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铯源型钢水液面控制系统在生产中应用.doc

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铯源型钢水液面控制系统在生产中应用

铯源型钢水液面控制系统在生产中应用   【摘要】介绍了镭目公司RAM型Cs-137钢水液面控制系统在安钢第二炼钢厂1#、2#、3#连铸机上的应用,并结合连铸机的实际情况对该系统进行了优化,为在炼钢厂的推广打下了结实的基础。   【关键词】铯源;液面控制;传感器;连铸机;气动缸      对结晶器钢水液面进行自动控制,是连铸生产的关键技术之一,该系统不仅可连续测量结晶器内钢水液面的高低,并能在线性切换不同钢坯断面时,输出随液面高度不同而产生线性变化的电压或电流信号,继而把信号传递给浇钢拉速,实现自动控制拉速信号,使结晶器内液面高度保持在一定范围内,从而达到稳定拉矫,此一系列的自动控制对于保证连铸机液面控制稳定,恒拉速,提高铸坯质量,保证连铸机的安全生产运行,降低工人劳动强度,提高劳动生产率,提高铸坯生产质量,减少漏钢、溢钢事故的发生,是非常重要的。在现代炼钢节奏不断加快的时代,具有举足轻重的作用。      1.系统构成及工作原理和工艺流程      1.1 系统构成   本系统由二次仪表、接受器和Cs-137及其存放铯源罐组成。   图1 系统原理图   1.2 工作原理   该检测方法是一种放射测量方法,利用放射线穿透物质被吸收的物理原理,产生的检查结果由比例I0/I10关系得出,该比例关系是被待测物料衰减的辐射强度I与未衰减的辐射强度I0之比。辐射强度计算方法根据以下数学方程式:I=I0×exp(-μρd)(μ为物质的总衰减系数),该式表明相应的质量衰减系数条件下,检测结果仅仅依赖于产品密度ρ和检测路径d。   1.3 工艺流程   当大包坐包以后,钢水经大包流入中间包,再由中间包进入各流结晶器,当钢水流经各流结晶器时,由放射源Cs-137发射的γ射线通过水套和铜管射到接受器上,产生电脉冲,电脉冲通过同轴电缆输入到二次仪表,经放大、分析后送主机(参看图2),形成脉冲计数N,N值随结晶器内实际的液面高度成比例变化。因此,可通过N值,计算出液面高度H及与H成线性的电压或电流模拟量,送到二次仪表后面板,用于控制拉矫机的拉速,保持结晶器的钢水液面稳定。控制仪的工作参数可根据现场的实际情况,通过二次仪表前面板上的键盘进行修改。   图2 电路方框图      2.工艺参数      2.1 二次仪表:二次仪表的强大功能在于RAM液位测量系统采用可编程数字化处理技术[1],可根据客户个性化的应用进行设计;内部有PID运算单元,可提供PID运算后的液位信号并传给工控机,提供拉速信号;检测数据自动线性校正;数字键盘,大屏幕液晶显示器。实现自动刻度,只需在现场操作箱或二次仪表上按下“置空位,置满位”按钮。实现自动化,无需维护人员的任何调节。   2.2 放射源:铯137,它的能量是0.66兆电子伏,此能量足以穿透普通的管子和容器壁。铯137的半衰期为30年。具有良好的穿透性,在采用超灵敏脉冲后,所用铯源活度小,经屏蔽后,放射辐射剂量小[2]。   2.3 传感器:包括晶体、光电倍增管,钱放、高压电路板。采用超大BGO晶体闪烁体计数器为接受体,BGO晶体接受辐射的γ射线在传感器中产生荧光,荧光闪烁次数与辐射强度成正比。晶体与光电倍增管相配合,它们和电子高压板一起将闪烁光转化为电脉冲。采用BGO晶体的独特优势是它对γ射线的超高接受灵敏度,传感器使用寿命长。   主要指标:   ①工作温度范围:-20-80℃。   ②尺寸:Φ49×300或根据用户需要设计防护等级IP65。      3.系统应用存在的问题及改进措施      (1)我厂采用的是120mm的小方坯拉矫系统,断面小,拉速变化范围大,注流冲击力大,导致结晶器液面波动大,易造成假液位,从而导致瞬时拉速存在一定的误差;敞开浇铸和保护浇铸交替使用,测控范围大,要求系统反映灵敏,快速,调节及时,稳定,振荡要小,拉速变化达到最小。   (2)我厂2#连铸机目前采用大锥度长寿命高效结晶器,钢水液面控制在距离钢管上口250-60mm的范围内,随钢管过钢量的提高逐步上移,必须克服水套隔板以上空间有限的不利条件,并且达到稳定控制。   (3)脉冲计数N与液面高H成正比,要保持钢水液面稳定,保持恒拉速,N值显得尤为重要,但要进行一次刻度,大约3小时左右,时间过长,易影响生产,经过长时间的摸索与研究,2#机总结出了一套不用模拟坯刻度,直接往二次仪表内输入N0-N10的参数,这样就达到了既节约了时间又保证生产顺行的要求。   (4)由于各种原因,致使液面不稳定,波动大,拉速不稳,因此,必须加强刻度的精度。   (5)接受器防水雾气不好,必须加强各联接口的密封和防护措施。   (6)容易出现电缆接头进水,探头进水,电缆接触不良,光电倍增管和晶

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