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火电厂一级反渗透膜系统化学在线清洗
火电厂一级反渗透膜系统化学在线清洗
摘要:本文介绍了前湾燃机电厂化学水处理系统流程及运行状况,分析膜系统受污染的原因,通过采用在线化学清洗的措施,使系统恢复了良好的透水和除盐性能,保证了反渗透膜安全、稳定运行。
关键词:反渗透膜;化学在线清洗
中图分类号:TD841+.3 文献标识码:A
深圳前湾燃机电厂3×390MW燃气-蒸汽联合循环机组的化学水处理系统配有2套出力为35m3/h的全膜水处理系统,主要设备见表1。全膜水处理系统主要由超滤系统、一级反渗透系统、二级反渗透系统、EDI系统及附属系统组成。在全膜水处理系统运行过程中,一级反渗透膜不可避免地会被无机盐垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染,这些物质沉积在膜表面上,将会引起反渗透膜出力下降或脱盐率下降,为了恢复良好的透水和除盐性能,需要定期对一级反渗透膜进行化学在线清洗。一级反渗透系统具体流程如下:一级反渗透前过滤器管道泵→一级反渗透前保安过滤器→一级反渗透高压泵→一级反渗透膜→一级反渗透水箱。
表1 一级反渗透系统主要设备
1 一级反渗透系统介绍
1.1 运行状况分析
2011年3月16日,一级#1反渗透系统进水压力比正常运行时上升了18%,一段压差偏高,达到了0.3MPA,二段压差升高,达到了0.2MPA,脱盐率偏低,已低于99.5%,系统出力下降了21%,实际运行参数与设计参数见表2。该厂化学运行规程规定:进水压力比正常运行时上升了15%,产水量下降了20%,应对反渗透进行化学清洗。
表2 实际运行参数与设计参数
1.2 污染物的确定
根据现场实际和实践经验,分析一级#1反渗透系统受污染的原因主要为以下四个方面:
1.2.1 从系统运行状况来看,一级#1反渗透系统进水压力升高,一段压差偏高,二段压差升高,系统的出力下降,说明一段可能存在微生物、胶体、有机物的污染,二段可能存在钙、镁等无机盐垢的污染。
1.2.2 3月5日~15日,测定#1超滤产水SDI值时,测试膜上出现了一层绿色粘稠状物质,说??超滤系统无法完全去除原水中的有机物,导致一级#1反渗透膜存在有机物污堵。
1.2.3 3月10日,拆开一级#1反渗透膜一段端盖观察,端盖内表面附着一层粘稠的透明胶状物质,并有腥臭味,说明膜主要受有机物污染为主,钙、镁等无机盐垢较少。
1.2.4 2010年12月前,一级反渗透系统没有安装保安过滤器,一级反渗透的供水直接来自超滤水箱,水箱内滋生的微生物、胶体物质和管路中破碎杂质未经过滤直接进入一级反渗透系统,影响了一级反渗透膜正常安全运行。
2 一级反渗透系统膜的清洗
2.1 清洗方案及药剂的选择
根据膜的污染物类型,综合分析各种反渗透膜清洗剂的优缺点,决定采用碱洗与酸洗相结合的在线清洗方案,碱洗使用欧美化学的反渗透膜专用碱洗药剂CLN751,配合使用氢氧化钠(分析纯);酸洗使用欧美化学的反渗透膜专用酸洗药剂CLN711,配合使用浓盐酸(分析纯)。清洗顺序为:先碱洗后酸洗。
2.2 在线清洗及过程控制
2.2.1 在线清洗系统清洗流程图(见图1)
清洗流程:清洗水箱→清洗水泵→清洗保安过滤器→一级#1反渗透清洗水进口阀→一级#1反渗透本体系统→一级#1反渗透清洗浓(产)水手动阀→清洗水箱
2.2.2 清洗前准备
a.记录清洗前系统运行数据;b.用超滤产水冲洗系统管路;c.检查清洗系统:清洗水箱,清洗水泵,保安过滤器,清洗阀门等,保证系统清洁,通畅。d.使用EDI产水模拟系统清洗,以保证清洗系统正常工作下尽量减少用水量。
2.2.3 清洗过程
2011年3月17日,对一级#1反渗透系统进行化学在线清洗,实施过程如下:
碱洗:
a.清洗水箱注入1.2吨EDI产水,20千克CLN751,配成PH为12,药液浓度为1.67%的碱性清洗液。
b.第一个2h低流量循环,时刻监测清洗液PH为12左右,清洗流量约为35m3/h,出口压力约为0.25MPA。
c.采用动态循环与静态浸泡相结合方式,先清洗一段,同时浸泡二段;半小时后,清洗二段,浸泡一段,监测清洗液PH值为12左右,若PH值下降超过0.5,则适当加入氢氧化钠。
d.系统浸泡12小时,浸泡过夜。
e.重复c.项的步骤,并时刻监测清洗液PH值为12左右,若PH值下降超过0.5,则适当加入氢氧化钠。
f.最后一个2h高流量循环,
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