MG300700―WD型采煤机机械故障分析及处理.docVIP

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MG300/700-WD型采煤机机械故障分析及处 理 [摘要]通过对MG300/7⑻-QWD型交流变频采煤机 在使用过程中遇到的常见故障进行分析,寻求有效的解决方 法和途径,为普及维修知识,提高维修人员的业务水平,缩 短处理煤机故障的时间提供了参考与借鉴。 [关键词]采煤机机械;故障分析;处理 分类号:TD327.3文献标识码:A文章编号: 1009-914X (2014) 17-005卜01 近年来,电牵引采煤机以其独特的可视化操作系统、先 进的信号传输技术和节能环保等诸多优势被广泛应用于煤 炭开采中。本文结合作者在现场处理煤机故障的实际,把电 牵引采机在使用过程中的常见故障及其处理方法进行归纳 整理,选出极具代表性的典型事故进行深入的分析与研究, 供广大维修人员或技术人员参考与借鉴。 电牵引采煤机的应用减轻了劳动强度,提高了生产效 率,但同时对采煤机的电气维修人员提出了更高的要求。能 够快速、及时、准确地对采煤机的故障进行分析、判断、处 理,显得非常重要。 主控系统的功能就是把操作显示站传过来的操作指令 以及采集到的各传感器的控制信号按预先编制好的程序进 行处理,处理结果经过驱动回路输送给各执行机构,实现如 截割滚筒的升降以及牵引的调速功能等,实施对采煤机的控 制。操作显示站有两个功能: 对采煤机的操作变成对应的指令编码传输给主控 器; 将主控器输出的显示信息处理后,通过屏幕显示 出来。 开关量输入是对左、右截割电机和左、右牵引电机及油 泵电机的温度接点及漏电保护器接点进行检测。当某一电机 超温,埋在其绕组内的温度接点断开。主 控器内CPU巡检到该接口时,立即打开急停继电器,切 断所有电机电源,使采煤机停止工作,同时将故障原因数据 记录传送显示站显示。 模拟量输入是对左、右截割电机电流和左、右牵引电机 电流及牵引速度等信号的检测。对电机工作电流的监测是通 过电机电源线上的电流互感器来实现的。电流互感器把流过 电源线的工作电流信号转换成相应的直流电压信号输入到 主控器。主控器的CPU即可间接地得到该电机的电流值。当 电机电流大于额定电流的11%时,主控器立即急停,采煤机 立即停止工作。 在掌握系统原理的基础上,应做到当采煤机出现故障 时,能够快速的形成一个清晰的维修思路。通过仔细观察故 障现象,充分利用辅助工具,参照故障显示,找出造成故障 的主要原因。 2先导回路常见故障及处理方法 2. 1先导回路控制原理 开机时,按“主启”后煤机没有任何反应。 看主停机械闭锁按钮是否到位,多活动几下看是 否有手感; 将隔离手把左右活动几下,看是否是隔离手把的 辅助接点没有合到位; 松开主启按钮速度太快磁力启动器还没有反应过 来就已经松开; 在磁力启动器上,用二极管测试磁力启动器的远 控状态是否动作正常; 如果磁力启动器正常,检查先导回路是否正常。 具体就是:按住主启按钮,用万用表测试XQA. 7与XQA. 8之 间是否有极性,如果正反都有电阻值,则二极管击穿。如 果正反向都通,则先导回路有断电; 如果先导回路测试正常,检查主电缆控制芯线是 否断开。 2.3故障二 开机时,按“主启”后煤机上电启动,但一松手主启按 钮后机组就断电。这种情况说明先导回路正常,一松开主启 按钮就断电主要是自保回路节点没有吸合。主要围绕以下两 个方面进行检查: 按住“主启”,用万用表检查测量端头站接受盒 PA1 一 K1的自保节点是否闭合,如果不闭合则检查端头站接 受盒内的自保继电器是否损坏;如果正常,则检查F+ 24V 电源的保险管是否烧毁,检查非本电源整流桥是否损坏。 如果按住“主启” 3油电混合回路常见故障及其处理方法 3.1油电混合回路原理 工作原理:启动机组,调高电机带动液压泵旋转,将油 箱内的液压油经过滤器和液压手动调高换向阀中位,将压力 继电器接点闭合,制动电磁阀得到12V的电压信号后进行动 作,液压油进入制动间腔内并打开制动间,并将松闸指令传 给变频器,实现机组牵引运行。 3.2变频器显示器报SE3故障 症状说明:煤机在启动操作过程中,变频器发出松闸指 令后的1秒内没有收到松闸确认信号。围绕这个特征来针 对性检查以下几个方面: 检查液压系统的油压是否正常; 检查本安12V是否正常; 检查分线盒引自压力继电器的引线是否断了; 更换公共控制板XB3板。 4液压调高控制回路常见故障及其处理方法 4. 1液压调离控制回路原理 工作原理见图:启动机组,调高电机带动液压泵旋转, 将油箱内的液压油经过滤器进入手液动调高换向阀的中位。 当需要手动调高油缸时,推动阀芯向左或向右移动,压力油 就通过换向阀向调高油缸的前腔或后腔供油,从而实现调高 油缸的升降;当需要液动实现调高油缸的升降时,压力油经 过手液动换向阀的中位而进入调高电磁阀的中位,如果电磁 阀线圈得电,就

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