- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
酚类物质安全与环境控制
吉林石化公司的废水处理厂12万吨苯乙烯装置,是中国最大的苯乙烯生产装置。采用美国UOP异丙苯法分子筛催化剂专利技术,装置自建成投产后始终处于安全平稳运行状态,各项经济技术指标在国内以及国际上均处于领先地位。
苯酚丙酮装置生产工艺复杂,工艺流程长,副反应多。装置有四个主要生产区,分别为:A区(烃化单元),B区(氧化、提浓、分解单元),C区(中和、酚回收单元),D区(精馏、AMS加氢、AMS精制单元)。各区产生的废水,汇集到废水罐(V-511)中,经油水分离,油相返回工艺中,水相排入工厂生产废水管网中。
装置排放的废水为高浓度含酚废水,有机物含量高、组成复杂,属于难降解有机废水。苯酚丙酮生产废水治理成为吉林石化公司环保治理的重点。
1 废水罐v-126废水
苯酚丙酮生产废水主要由A区、B区、D区生产废水汇集而成,经装置总排污点废水罐(V-511)油水分离后排出,其主要成分有苯酚、丙酮、异丙苯,还有丁酮、苯乙酮、戊烯酮、甲基环己酮、苯、乙苯、双丙酮醇、二甲基卞醇、醛、有机酸等,COD平均浓度高达5 000 mg/L。废水排放源示意图见图1。
1.1 原料污染严重
异丙苯进入氧化器之前,工艺上要求必须在T-101塔加碱,以除去异丙苯中的苯酚、有机酸及其它杂质,碱洗后废水直接排入厂区生产废水线,废水中COD排放量占总量的32%,污染较严重。
1.2 精丙酮塔底罐分层
精丙酮塔(T-602)塔釜料一部分回流,一部分冷却后进入精丙酮塔塔底罐(V-603)分层,水相排入废水系统,主要污染物是丙酮。由于T-602塔釜分离不彻底造成V-603排水污染物浓度较高,废水中COD排放量占排放总量的28%。
1.3 废水中cod的排放
酚回收系统各工序排出的含酚废水汇集到含酚废水罐(TK-501)中,在萃取塔(T-502)中用异丙苯萃取后,水相排入厂区废水系统,废水中COD排放量占总量的25%。
2 废水污染物治理
在研究苯酚丙酮废水治理技术的过程中,工厂曾先后与多家科研院所及国内外公司进行合作,苯酚丙酮生产废水治理技术比选情况见表1。
这些治理技术,虽可将废水污染物浓度降低到要求的控制指标,但有些技术能耗高,有些技术伴随产生二次污染;有些技术运行费用较高,国外先进技术一次性投资很大,无疑都会增加企业成本。
企业根据国家有关文件的精神,在装置内开展了清洁生产,通过不断地研究和技术改进,形成了可以在工艺源头削减污染物的技术方案,对氧化进料洗涤塔废水进行水萃取回收处理;精丙酮塔真空分离处理,新建酚萃取系统的萃取塔和碱洗塔,不但可以降低废水COD浓度,还可以回收苯酚、丙酮等资源。
3 技术方案的实施
3.1 油相萃取系统
将T-101塔产生的废水由原来的直接排放改为排入装置内的含酚废水萃取系统,在萃取塔中用异丙苯萃取苯酚,萃取后的水相直接排放,萃取后的油相经碱洗返回系统,萃取剂循环使用。由于进行了萃取处理,可使废水中的异丙苯降低60%,苯酚降低90%,COD可降低约1 800 mg/L。
该方案的施工可在正常生产中进行,施工项目包括更换两台泵(P-107A、B)、配置废水输送管线以及旁通并安装调节阀。工程作业仅需一周的时间即可完成,经调试、试车后正式投入运行。
3.2 分离粗丙酮塔
为了提高精丙酮塔(T-602)塔釜的分离效果,精丙酮塔(T-602)需建立单独的真空系统,真空喷射蒸汽凝液回流入精丙酮塔中;粗丙酮塔(T-601)仍利用原总真空喷射蒸汽凝液做为工艺水,同时粗丙酮塔产生的尾气排入精丙酮塔,一方面可将粗丙酮塔操作压力降低20 kPa,一方面可将精丙酮塔操作压力降低10 kPa,T-602塔釜丙酮得到最佳分离,可回收丙酮资源,COD可降低约1 000 mg/L。
精丙酮塔(T-602)塔真空分离需增设(J-641)喷射泵,另外T-601塔塔顶尾气排入T-602塔还需敷设管线。此项施工作业无需装置停车,在保证安全生产的前提下,所需要的配置管线全部预制,在15 d内即可与主体装置连接成功。经调试、试车后正式投入运行。
3.3 苯酚萃取塔回收苯酚
酚萃取系统的萃取塔(T-502)在经历了两次扩产提能后,生产能力大幅提高,但萃取系统不匹配的矛盾日益突出,萃取系统有波动,时常造成废水超标排放。为了增大酚萃取系统的回收能力,新建萃取塔(T-504)、碱洗塔(T-505)即可满足生产需要,同时可减少萃取系统波动,降低废水中COD约500 mg/L,回收苯酚资源。
新建萃取塔(T-504)、碱洗塔(T-505)及其辅助设施可在不停车的情况下,首先完成T-504、T-505塔的土建基础工程,随后进行工艺管线的配制,最后利用吉化全区大检修的时机与原工艺管线进行碰头,经调试、试车后正式投入运行。
4 技术方案的实施效果
苯酚丙酮废水治理方案实施后,经
原创力文档


文档评论(0)