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广州地铁首例冻结加固工程
工程概况
海公区间隧道工程建设中,在工作面掘进至ZDK12+696.6里程附近,广州贸易大厦门前出现大面积的塌陷,使掘砌施工停止下来,严重影响到交通商贸,地面管线和设施的安全,更危及大厦建筑基础。虽对塌陷区进行了注浆加固,但地层仍不稳定,继续施工风险依然存在,施工工期无法得到保证。经专家论证评审,确定采用冻结工法进行地层加固。
冻结加固方案综述
冻结方案
根据该地区地质水文及地理环境条件、结合工期要求,掘砌工艺的特点,采用垂直孔和局部斜孔布设,分期进行局部冻结加固地层。
冻结参数
项目
积 极 期
盐水温度
(℃)
孔间距(m)
排距
(m)
管径
(mm)
供 回液 管(mm)
冻土厚度(m)
边 孔
中部
边墙
拱顶
内容
-25~-28
1.0
1.4
1.33
Ф127×5
Ф48×4
1.4
3.0
冻结区域
根据施工要求及工期安排,冻结加固区域从里程ZDK12+696.6~ZDK+740,全长43.4m,沿隧道中轴线对称布设冻结孔,两边边排间距8.0m.
冻结深度及效果
冻结孔深度是依隧道走向,坡向具体确定,基本深度边孔30m左右,中部21m左右,两边边排孔伸入中风化3.0m,以形成冻土隔水支护墙;中部依隧道拱顶埋深,深度提高0.5m,上方布孔形成上覆冻土加固盖板,附冻土结构剖示图。
同时保证冻结区首端与已施砌的的隧道结构封合,冻结区尾部进入相对稳定的渗透能力小的地层,以实现较好地封水与固岩.
掘砌
冻结区域分两期进行冻结加固.隧道掘砌分两阶施工,上台阶为腰线以上部,下台阶为上台阶结构施工的操作平台,上台阶超前掘砌8~10m,这样顺序推进,直到完成加固段的掘砌工作。
工期安排
由于区域内布孔多且施工环境狭小,影响到施工组织,安排工期如下表:
工 期
施工工期
超 前 日 期
打 钻
60天
2000年元月至2000年2月29日
冻结Ⅰ区
30天
2000年3月1日至2000年3月30日
冻结Ⅱ区
30天
2000年3月30日至开挖结束
掘砌Ⅰ区
30天
2000年3月30日至4月30日
掘砌Ⅱ区
15天
2000年5月1日至5月15日
总工期
135天
2000年元月至5月15日结束
工程特点及施工中存在的问题
该冻结加固工程为广州市市政建设中首例冻结法的实践应用,且位于繁华的闹市区,社会效应明显。
该工程为抢险工程,要求做到工期短,工程成本低,安全可靠性强。
冻结壁的结构形式设计:满足封水目的和强度需要,通过结构受力校核。
施工地层条件复杂:纵横交错的钢筋,横七竖八的管子,杂乱无章的木块和铁块,无规则的花岗岩石等。
对贸易大厦的基础桩必须施行保护,采用斜孔冻结,热水孔循环等安全保护措施。
部分钻孔漏浆严重、作业环境狭小等等。
冻结地层原始地层温度高(26℃ 左右)。
冻结工法具有可靠的封水特性和强固结能力,实现冻结效果毋庸置疑,但鉴于以上特点和施工中存在的困难,使‘工期保证’成为各方人士关注的中心问题。
工期保证措施
钻孔施工控制
钻孔质量的好坏,直接影响到钻孔工期,且通过对冻结交圈的影响延长冻结时间,使总工期无法得到保证,为此:严格按设计要求确定钻孔孔位,实行过程监测,发现偏斜,立即纠偏,采用加重管扶正,使偏斜得到有效地控制;严格成孔质量,加强保温措施,局部冻结时,确保上部冷损为最小。
加大设备投入。根据设备性能特点,结合施工环境,选择钻进或制冷能力大,体积小的设备。
采用快速冻结技术。Ⅰ区积极冻结,地温高,冷耗大,采用较低的盐水温度(-28℃及以下)提高冻土扩展速度,增强冻土强度,以快速形成冻土结构体,大大节约冻结工期。
合理进行施组优化。
由于钻孔孔数量多,钻孔时间长,按设计要求分区,开机时间较迟,经实际优化,将前13排孔作为Ⅰ区,完成钻孔后,3月1日即开始充氨运转,并在五天之内盐水温度下降,达到设计要求。
采用低温快速冻结,经分析群孔冻结发展速度在40mm/d以上,椐
此并结合工期将孔间距作适当调整:边孔间距由1.0m调整为1.1m~1.2m,中间孔间距由1.4m调整为1.6m以内,减少了造孔数量,缩短了钻孔工期。附钻孔竣工图示。
(3)合理地进行劳动组织优化。选用标准制冷能力50万大卡/时螺杆式压缩机,在Ⅰ区积极冻结期,有计划地将Ⅱ区冻结孔顺序投入制冷运行,保证冻结需冷量小于机组工况制冷量,最终满足冻结区域连续开挖的要求。见冻结情况表。
控制结果:该冻结区域区共施工252个钻孔,2000年3月完成开挖准备工作,4月初开挖,连续施工至5月1日,安全顺利地通过冻结段,保证了一切地面建筑设施、管线和掘砌的安全,没有影响正常的交通运营和商贸活动,提前了工期13天,也体现了一定的经济性,取得了一定的社会效应。
五、体会和总结
通过该次冻结施工,使我们认识到广州杂
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