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一、相关参数
该柴油机为MAK8M601C、四冲程、8缸直列式、缸径580mm、冲程600mm、燃重油。
1、运行参数
额定功率9800kW,额定转速428(r/min),平均有效压力2.23MPa,最高燃烧压力16MPa,压缩比13.15,每天按95%额定功率全自动程控连续运行12至15h,累计运行1.6万h。
2、维护保养
按MAK维修手册,在MAK工程师指导下,周期性完成3000h保养、6000h中修、9000h保养、1.2万h大修、1.5万h保养项目。
3、爆炸相关部件
曲轴箱防爆阀为自动闭合阻燃式、0.02MPa开启、贺尔碧格产;活塞总成德国KS公司产;活塞销材质为低碳合金钢、表面渗碳淬火、外径240mm、内孔80mm、长490mm、重156kg;活塞群材质为铸造铝合金;气缸套材质为合金铸铁、内孔表面软氮化处理。
二、故障经过
1、故障现象
3号机进入16000h运行时段后,某日开机运行数小时各参数正常,负荷平稳,至12:54时曲轴箱突然发生爆炸,机侧黑烟滚滚,机工马上按下紧急停机手柄,再手动起动电动滑油泵、淡水泵,防止柴油机部件过热,此刻发现滑油自动反冲洗滤器超频次动作反冲,暗示滑油系统不明颗粒物过量。
经保险公司许可,打开机体防爆门检查,发现1缸严重拉缸,气缸套下方四周、油底壳布满铝合金颗粒。
2、1缸部件损坏程度
(1)活塞顶
各环槽很干净、没有积炭,但拉缸时受熔着金属挤压,环槽严重变形,镀铬层脱落,活塞环在槽内卡死不能动,切断后敲出。
(2)活塞裙
外圆80%以上面积出现热熔性粘着深度(1~3mm)磨损且磨痕与气缸套中心线平行,活塞销座孔被活塞销断口轧压变形。
(3)活塞销
在活塞裙内卡死、无法转动,两端止动卡簧变形无法拆卸,最后破坏活塞裙才取出,活塞销开放式折断成两截销内孔有一处面积8mm×50mm渗碳表层脱落(平行于销中心线),其平行立面断口处有一深30mm宽50mm边缘分明的疲劳磨损亮带,由此亮带沿轴向展伸出整个不规则大断面。
(4)气缸套
内孔表面粘附有大量的铝合金熔化皮,与孔铸铁表面呈胶着状态,手工无法剥离,送专业缸套厂珩磨后,内孔椭圆度达0.6mm(应0.3mm)。无法修复。
(5)连杆总成小端衬套
Miba产三金属轴瓦,经活塞销断口切挤,表面铅镀层与镍栅完全破坏,铜铅合金底层完全呈现并深损,参照Miba公司轴瓦比较图谱,不能使用,后通过锯开取下再浸液氮冷装新衬套。
三、故障原因分析
1、现象分析
柴油机在95%额定负荷(单缸1160kW)运行,活塞销突然折断,其断口轧入连杆小端衬套及活塞裙销座孔,两端也被卡簧卡住,无法转动,致使活塞无法在上下往复运动中自由摆动,其裙部下缘与缸套内孔由柔性面接触变成刚性线接触,过大的表面接触应力破坏了气缸油膜而产生干磨损。
摩擦热会合下窜的高温燃气,很快使活塞裙部铝合金固熔并剥落,熔着部位又被没有停止的上下运动撕裂,产生磨粒(小颗粒由自动滤器反冲去分油机分离,大颗粒后由机工进曲轴箱从油底壳清出)成为加剧表面磨损的磨料。
磨料在运动中堵塞了4只气缸油出油孔,经磨料的堆积、过热、挤压,又造成活塞环槽变形,所有活塞环在槽中卡死无法回缩和张开,气缸套也因热变形、内孔椭圆度由0.1mm增大至0.6mm,气缸下部气封彻底破坏,高温高压燃气直接下冲进入曲轴箱与滑油油雾混合(滑油气化温度约200℃,闪点270~350℃),油雾浓度达到可燃混合比即发生爆炸。
2、原因分析
柴油机运行中活塞销突然折断引发曲轴箱爆炸可以认定。
但制造商认为活塞销折断是使用方运行方式不当、过载引起,但我方认为与部件材质有关。
理论依据如下:
(1)材质与金相组织
大功率柴油机活塞销一般由低碳合金钢锻制后加工,表面渗碳淬火后精磨至0.2μm的粗糙度,渗碳层一般是1~2mm厚的马氏体组织。
如碳含量过高,渗碳层易出现大量块状、网状碳化物,使脆性增加,容易在气缸正常燃烧压力冲击下剥落,而渗碳层过薄易引起表面疲劳剥落。
(2)设计应力
按设计理论及应力场分析。
活塞销负载时所受最大压应力与拉应力均在内孔表面的不同点上,故损坏一般自内孔表面开始。然后沿内孔的长度方向发展产生裂纹(可观察断销内孔表面的脱落层)。
(3)可靠性及寿命
按制造商使用说明书,活塞组件大修期3万h(累计运行时间未达3万小时可不拆检)、经济寿命6~7.2万h,此次活塞销运行1.6万h就发生折断,失效期大大提前,不正常。
四、防范措施
(1)定期拆检活塞销。
按MAK维修手册,活塞销检查属不定期项目,为防同类事故再发生,公司主动对三台机组所有活塞销进行拆检。
发现1号机3缸、7缸活塞销内孔有肉眼可见纵向裂纹,先着色探伤确认,后超声波探伤,裂纹长120mm、深50mm,如继续使用,还会发生二次曲
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