提高∮800mm离心选矿机运行质量研究.docVIP

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提高∮800mm离心选矿机运行质量研究

提高∮800mm离心选矿机运行质量研究   【摘要】为了高效利用矿产资源,有效回收微细粒锡石金属,针对云锡老厂某选厂矿泥系统∮800mm离心机的实际应用,进行离心机运行质量(操作参数)的研究,得到当离心机给矿浓度为25%、给矿体积量为80L/ min,离心机作业回收率达到70.81%,尾矿品位只有0.161%,大大提高了∮800mm离心机的运行质量。   【关键词】离心机;回收率;运行质量;品位   1、前言   老厂某选厂是云南锡业股份有限公司老厂分公司下属的一个全民、集体所有制单位。选厂主要采选地表砂锡矿,采选能力1000吨/日。选厂流程主要分为砂矿流程和矿泥系统流程。砂矿流程以摇床选矿为主,矿泥系统流程以离心选机选矿为主。随着地表砂矿逐渐消失,原矿锡品位逐渐降低,微细粒锡石增多,选厂矿泥系统选别越来越重要,而离心选矿机是锡微细矿泥重选的主要设备,离心选矿是利用微细粒矿粒在离心力场中所受离心力大大超过重力,加速矿粒的沉降,扩大不同密度矿粒沉降速度的差别,从而强化分选的重选方法。2011年7月对F800mm离心机运行质量立项研究,目的是查找离心机最佳的给矿体积、给矿浓度等操作条件,减少微细粒锡石流失,提高离心机作业回收率。   2、主要概况   2.1原矿性质   地表砂锡矿的特点是锡石结晶粒度细,含铁高,风化严重,含泥多,属难选矿。原矿含锡0.22%、铁20%,主要是氧化锡石,磁褐铁矿。矿泥系统给矿锡品位0.35%。   3、现状调查分析   3.1现场测定   为准确了解离心机运行现状,于2011年7月至12月开始对离心机进行现场测定,测定结果如下:   ①、从测定结果可以看出,离心机给矿品位在0.35%~0.4%之间,作业回收率在60%以下,尾矿品位在0.2%~0.3%之间。结论:离心机作业回收率偏低,尾矿丢为过高。   ②、通过对离心机生产现状进行了现场调查,给矿体积量、给矿浓度波动大,稳定性差;各台离心机给矿方式不合理导致给矿粒度、浓度不均匀;冲精矿时还在给矿,导致精矿品质下降;电磁冲矿水阀容易失控,导致水量浪费;设备出现故障,操作工不能及时发现处理或上报。   3.2研究理由分析   ①、通过现场测定,离心机作业回收率在60%以下,回收率偏低。   ②、离心机系统给矿品位在0.3%~0.4%之间,尾矿品位0.2%~0.3%之间,丢尾过高。   ③、离心机自投产以后,从未对其各项指标,运行质量,做过系统测定与总结。   4、影响离心机运行质量偏低要因分析   4.1操作工缺乏操作技能培训   离心机矿泥系统自投入使用以来,缺乏对操作工的技能培训,导致操作工对离心机工作原理、离心机操作技能掌握的不是很好,严重影响了离心机的运行质量。   4.2离心机给矿方式不合理   通过现场对离心机给矿方式进行了认真的分析,离心机有4组,每组4台。矿浆由一条内径150mm的总管给入,总管上有4根内径100mm分管,矿浆4根分管顺流淌方向给入离心机。调查发现,每组离心机给矿粒度由粗到细,给矿浓度由高到低,前面离心机进矿管容易堵塞,影响了离心机的选别效果,结论:离心机给矿方式不合理。   4.3给矿浓度变化无常   2011年9月对离心机给矿浓度进行4次抽查测定,结果如下表,从测定结果得到给矿浓度不稳定对离心机的回收率影响很大。   4.4离心机给矿体积量无法准确控制   由于每台离心机给矿体积量大小都是通过管道闸阀控制,无法知道每分钟的给矿体积量是多少升,导致不能很好控制离心机选别的给矿体积量。直接影响运行质量。   4.5离心机冲精矿转速不合理   现行离心机的转速是500r/min,给矿时间3min,断矿冲精矿时间22S,在此转速之下,断矿冲精矿时间过长且冲不干净,造成水电的浪费。   5、研究对策实施   5.1实施一:强化职工技能   2011年9月,组织该厂12名离心机操作工进行系统的技能培训,培训内容包括离心机工作原理、离心机操作技能。通过理论考试、现场操作考试,合格率100%,优秀率33%。   5.2实施二:安装均分桶解决给矿不合理   针对离心机给矿方式不合理,导致离心机给矿浓度、粒度不均匀,影响离心机回收率,通过现场分析,在4组离心机给矿管前装了均分桶。   5.3实施三:确定离心机运行最佳给矿浓度   针对离心机浓度不稳定情况,现场对离心机不同浓度进行了多次测定,确定了适合离心机运行的最佳给矿浓度,如下表:   从表与图中可以看出,当离心机给矿浓度是25%时,离心机回收达到71.49%,尾矿品位只有0.155%,确定离心机最佳给矿浓度为25%。   5.4安装流量计确定最佳给矿体积量   5.4.1安装流量计   针对离心机无法定量控

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