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关于75MN铝挤压机液压系统故障诊断及处理
广丙南南铝加工有限公司广丙南宁
摘要:多年在铝加工厂的设备维护工作经验,深知液压系统对铝挤压机
设备的重要性。液压系统故障的诊断需要专业技术人员掌握基木液压理论知识, 括看懂液压元件符号、液压原理图、了解液压元件内部结构、液压元件在液压
系统中功能,要快速准确判断液压系统故障更是需要L<期的现场工作经验的积累。 关键词:故障现象、故障分析、处理措施、总结经验
一、 75MN铝挤压机液压系统基木结构组成
目前75MN铝挤压机液压系统主要由三部分组成,包括主液压系统、 辅助液压系统和控制液压系统。
主液压系统主要由4台排量为350ml/r的比例变量泵和4台排量为 500ml/r?的定量泵组成。主液压系统负责给挤压机主缸、侧缸、挤压筒锁紧缸、
压余液压剪缸和快换模缸提供油压。
辅助液压系统主要由1台排量为140ml/r的恒压变量泵组成,辅助液 压系统负责给主剪插销油缸、模具锁紧缸、快换模定位缸、送锭装置油缸、挤压 筒更换油缸提供油压。
控制液压系统乂含两部分,一部分由1台排量为100ml/r的恒压变量 泵组成,其主要负责给主系统比例变量泵提供控制油压。另一部分由1台排量 71ml/r的恒压变量泵组成,其主要负责给二通插装阀提供控制油压。。
二、 75MN铝挤压机常见故障及处理措施
根据平时的故障总结,不难发现75MN铝挤压机液压系统常见故障有其 自身规律。通常可以分为以下几大类:
a、 压力故障:系统压力不足或无法保压、压力不稳定、压力无法调节
等。
b、 换向阀故障:换向阀不得电、换向阀卡死无动作、换向阀磨损内泄
漏。
C、汕缸动作故障:汕缸无动作、动作缓慢、动作有爬行、动作方向错
误。
d、 系统震动大伴随奋噪音。
e、 系统发烫无法使用。
根据这几种类型常见故障,将在以下的几个典型案列中具体分析液压系 统故障原因、处理措施及注意事项。
举例1、挤压筒保不住压、无法锁紧。
1.1、 故障现象:挤压简锁紧时压力自动降低,无法锁紧模座。然而锁 紧缸向前向后动作正常压力稳定。
1.2、 故障原因分析:根据液压系统原理图及现场事故分析:引起挤压 简保不住压有如下几种情况:
系统管路接头或者液压汕管是否有外泄漏,如果管路泄汕量过大, 系统将无法建立足够的工作压力,就算能建立起压力汕泵停止供汕后汕缸压力也 将会很快降下来。
主系统压力是否达到图纸设计要求,如果主泵出U溢流阀弹簧变软、 老化、或者卡死都可能引起溢流阀无法建立起足够工作压力。
油泵各性能参数是否达到工作要求,运行是否正常、是否冇发烫振 动等异常现象。
挤压筒锁紧泵压力是否达到图纸设计要求,挤压筒锁紧泵是在挤压 过程中持续给锁紧缸提供油压,以保证挤压过程中挤压简锁紧牢靠。
1.3、 处理步骤及措施:
安排钳工查看液压油管是否有泄汕、漏油,检查油管各处接头连 接是否牢靠。如无泄油点,可以排除泄油引起的故障。这个是最简单也是最直观 的故障点之一,可优先快速的排除。
重新依次启动控制泵、锁紧泵和主泵,仔细检查油泵是否有异常
声咅、发烫、振动等异常现象,由此可排除油泵异常引起的故障。
使用测压装置检测各主泵出UI压力是否正常,根据液压原理图的 标注依次检测各主泵压力是否达到图纸设计要求。由此可排除系统压力不足引起 的故障。
使用测压装置检测锁紧泵出UI压力,发现锁紧泵出UI无压力。可 以初步判断故障的发生是由锁紧泵出UI溢流阀故障无法建立压力引起。更换锁紧 泵出口溢流阀、重新调节压力,故障解除恢复生产。
1.4注意事项:拆除更换溢流阀一定要关闭所有汕泵,千万不可带压作 业。更换完溢流阀后记得把溢流阀调节螺杆全部松完后方可启动汕泵。
举例2:、主工作缸压力不足,无法挤压硬合金型材。
2.1、 故障现象:挤压机在挤压硬质合金吋,按工艺要求主缸压力必须 达到280bar以上,现在主缸压力只能达到240bar左右再无法升高。
2.2、 故障原因分析:根据液压系统原理图及现场事故分析:引起主工 作缸压力不足的原因有如下几种情况:
油泵各性能参数是否达到使用要求,如果油泵选型是否合理,汕 泵本身性能参数是否满足额定工作压力。
各主泵出口压力是否正常,如果油泵压力不足那么油缸将无法达 到工作要求的压力。
主缸溢流阀是否冇泄漏、卡死或者弹簧老化,如果主缸溢流阀出 现故障主缸将无法建立起足够的压力。
主缸比例阀是否奋内泄漏、比例阀内嵌式阻尼孔是否被堵塞、比例 阀给定电流是否达到设计要求。
2.3处理步骤及措施:
通过查看油泵铭牌和使用说明书,核查油泵各性能参数是否达到 使用要求,由此排除由于汕泵选型不合理导致无法满足额定工作压力。
使用测压装置检测各主泵出口压力是否正常,根据液压原理图的
标注依次检测各主泵压力是否达到图纸设计要求。由此可排除主系统压力不足引
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