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- 2021-02-08 发布于湖北
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加工胜利高硫高酸原油对电脱盐操作的影响及措施
齐鲁分公司胜利炼油厂 张召利、王玉亮、王友法
一、前言:
胜利炼油厂联合装置车间第一常减压蒸馏装置,由北京石油设计院设计,始建于1966年,1967年10月投产。该装置原设计能力250万吨/年,1970年改造为350万吨/年。第一常减压装置最初加工含硫0.8~0.92%,酸值0.4~0.5mgKOH/g的胜利原油, 1992年以后第一套常减压装置加工胜利混合原油(胜利原油中混入清河、草桥、孤东等重质油),硫含量超过1%,酸值升高至1.03mgKOH/g,设备腐蚀不断加重,2004年3月11日第一常减压装置开始加工硫含量1.74~1.9%、酸值2.4mgKOH/g左右的胜利高硫高酸原油。近来,胜利混合原油性质变差,特别是孤岛、草桥、陈庄大比重(密度1.03)原油的混入,原油乳化严重,给电脱盐操作和设备防腐带来困难。
表一:2008年原油密度变化情况
二、电脱盐罐的基本情况:
第一常减压装置电脱盐系统为三级卧式电脱盐罐串联,一、二级注水、三级沉降工艺流程,静态混合器与混合阀串联,1#、2#罐入口分配线采用超声波破乳作用器,内部为两层(三段)平板电级,原油入口采用“扣槽式”分配器,底部设有反冲洗喷头,脱盐罐采用180KV,100%阻抗变压器(每罐三台)进线电压380V,次级输出分别为13、16、19、22、25KV五个抽头,油水界面采用单射频导纳控制和多射频物料监测议监控。
三、电脱盐的运行状况:
近几年,油田普遍进行二次和三次开采,随着开采难度的加大,采油时加入多种乳化剂、聚合剂等化学药剂,再经长距离管输搅拌,形成稳定的乳化液,造成原油在电脱盐装置中破乳困难,脱后原油含盐高,达不到5mg/l的控制指标。从2007年9月份以后,电脱盐系统持续出现乳化严重,统计2007年1-12月份脱后原油含盐数据。
表一 2007年1-10月份脱后原油含盐
从表中看出,原油脱后含盐波动大,电脱盐系统运行状况较差,主要表现为:
(1)电流升高,增加了装置电耗。
(2)原油脱后含盐高,加剧了设备的腐蚀。
(3)影响二次加工装置安全运行和催化剂活性。
(4)含盐污水含油高,加工损失大。
为解决电脱盐装置原油乳化问题,适应胜利高硫高酸原油性质的变化,减少对设备腐蚀和二次加工装置催化剂活性的影响,保证各生产装置的安全长周期运行,在原油罐区采用低温破乳剂,电脱盐罐采用栗田工业公司生产的E23171原油破乳剂、E27494W原油脱钙剂的情况下,不断优化电脱盐罐操作,提高原油脱盐率。
四、工艺操作条件:
原油处理量:10500吨/天
电脱盐罐温度:140—150℃
电脱盐罐压力:0.7—0.8Mpa
原油注水量:一级4.5% 二级2.5%
注入量:破乳剂3~10PPm 初期按12ppm注入。
脱钙剂50~170 PPm(相对原油注水量)。
变压器抽头:1#罐22KV 2#罐25KV 3#罐25KV
界面控制:1#罐20—25% 2#罐20%
混合强度:0.02—0.10 Mpa
注入位置:破乳剂注入到原油组立处,脱钙剂注入到容001/1.2注水线上。
注水性质:净化水,PH值5.5~6.5。
五、电脱盐工艺流程:
破乳剂注入点
破乳剂注入点
进装置注水
注水点
注水点
脱钙剂
六、电脱盐操作参数优化:
原油电脱盐脱水是一个乳化液的破乳沉降分离过程。它通过加热、破乳和高压电场三种措施使乳化液破乳,在经沉降分离。电脱盐装置运行的平稳程度,影响因素较多,并应随原油性质变化及时进行调整,在操作中通过对注水量、水质、注水位置、温度、混和强度、电场强度、界位控制等参数的调整,达到降低电脱盐罐电流、提高脱盐率的效果。
1、注水量:
胜利高硫高酸原油具有硫含量高、酸值高、含盐含水高的特点,在原油中注入适量的水来溶解盐份,在电场的作用下,使这些含盐的水滴聚结。对于胜利高硫高酸原油采用比较大的注水量,这是实现原油脱水、脱盐的必要条件,而在操作中,一级注水量为16吨/时,占原油加工量的3.5%,二级注水量为8吨/时,占原油加工量的1.8%,在此操作条件下,提大注水量,出现电脱盐罐电流上升,电压下降的情况,说明注水量过大,导致油水两相过度乳化,油层和水层之间的乳化层增厚,使电脱盐罐送电困难,同时切出的含盐污水带油严重。
在原油罐区采用低温破乳剂正常注入情况下,通过注入10PPm的E23171原油破乳剂和170PPm的E27494W原油脱钙剂,原油一级注水量提至26吨/时,占原油加工量5.9%,二级注水量为20吨/时,占原油加工量4.5%,电脱盐罐电流从250A降至100A左右。
在电脱盐罐操作调整过程中,代炼原油罐和原油换罐后出现电流上升的趋势,从100A左右上升到220A或350A的情况,使原油注水量降低,脱后含盐升高。反
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