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水泥车间全罩密封技术研究
摘要:水泥车间混合料输送系统因物料性质、皮带运行颠簸、转接站收尘器能力不足等原因,运行中扬尘较大。对该条皮带进行全罩密封,没有增设收尘设备,将扬尘收入V型选粉机作为补风,在不影响系统工况的前提下,实现了无新增动力治理皮带扬尘的目标。
0 引言我公司2号水泥粉磨系统入辊压机混合料皮带廊道生产中扬尘较大,工作环境差,劳动强度大,集料清理不干净,员工工作情绪低落。公司对该条皮带进行全罩密封,将罩内空气用作V型选粉机补风,在不影响系统工况的前提下,实现了无动力治理皮带廊道扬尘的目标。1 皮带廊道扬尘的原因分析(1)熟料没有库存,上入下出,温度偏高,最高达130℃左右,导致混合料温度高,易扬尘。(2)在转接站,混合料经溜子进入皮带,溜子长达1 500 mm(见图1),扬尘严重。(3)转接站收尘器配置小(见表1),处理风量有限,含尘气体不能全部进入收尘器(见图1),导致皮带廊道尘土弥漫(见图2)。(4)皮带带速高(见表2),运行过程中皮带颠簸,混合料细粉易扬起。(5)皮带胶粘接头在高温熟料作用下损坏,换用皮带扣接头,皮带扣容易泄漏细粉料,通过每一组托辊时,皮带颠簸加剧,产生扬尘。2 皮带廊道扬尘治理方案的比较(1)方案一:增加皮带宽度为800~1 000 mm,降低皮带速度为1.6~1.25 m/s,皮带支架重新更换,相当于重新配置一条皮带,费用约20万元。但转接站落差引起的扬尘不能彻底解决。(2)方案二:更换转接站收尘器,过滤面积从93 m(3)方案三:增设皮带密封罩,皮带全密封,利用V型选粉机补风进行收尘。该粉磨系统V型选粉机补风量占总风量的30%,约56 000 m经对比分析,我们选择方案三实施改造。3 方案三的实施(1)制作皮带罩:上宽1 000 mm,下口宽720 mm,长度18 000 mm,收尘用管道:Ф600 mm×长度20 000 mm,Ф300 mm×长度6 000 mm;(2)对廊道输送皮带进行全密封(见图3);(3)Ф600 mm收尘管道一端安装在V型选粉机,另一端与皮带罩连接;中间安装补风阀门(见图3);(4)皮带罩每间隔4 000 mm安装Ф300 mm管道一个,作为收尘点(见图3);(5)用废旧皮带制作挡皮;(6)补风阀门关闭70%,根据磨机工况适时调整(见图3)。4 使用效果(1)补风阀门关闭70%(根据磨机工况适时调整),V型选粉机系统工况正常(见图4),V型选粉机入口压力增加约-80 Pa;(2)皮带罩收尘效果好,皮带廊道无扬尘(见图5)。5 结束语针对我公司2号水泥粉磨系统入辊压机混合料皮带廊道扬尘问题,我们增设密封罩对皮带进行全密封,利用V型选粉机补风进行收尘,达到了扬尘治理目的。该方案没有新增动力,投资省,效果好,很好地改善了员工的工作环境。
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