300℃前的馏出偏高,是由于再生 物而沉淀。在生产过程中,这些沉淀物不但会影响 器底部的放渣温度偏低,导致残渣油中的轻馏分不 到洗油的消耗,而且还会沉积在洗苯塔的填料上, 能有效得到回收。 影响洗苯效果等。而含酚量高的洗油易与水形成 1.4粗苯夹带洗油 乳化物,破坏洗苯操作。300℃前的馏出量偏少时, 在富油蒸馏脱苯过程 中,一般塔顶苯分缩器温 说明洗油中的蒽油和高分子化合物比较多。在再 度控制在87~92℃范围内是比较合适的,具体的 生过程

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