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                * * * * * * * * * * * * 根据以上要因确认,我们确认了三个主因 施工人员质量 意识不强 支撑加固结构 连接处理不到位 焊条材质不符   八、制定对策 序号 主要原因 对 策 目 标 措  施 地点 时间 负责人 1 支撑加固结构连接处理不到位 认真严格验收,逐条焊缝检查 加固钢筋焊缝长度≥100mm,焊缝厚度≥6mm,焊缝宽度≥16mm 1、按规范标准要求进行检查验收 2、跟踪每道工序施工质量 3、对每条焊缝进行外观检查 4、施工人员必须持证上岗 现场 2 施工人员质量意识不强 组织交底、学习及培训, 提高施工人员质量意识,考核100%合格 1、建立详细人员档案制度及考核制度 2、严格执行交底制度且到位 3、实行挂牌(胸牌、上岗证)上岗制 4、严格纪律、奖惩分明 5、签定质量保证书 现场 3 焊条材质不符 更换焊条 确保焊条100%合格 1、明确焊条规格型号,确保采购合格  2、焊条钢芯及药皮成分达标 3、焊缝成型外观检验 4、焊条焊接的飞溅、爆炸声、红尾开裂及套筒的检查 仓库     针对影响坞门止水安装质量的3个要因,小组成员积极研究对策、制定目标,采取措施,专人负责,详见表   对   策   表    通过小组人员跟踪每道工序施工质量,使对接钢筋轴线垂直于钢板,焊接加固后对每条焊缝仔细检查,按规范标准要求验收,确保支撑连接处理到位。 1、支撑加固结构连接处理不到位  九、组织实施 检查项目 标准 检 查 值 加固钢筋 焊缝长度 ≥100mm 110 105 108 112 115 120 124 116 104 90 127 115 加固钢筋 焊缝厚度 ≥6mm 6 9 8 6 7 8 7 7 8 9 8 10 加固钢筋 焊缝宽度 ≥16mm 15 18 19 21 21 20 22 24 25 20 20 21 共检查36点,合格34点,合格率94% 实施效果:支撑加固结构牢固,无变形 检查验收记录表  提高质量意识必须要有针对性,小组对全体班组人员进行了一次系统的、详细的技术培训、质量要求指导及班组质量意识教育,并进行现场监督。以评选先进个人的方式每周给予经济或荣誉奖励 ,同时签订了止水安装质量保证协议书,在思想、行动上予以高度重视,真正做到提高施工人员的质量意识。 实施效果:通过系统的、详细的质量意识教育,各项考核合格率达到100%,大大提高施工人员的施工质量意识。  2、施工人员质量意识不强  考核项目 考核标准 安装班组 焊接班组 考核人数15人 考核人数8人 班组教育 全员进行了三级教育且合格 合格15人 合格率100% 合格8人 合格率100% 质量考核 掌握安装工艺及质量控制要点,书面质量考核达到合格标准 合格15人 合格率100% 合格8人 合格率100% 挂牌上岗 全员挂牌上岗且掌握挂牌制度 合格15人 合格率100% 合格8人 合格率100% 签订质量保证协议书 全员签订 签订15人 签订率100% 签订8人 签订率100% 施工人员质量意识考核评价表  3、焊条材质不符 采购焊条规格型号按国标GB/T983-1995规定牌号选A102(Φ3.2×350mm), 国标型号E308-16,药皮型号钛钙型,焊条钢芯及药皮的成分达到合格标准。 用A102焊条进行试验焊接并对焊缝外观检验,焊缝要成型美观、波纹均匀、 细致,焊缝呈银白色 ,其爆炸声小,焊道两侧只见很少飞溅物。 实施效果:保证了焊条质量100%合格 1、质量情况:从2011年6月2日到2011年6月9日期间,QC小组对西侧止水钢板进行跟踪检测,检查情况见下表,达到了我们预期设定的目标。 十、检查效果 止水钢板安装质量检验统计表  序号 检查项目 允许偏差(mm) 检测点 合格点 不合格点 频率 (%) 累计频率 (%) 1 焊缝厚度 1 24 22 2 33.3 33.3 2 前沿面与准线偏斜 2 18 16 2 33.3 66.6 3 表面平整度 2 18 17 1 16.7 83.3 4 焊缝宽度 2 24 23 1 16.7 100 5 焊缝长度 -6 24 24 0 0 100 合计 108    102 6 安装合格率=102/108=94.4% 活动后安装质量饼分图 安装后止水钢板图 止水钢板 2、社会、经济效益     本工程坞门止水钢板安装顺利施工完成,满足施工规范要求,安装效果好,为确保坞门顺利安装施工提供了有力保障。这种方法的使用为今后类似船坞项目的止水钢板安装施工提供借鉴。与此同时,取得很好的经济效益。 3、团队效益 序号 项目 活动前 活动后 1 质量意识 65 100 2 发现问题 75 95 3 解决问题 65 90 4 改进问题 65 90 5 参与意识 75 90 6 团队精神 60 95
                
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