- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
亚临界锅炉屏式过热器安全性分析
亚临界锅炉屏式过热器的安全性分析
摘 要:本文分析了亚临界锅炉屏式过热器的壁温特性。当机组满负荷运行时,改变磨煤机的组合,投、停高压加热器和吹灰器等对屏式过热器壁温的影响较小;当机组负荷降低时,屏式过热器壁温有升高的趋势。若以原设计的炉外壁温测点为依据,屏式过热器的报警温度分别为505℃和528℃。研究结果对屏式过热器的安全运行具有一定的指导意义。
关键词:锅炉;过热器;爆管;安全性
中图分类号:TK223 文献标识码:A
1 前言
过热器是锅炉受热管道爆管泄露的主要部件,尤其是高温过热器,其内外介质的温度比较高,工作条件恶劣,包含复杂的多相流和传热传质问题,管壁的高温腐蚀、结垢和超温运行均会导致过热器爆管泄露。对于大型机组,由于受热面管内蒸汽的温度和压力都比较高,过热器泄露占锅炉泄露的一半以上。因此针对每台锅炉的特性,找出爆管泄露的主要原因,提出有效的整改措施,调整合理准确的运行参数范围,对机组的安全、经济运行具有重要作用。
2 锅炉基本情况及事故描述
锅炉为亚临界、一次再热、自然循环,设计蒸发量为1160t/h,过热蒸汽出口温度541℃、出口压力17.29MPa,再热蒸汽入口温度316℃、压力3.37MPa,再热蒸汽出口温度541℃、压力3.20MPa,给水温度285℃,采用蒸汽吹灰。锅炉燃烧器前墙布置,计4层,自上而下编号为A、B、C和D,每层燃烧器布置4只旋流煤粉燃烧器,4台NPF型中速磨煤机分别与4层燃烧器对应,编号与4层燃烧器相同。
屏式过热器位于炉膛上方并靠近前墙,沿炉宽方向布置5屏,每片屏式过热器由64根管组成,管子规格Ф50.8×9.04,材质为SA213T22,最外侧的第64根管子规格为Ф50.8×5.82,材质为SA213TP304H,原设计说明书给出的屏式过热器受热管的极限温度为541℃。机组运行1年左右,炉左数第3片屏式过热器从炉前数第32根管子发生爆管事故。在停炉检修期间进行了割管金相分析,确定爆管附近有超温迹象,为了判断其爆管原因并提出相应的改进措施,对屏式过热器进行了测试和分析。
3 现场试验方法
通常引起过热器爆管的原因有两方面:
其一是机组运行方式不当,导致受热面管壁超温;
其二是过热器材质选取不当。分析爆管原因需要现场测量过热器的管壁温度。现场测试在屏式过热器上安装了若干个温度测点,这些测点分别位于锅炉炉膛内部和锅炉炉顶至大罩壳之间。
温度测点分新增设测点和原设计测点两部分:
(1)新增测点:爆管发生在第3片屏式过热器,第3片屏式过热器位于炉膛中部,工作条件最差,新增测点均在第3片屏式过热器,炉外测点位于炉顶以上约0.6m处;炉内测点位于标高49.2米处,选择19处过热器管,标号分别为炉前数第1、10、14、17、20、24、28、32、35、36、40、44、49、51、54、55、59、63和64根管,装设19个炉内测点。
(2)原设计测点:每片屏式过热器的第1和第64根管上装设了炉外测点,5片屏式过热器共计10点,位置接近炉顶。
测点采用校验合格的Ⅱ级精度的K型铠装热电偶,新增设测点的热电偶信号接入IMP分散式数据采集系统,采集系统每隔5s采集一次数据,每10min记录一个周期内的平均值,原设计测点的热电偶信号接入电厂DCS。在试验过程中的运行参数均按运行规程进行操作,并由电厂DCS记录,所涉及的运行表计在试验前均已校验合格。
试验选择了三种方法:
(1)在不同负荷350MW、330MW、300MW、260MW和180MW,投运A、B和C磨煤机;
(2)额定负荷情况下改变磨机组合方式;
(3)额定负荷情况下投、停高压加热器。
4 结果分析
4.1 机组变负荷试验
在不同负荷350MW、330MW、300MW、260MW和180MW,投运A、B和C磨煤机,当机组负荷改变时,选取某一时间段的温度值(如图1、图2所示),图中包含了新增设的测点和原设计测点,图1中测点编号-3和68分别为原设计的第1根和第64根受热管的炉外测点,其它测点为新增设的炉外测点。图2为新增设的炉内测点温度值(图2的表示法相同,不再说明)。
从图1可见,就第1根和第64根受热管而言,原设计的炉外测点温度均比新增设的炉外测点温度高,而且各工况同根管子的炉外温度相差不大,第1根的原设计测点高3.4℃~6.5℃,原因是原设计测点更接近炉顶,这也说明了新增设的炉外测点和原设计测点具有可信性,另外两种试验条件的试验数据也可以证实以上现象,将不再赘述。
通过图1和图2可以看出:机组在额定负荷时,屏式过热器的炉内和炉外壁温最高,但是随着机组负荷的降低,屏式过热器壁温并随之降低,而是
原创力文档


文档评论(0)