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中储式制粉系统降低制粉单耗探讨
中储式制粉系统降低制粉单耗的探讨
[摘 要]通过对制粉系统设备进行改造,对钢球装载量、钢球配比、煤质变化、运行方式等影响制粉系统出力因素进行详细分析,有针对性的采取有效措施,既提高了制粉系统的出力又降低了煤粉细度,从而达到降低飞灰可燃物,提高锅炉效率的目的。
[关键词]制粉系统 优化钢球配比 通风出力 干燥出力 煤粉细度 飞灰可燃物 锅炉效率
中图分类号:TN919.8 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)46-0276-02
前言
胜利发电厂一期两台锅炉系东方锅炉厂生产的DG670/13.7-8A型超高压、一次中间再热、单汽包自然循环、固态排渣燃用贫煤锅炉,分别于1992年、1993年投产。锅炉设计主、再蒸汽温度为540℃,给水温度245℃,热风温度340℃,排烟温度153℃,锅炉效率90.13%。该炉呈π型布置,典型的受热面布置方式,采用回转式空气预热器,每台锅炉配2台DTM380/720-Щ型钢球磨煤机,磨煤机设计出力为55.62 t /h,最大钢球装载量为 85t。中间储仓式热风送粉,设计煤种为山西省晋中贫煤,该厂在投产的前十年中,不仅制粉系统出力不足,导致四套制粉系统长期运行,勉强满足负荷的需要,制粉电耗较高,而且煤粉细度大,导致飞灰可燃物大,锅炉效率低,制粉系统长期运行得不到及时的维护,一旦停运就会出现降负荷的被动局面,对制粉系统进行全面分析并提出优化方案显得尤为重要。
1 通过设备改造提高制粉系统出力
制粉系统出力包括磨煤机出力、干燥出力和通风出力,其中三者中最小的出力就是制粉系统的出力。另外,煤质、载煤量、粗粉分离器效率及回粉管锁气器性能等都会影响制粉系统出力。
1.1更换护甲(衬板)。护甲(衬板)的形状对磨煤机的工作有一定的影响,护甲(衬板)与钢球间的摩擦系数直接影响钢球的提升高度,摩擦系数大,钢球提升高度高,反之则低。运行中,护甲(衬板)磨损严重时,磨煤机出力会逐渐下降,该厂首先利用大、小修机会对磨损严重的护甲(衬板)及时进行了更换。
1.2给煤机换型。消除系统漏风,提高干燥出力和通风出力也是提高制粉出力的必要手段。该厂通过对制粉系统的设备改造,如由原来的刮板式箱体给煤机改造为CS2024-HP型皮带计量式给煤机。全封闭结构杜绝了给煤机漏风,且在燃用贫煤的相同工况下,制粉温度较改造前提高20℃,有利于锅炉燃烧的温度和锅炉排烟温度的降低,使得锅炉效率达到设计值以上。另外,对制粉系统所有的防爆门进行定期检查维护,确保严密,对系统管道可能漏风的部位进行检查处理,彻底消除漏风,对空预器进行改造,减少漏风,提高了热风温度。
1.3提高粗粉分离器效率。在长期的运行中,粗粉分离器折向挡板存在着磨损、杂物堵塞开度不一致等异常情况,从而影响粗粉分离器分离效果,使系统回粉量增大,制粉出力下降,煤粉变粗,燃烧经济性变差等。利用每一次大、小修机会都对粗分离进行检查,消除缺陷和杂物,对于磨损严重的及时焊补或更换,校对折向挡板开度指示一致,开度大小经过反复多次试验得出最佳开度。
由于近几年经常燃用无烟煤,该厂利用大修在粗分离折向挡板的下部又增加了一级调节挡板,两层挡板开度方向一致,下挡板的开度由煤质决定,在下部一级分离区又增加了一次撞击分离的机会。使煤粉气流提前旋转,不仅起到了一定的离心分离效果,而且增加了气流的旋转路程。根据两相流分离理论,最小分离粒径与旋转次数成反比。因此,随着旋转路程的增加煤粉变细,尤其是大颗粒较多的分离下来,从而改善了煤粉的均匀性。
通过粗粉分离器的改造,在其他参数不变的情况下,2号炉的煤粉细度由改造前的8%-9%降低到4%-5%,飞灰含碳量明显减少,煤粉均匀性指数提高,煤粉中的大颗粒明显减少,有利于煤粉颗粒的燃烧和燃烬。
通过一期2号炉的运行数据,分析煤粉细度对锅炉效率的影响,通过粗粉分离器改造,煤粉细度R90由 9.2%调整到4.9% ,在其他运行条件不变时,飞灰可燃物含量降低了5.26% ,由于煤粉粒径减小,煤粉着火提前,使得排烟温度也降低,从而引起锅炉排烟热损失的减少。所以,此过程中排烟热损失也降低了0.12 %,总的热损失下降了0.12 %,锅炉的热效率上升了0.12%。可见,随着煤粉细度的降低,锅炉热效率增大。
在其他运行条件不变的情况下,锅炉热效率的增大使得机组发电标准煤耗率由 354.94 g/ ( kW?h)下降到 351.54 g/ (kW?h),下降了3.4 g/ (kW?h);另一方面,煤粉细度降低,磨煤机的功耗增加,使得此过程中制粉电耗增加了2.14KW?H/T,由于机组供电标准煤耗率减少,机组的供电成本下降,所以综合煤耗的减少和制粉电耗的增加,综合供电成本是减少的。
对粗粉
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