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d o i:1 0.3 9 6 9/j.i s s n.1 6
d o i:1 0.3 9 6 9/j.i s s n.1 6 7 1-9 4 9 2.2 0 1 4.0 5.0 1 8
大型半自磨机衬板及格子板改造
张
永,孙东亮,韩宁刚
(陕西久盛矿业投资管理有限公司,陕西 镇安 711503)
摘 要:针对陕西久盛矿业投资管理有限公司东沟选矿厂 SAB 磨矿系统生产过程中存在的半自磨机衬板磨损严重、磨
机负荷逐步增加、半自磨机与球磨机负荷匹配严重失调,导致磨矿效率下降等问题,通过对半自磨机筒体衬板改进及排矿格 子板开放顽石排放口等改造,磨机负荷得到合理匹配,半自磨机的处理能力由 120 t/h 提高到 160 t/h,筒体衬板使用寿命也 大幅度提高。
关键词:SAB 磨矿流程;T 型衬板;顽石排放孔;负荷匹配
中图分类号:TD453
文献标志码:A
文章编号:1671-9492(2014)05-0075-02
Large Semi-Autogenous Mill Lining Plate and Lattice Board Transformation
ZHANG Yong,SUN Dongliang,HAN Ninggang
(Shaanxi Jiusheng Mining Investment Management Co.,Ltd.,Zhen’an Shaanxi
711503,China)
Abstract:For the SAB grinding system in Donggou plant
Management Co.,Ltd. during the production SAG mill shell liner
of Shaanxi Jiusheng Mining Investment wear seriously,grinding load increased
gradually, semi -autogenous mill load and boll mill load matching lose balance, all of this lead to the
decline of grinding efficiency. Through the improvement of semi -autogenous mill lining plate and opening hard rock discharge outlet on discharge grates, distributed reasonably, the grinding efficiency improved significantly,Raising the throughput from 120 t/h to 160 t/h,to improve the service life of the shell liner.
Key words:SAB grinding system;T-mill lining plate;hard rock discharge outlet;load matching
陕西久盛矿业投资管理有限公司东沟选矿厂设
计产能为 3 000 t/d,矿石普氏硬度系数 6~8,矿石 中含有大量绿泥石、绢云母等易泥化物质,且矿石 水分含量达 7%,因此磨矿流程采用半自磨机[1], 采用 SAB 磨矿流程,所采用设备为 1 台 Φ6000 ×
3500 湿式半自磨机与 1 台 MQY4000×6700 湿式溢 流型球磨机及 400CVX 旋流器组组成两段一闭路磨 矿流程,最终产品细度-74 μm 达到 90% 。 投产
初期处理量达到 2 800 t/d,半自磨机排矿细度
-74 μm 达到 45%,投产 1 月后半自磨机负荷逐步 上升,而球磨机负荷下降,两磨机负荷匹配严重失
调。经停车检查发现,半自磨机筒体衬板提升条磨 损严重,内部顽石累积量大,内部充填率过大[2], 导致半自磨机负荷增加。针对此情况对半自磨机筒
体衬板及排矿格子板进行了改造,经生产实践证
明,改造后可有效地避免提升条的磨损,并消除顽 石累积现象,大大提高了磨矿效率[3]。
1
原衬板的尺寸、安装形式及磨损状况
原半自磨机筒体衬板分为高条衬板与矮条衬板
两种,如图 1 所示,衬板长 980 mm,宽 450 mm,
衬板一侧凸起为提升条,共计 120 块。两种规格衬 板间隔安装,由两根 M42×180 的扁头螺栓固定在
筒体上。
衬板磨损情况主要为衬板提升条顺磨机转向磨 损成斜坡状,部分衬板提升条断裂。分析原因是衬 板提升条与平板部分连接弧度小,钢球对衬板冲击 强度大,提升条
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