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Xingtai
烧结矿生产案例
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某厂烧结设备存在的问题及改进方法
1存在问题
1.1原料系统
原料系统主要存在一是生灰刮板机链带由于跑偏,严重磨损、经常断裂,电动给料闸阀经常由于环境恶劣,导致限位不准,损坏电动传动装置等问题,严重干扰生石灰连续供料;二是生石灰仓及石灰石仓给料闸门是手动闸板阀,由于料仓储料后,闸板受到重压,阀门开启非常困难问题。
1.2 配料系统存在的问题
配料系统主要存在配料精矿元盘在低频10HZ运转时,不能启动或启动后经常跳电现象,而高于10HZ运转,精矿配比超过生产工艺需求问题。
1.3混合料系统
(1)制粒滚筒进料口漏料严重,平均每小时2t料,极大增加了岗位劳动强度。另蒸汽加热喷头安装位置有偏差,使物料加热温度低。
(2)烧结机上部混合料仓采用移动小车布料,由于车间有5台烧结机,小车布料不能及时移动,造成给料不稳定,岗位工无法操作。
(3)由于混合料仓体积小,出口只有800mm×500mm,造成堵斗、膨槽现象严重,严重制约烧结机连续稳定运转。
1.4烧结系统
(1)烧结机台车由于设计采用整体台车,铸钢件,烧结生产后台车下挠严重,刮卡风箱隔板,使烧结机柔性传动与大星轮联结涨套打滑磨损;
(2)烧结机大烟道漏斗排料不畅,造成大烟道堵塞严重;
(3)烧结机平料耙安装及设计问题,使烧结机台车两侧未刮平,并且料面不平整;
(4)烧结机机尾成品仓衬板磨损快,使用周期短,平均1个月。并且由于机尾太热,维修困难,严重干扰烧结正常生产。
1.5成品系统
(1)带冷机头部给料矿仓排料不畅,经常堵斗,严重制约生产,增加劳动强度;
(2) 一次冷筛椭圆振动筛,筛梁经常断裂,筛分效率低,严重干扰烧结正常生产;
(3) 各皮带机给料漏斗经常磨漏,严重干扰烧结正常生产,增加劳动强度;
(4) S6Z-1、S7Z-1皮带机在5台机生产时,经常倒料,严重制约生产,增加劳动强度。
2分析及改进方案
针对以上问题,车间在达到生产工艺要求的条件下,根据实际生产情况,进行了以下改进。
2.1原料系统
对生灰刮板机,存在的问题分析,刮板机设计54m,头尾间距太长,单链轮传动,并且尾部张紧装置为配重式,无小车调整,链带滑道无托滚,易产生跑偏,严重磨损、经常断裂现象。于是将刮板机由一条改为两条,双链轮传动,尾部张紧装置改为弹性小车式,增加上托辊,同时将链节销轴改进,解决了这一问题。电动给料闸阀经常由于环境恶劣,导致限位不准,损坏电动传动装置问题,将电动给料闸阀改为旋塞阀。
生石灰仓及石灰石仓给料手动闸板阀,由于料仓储料后,闸板受到重压,阀门开启非常困难问题。闸阀改为旋塞阀,解决这一问题。
2.2对配料系统存在问题分析
由于启动运转扭矩不足造成,于是将电动机功率由15KW改为11KW,6级改为8级后,解决了这一问题。但出现减速机传动小齿轮断齿现象,分析是由于启动运转扭矩增加,齿轮强度不够造成。加强及改进减速机传动装置后,这一问题得到彻底解决。
2.3混合料系统
1)对制粒滚筒进料口漏料问题,分析筒体运转后,由于物料在进口与翻转物料相碰撞,导致进口物料较多,物料粘结在进口挡圈上被带出。在进口增设喇叭口装置,将问题解决。另蒸汽加热喷头安装位置调整到迎物料滚落方向,并增加3个加热喷头,使物料加热温度提高到55℃以上
2) 烧结机上部混合料仓采用移动小车布料,改为皮带分料器装置,解决由于小车布料不能及时移动,供5台烧结机生产给料不及时,岗位工无法操作问题。
3) 混合料改为振动漏斗,并将出口改为1500mm×600mm,解决仓体积小,造成堵斗、膨槽现象。
2.4烧结系统
(1)烧结机台车刮卡风箱隔板问题,由于设计采用整体台车,铸钢件,台车改进非常困难,于是将烧结机风箱隔板降低50mm,解决烧结生产后台车下挠严重,刮卡风箱隔板,使烧结机柔性传动与大星轮联结涨套打滑磨损问题。但由于原始设计上的缺陷,烧结机本体台车下挠问题不能得到根本解决。
(2)烧结机大烟道漏斗排料不畅问题,开始认为是由于漏风原因造成,但处理漏风后仍然没有好转,分析研究认为,下料出口小,易造成膨料现象,于是将φ300双层卸灰阀改为φ400双层卸灰阀,解决大烟道堵塞问题。
(3)对烧结机平料耙安装及设计不合理,出现烧结机台车两侧未刮平,并且料面不平整问题,经过多次改进,最终将平料耙改为3段每段25kg,同时改进吊挂机构,使其符合烧结机台车结构,达到台车两侧刮平,料面不平整效果。
(4)对烧结机机尾成品仓衬板磨损快,使用周期短问题,经仔细现场研究,工程计算,将衬板取消,矿仓整体改型,改为料袋装置,使其形成真正料磨料装置,彻底解决问题。
2.5成品系统
(1) 对带冷机头部给料矿仓排料不畅,经常堵斗问题,研究后认为是出料口太小,下料电不正原因导致,
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