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  • 2026-01-22 发布于四川
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2025年垃圾焚烧发电工程师工作总结暨下一步工作计划.docx

2025年垃圾焚烧发电工程师工作总结暨下一步工作计划

2025年是垃圾焚烧发电行业深化技术升级、强化环保责任、推进精细化管理的关键一年。作为一线技术管理岗位的从业者,我全程参与了本厂3台750吨/日机械炉排炉机组的全年运维工作,深度介入焚烧工艺优化、设备可靠性提升、环保指标攻坚及智能化改造等核心任务。现将本年度工作成果、存在问题及2026年重点工作计划系统总结如下:

一、2025年工作总结

(一)焚烧工艺优化与效能提升

本年度围绕“提高垃圾热值利用率、降低单位发电煤耗”核心目标,重点开展了三项工艺优化:

1.入炉垃圾预处理精细化:针对春季湿垃圾占比高达65%、冬季厨余垃圾含水率超50%的季节性波动问题,联合前端分选车间调整堆酵策略——夏季堆酵时间由72小时缩短至48小时以避免渗滤液过度酸化,冬季延长至96小时并增设地坑热风循环系统(温度控制在25-30℃),使入炉垃圾平均低位热值从1250kcal/kg稳定提升至1420kcal/kg(极端天气下最低热值不低于1100kcal/kg),为稳定燃烧奠定基础。

2.燃烧控制策略迭代:基于DCS系统历史数据,建立“炉排速度-一次风温-料层厚度”动态耦合模型,通过PID参数自整定算法优化控制逻辑。例如,当炉膛温度低于850℃时,系统自动增加二次风旋流强度(由15%提升至25%)并缩短炉排推进周期(从120秒/次调整为90秒/次),全年炉膛温度≥850℃的时长占比从98.2%提升至99.6%,CO排放浓度均值由35mg/Nm3降至18mg/Nm3(低于国标50mg/Nm3)。

3.余热回收效率提升:针对2炉余热锅炉中温段受热面积灰速率过快问题(原平均清灰周期15天),联合设备厂家开发“声波+蒸汽吹灰”协同系统:在省煤器区域增设4台高频声波吹灰器(频率2000Hz),过热器区域保留原蒸汽吹灰(压力1.2MPa),清灰周期延长至30天,锅炉排烟温度从165℃降至152℃,对应发电煤耗下降1.8g/kWh(全年累计节约标煤约420吨)。

(二)设备可靠性管理与技术改造

本年度设备管理聚焦“预防为主、精准维修”,通过全生命周期管理降低非计划停机频次:

1.关键设备状态监测体系完善:为3台炉排驱动液压站加装在线油液监测装置(检测颗粒度、水分、粘度),结合振动传感器(采样频率1024Hz),建立“油液状态-振动幅值-温度”三维预警模型。例如,1炉排液压泵在10月检测到油液颗粒度(ISO440620/18/15)异常,提前72小时发现齿轮磨损隐患,避免了炉排卡涩导致的停机事故。全年炉排系统非计划停机时间同比减少68小时(2024年为85小时,2025年为17小时)。

2.易损件国产化替代攻关:针对进口炉排片(原德国某品牌)采购周期长(12周)、单价高(1.2万元/片)的问题,联合国内材料厂家开发高铬镍合金炉排片(Cr≥25%、Ni≥8%),通过500小时高温磨损试验(模拟850℃、0.5m/s磨损速率),磨损量仅为原进口件的82%,使用寿命从8000小时延长至9500小时,单台炉全年节约采购成本约45万元(每台炉配置120片,年更换量减少20片)。

3.渗滤液处理系统提标改造:原“UASB+MBR+NF”工艺在夏季高负荷时(进水COD≥35000mg/L)出水总氮(TN)常超标(≥40mg/L)。本年度新增“反硝化滤池+臭氧催化氧化”单元:反硝化滤池填充火山岩填料(比表面积800m2/m3),控制HRT=6小时,臭氧投加量80mg/L,出水TN稳定≤15mg/L,COD≤50mg/L,达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2限值,全年减少渗滤液委外处理量约1.2万吨(节约成本72万元)。

(三)环保指标攻坚与合规管理

2025年是《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2023)全面实施首年,围绕“超净排放、近零泄漏”目标开展专项工作:

1.烟气净化系统优化:针对二噁英排放(原均值0.08ng-TEQ/Nm3)和氮氧化物(NOx原均值150mg/Nm3)的波动问题,实施三项改进:①SNCR系统喷嘴由原2层增加至3层(覆盖炉膛8-12米高度),氨水喷射量自动匹配负荷(10%负荷波动时调节延迟≤30秒),NOx排放均值降至85mg/Nm3;②活性炭喷射系统增设称重式给料机(精度±0.5%),结合二噁英在线监测数据(德国MCS1000系统)闭环控制,喷射量从200g/吨垃圾降至150g/吨垃圾,二噁英均值稳定在0.04ng-TEQ/Nm3(优于国标0.1ng-TEQ/Nm3);③布袋除尘器压差由原1500Pa降至1200Pa(通过更换P84+PTFE复合滤袋,过滤风速从1.0m/min降至0.8m/min),粉尘排放均值≤1

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