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电动机三种典型振动故障的诊断
1?引言
某造纸厂一台电动机先后出现了三种典型的振动故障:
(1)?基础刚性差;
(2)?电气故障;
(3)?滚动轴承损坏。
现将诊断分析及处理过程进行简单的描述和总结:
此电动机安装于临时混凝土基础上,基础由四根混凝土支柱支撑于二楼楼板横梁上,基础
较为薄弱。电动机运行时振动较大,基础平台上感觉共振强烈。没有发现其他异常。
电动机结构型式及技术参数如下:
三相绕线型异步电动机
型号:yr710-6?额定功率:2000kw
额定转速:991r/min?工作频率:50hz
额定电压:10kv
极数:6
滚动轴承:联轴节端?nu244c3;?6244c3
末端:?nu244c3?(fag)
针对本电动机的特点,采用?entek?data?pactm?1500?数据采集器+9000a-lbv?加速度传感器;
enmoniter?odyssey?软件进行振动数据的采集和分析:
2?电动机基础刚性弱的诊断过程
2001?年?8?月?21?日,采用?entek?data?pactm?1500?数据采集器对此电动机进行测试。首先
,断开联轴节,进行电动机单试。测量电动机两端轴承座处水平、垂直、轴向三个方向的
振动速度有效值(mm/s?rms)、振动尖峰能量(gse)幅值及频谱;测量电动机地脚螺栓、基础
、基础邻近台板各点及台板下支撑柱上各点的振动位移峰峰值(μm?p-p);?测量电动机两侧
轴承座水平、垂直方向的工频(1×n)振动相位角。将电动机断电,采集断电瞬间前后电动机
振动频谱瀑布图。
之后,重新找正对中,带负荷运行进行测试,测试内容同上。
测点位置如图?1?所示;对电动机基础、地脚螺栓及台板各点振动幅值进行测量的数据如图?2
、图?3?所示。
图?1
图?2?振动数据侧视图
图?3?俯视振动数据图
图?4?电动机?m1-h?点振动频谱图(2001?年?08?月?21?日)
电动机振幅径向方向大,轴向方向小。由图?4?可见。电动机单试时?m1-h?点振动频谱图可
以看出工频成分是振动的主要频率成分,高次谐波成分不明显,可排除存在松动碰磨以及
对中问题的可能性;50hz、100hz?等市电频率的谐波成分峰值较小,而且,在电动机断电瞬
间的前后变化不明显,通频幅值也无明显降低,由此可排除电磁激振力存在的可能性;?初
步怀疑不平衡是主要的激振力。
为了能够准确的找出引发电动机异常工频振动的故障原因,有必要参考各测点振动相位。
通过表?1?可以看出,电动机轴承座在水平垂直两方向的振动相位是精确相同的,而不是通
常不平衡状态下的相位差?90°,这说明电动机的振动是一种定向振动,而不是单纯的不平
衡[1]。经检查,电动机各地脚螺栓均未发现松动迹象,基础台板及支撑柱的振幅与电动机
几乎相等,说明基础并未吸收电动机的振动,而是同电动机一同作定向振动,这就反映出
支撑基础较为薄弱,刚性不足(据了解,此电动机为临时增加的设备,基础的设计建造并未
依据有关的标准进行),容易在电动机振动激振力的作用下,发生受迫振动,反过来又加剧
电动机的振动。
在这种情况下长期运行容易造成电动机及基础的损坏,所以立即停机进行处理。厂方增加
了混凝土中间支撑柱,以加强基础的刚性。表?2?列出了基础加固后电动机各点振动数据,
可以看出,经过基础加固后,电动机定向振动的现象消失,振动状况明显改善。
3?电动机电磁故障的诊断过程
此后电动机连续运转三个月后,因内部零件松动脱落而烧损。经电动机制造厂家检修后开
车,振动较大。2002?年?1?月?6?日对电动机作振动分析,进行与前次相同的测试,发现振
动随负荷的增加而增加,周围楼板共振明显,中间支撑柱振幅较大。分析采集的振动数据
发现:
参考图?4(2001?年?8?月?21?日对电动机测试时采集的?m1-h?点的振动频谱图),当时电动机振
动工频幅值较高,其他频率幅值较小,无电磁方面的异常。图?5?为?2002?年?1?月?6?日采集
的?m1-h?点的振动频谱图,此时通频幅值较前次增大,出现二倍频(33.10hz)并且幅值最高
,同时出现了较多的高频成分。
图?5?电动机?m1-h?点振动频谱(2002?年?01?月?06?日)
50hz、100hz?等市电频率及其谐波成分峰值较小,而且,在电动机断电瞬间前后的变化不
明显,通频幅值也无明显降低,由此可排除市电频率干扰的可能性。
为了判断二倍频产生的原因,利用?entek?data?pactm?1500?数据采集器的停车瀑布图采集
功能,作出电动机断电过程振动频谱瀑布图(图略)。由此可以明显的看出电动机断电前后
振动的变化。在断电瞬间,峰值一直较高的二倍频立即大幅度减小(见图?6),这说明二倍频
不是由机械原因产生的,而是由电磁原因产生的,可能的原因有
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