微波回潮筒积料问题原因及应对措施.docVIP

微波回潮筒积料问题原因及应对措施.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
微波回潮筒积料问题原因及应对措施

微波回潮筒积料问题原因及应对措施   摘 要:宁波卷烟厂制丝车间从微波回潮筒投产开始,微波回潮筒始终存在筒壁严重积料的现象,烟叶粘附在微波回潮筒内壁上,形成粘料,造成烟叶数量损失,企业经济效益受损。通过调查找出微波回潮筒在运行过程中存在粘附烟叶的原因,有针对性的提出了减少粘附烟叶的应对措施,通过改造,解决了微波回潮筒内壁粘附烟叶量较大的难题,实现了提高产品质量、节能降耗的效果。   关键词:微波回潮筒;积料;烟叶损耗   中图分类号TP273 文献标识码A 文章编号1007-7731(2014)14-122-02   微波回潮工序是制丝生产的第一道工序,主要任务是提高烟叶温度和增加2%~4%的物料含水率,改变烟叶的物理特性,提高烟片的耐加工性能,减少造碎,使之满足后续加工工序对物料的工艺要求,同时还可以去除部分杂气,改善卷烟感官质量[1]。目前,在国内的烟草制造业中,制丝线微波回潮普遍采用卧式筒体设备,该设备内部分布着众多耙钉、雾化加水喷嘴[2],但此种设备同时也存在一定缺陷,如:滚筒内壁粘附烟叶、停留时间长、吸收水分多、影响加工质量、筒体内部清洁保养工作劳动强度大、用时长、安全无法保障等[3]。   1 宁波卷烟厂微波回潮筒存在的问题及原因分析   1.1 存在的问题 (1)从微波回潮筒投产开始,微波回潮筒始终存在筒壁严重积料的现象,微波润叶筒每天生产结束后清理下的烟叶浪费量约100kg(折算成12%的烟叶量),且打扫清理筒体工作量大,影响了生产效率。(2)过多过湿烟叶的产生使微波回潮工序存在质量隐患。过湿烟片粘附在滚筒内壁,在生产过程中仍会有部分烟叶湿团随着滚筒不停旋转而掉下,经就地风选机每组风选下的烟叶约5kg。按4月份平均每天生产8组估算,由于润叶过程造成的烟叶损耗量每天达140kg。(3)由于微波回潮筒加水系统设计上不合理,微波回潮出口水分波动大,回潮后片叶水分、温度标准偏差平均值分别为0.59%、0.73℃(2009年2、3月份平均值)。(4)过湿烟团使微波回潮工序生产时间拖长。据现场观察,在每批烟的生产结束阶段,粘附在滚筒内壁的湿烟团会断断续续地掉下来,导致尾烟出料时间长达约6min每批次,直接影响生产效率。   1.2 积料的原因分析 我车间使用的微波回潮设备是昆船公司生产的,加水系统有一路是水汽混合喷嘴,当时安装调试时发现出口水分、温度达不到工艺指标要求,后在片叶进口热交换器上方安装了一路水汽直通管路。热交换器上方一路水汽直通管路在生产时有大量水滴进入微波回潮筒内,使得烟叶容易粘附在筒壁上。从烟叶在微波回潮筒体内的粘附表现形式来看,分缠绕在筒内耙钉上的烟叶和粘附在筒体内壁上的烟叶2种。内壁上的烟叶除筒壁上有水粘附外,还有很大一部分是通过耙钉上缠绕烟叶的粘连而被粘附。此外,水汽喷嘴角度不合理,喷嘴喷射的水雾化后有一部分直接喷射到滚筒内壁和水汽喷嘴雾化效果差,导致筒体内壁水量过多也容易导致烟叶粘附现象。根据和几位微波回潮工序挡车工的沟通我们了解到,原先微波回潮工序挡车为了更好地考核微波回潮工序出口水分,都喜欢先加水再将烟叶开进滚筒内,这样水、汽喷射时间过早,也会使得筒壁内水量过多导致烟叶粘附。   2 应对措施   鉴于这些存在的问题,必须要制定一系列措施保证粘附烟叶量不断减少。可以从以下几方面来说明和尝试:(1)改变管路走向,拆去原水汽直通管路,另加一路增加水汽混合喷嘴,使得加水汽均匀。(2)调整喷嘴的角度和滚筒转速使烟叶尽可能多地挡住水雾喷射的方向,避免水汽直接喷射到筒体内壁。(3)通过改造耙钉排列分布和耙钉形状,特别是将圆柱状耙钉改为梯形耙柱,可减少烟叶在筒内的粘连支撑点,使烟叶不容易被粘附。(4)改用进口水汽双联喷嘴,定期检查和更换喷嘴,发现异常情况及时调整,保证雾化效果,避免滴水打湿筒壁内侧的现象发生。(5)与微波回潮工序挡车师傅沟通、摸索,调整水、汽喷射时间,生产前充分做好预热工作。既保证微波回潮工序出口水分不会出现“干头”现象,又不会出现加水、汽过早导致烟叶大量粘附。   3 改进效果   3.1 改进后的积料量分析 改进后积料量由原先的125kg降为16.6kg,改进效果明显(表1)。   表1 改进前后微波回潮筒积料数量统计   [\日期   (月/日)\产量   (组)\积料量   (桶)\积料量   (kg)\水分折算后平均量(kg)\改进前\5/11\10\5\200\125   (水分以47%计)\5/12\6\4\175\5/13\6\6\242\5/14\6\4\169\5/15\8\4\176\改进后\6/8\5\0.2\12.5\16.6   (水分以47%计)\6/9\7\0.2\11.3\6/10\9\0.2\18.4\6/11\7\0

文档评论(0)

3471161553 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档