从脉冲试验到工艺改进:成功解决某船柴油机高压油管批量泄漏故障的全过程.docxVIP

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  • 2026-05-28 发布于湖南
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从脉冲试验到工艺改进:成功解决某船柴油机高压油管批量泄漏故障的全过程.docx

某船在试航期间,中压发电机组上的柴油机出现多次多处燃油泄漏报警,通过宏观检查、化学成分分析、开裂面SEM形貌观察、金相分析及故障高压油管对比分析对故障问题进行分析研究,得出故障原因,并制定纠正措施,最终解决高压油管故障问题。

一、故障描述

某船在试航期间,中压发电机组的驱动柴油机出现多次多处燃油泄漏报警,同时在柴油机高压油管的附近发现大量燃油泄漏。

经现场检查,3台柴油机共7根高压油管在镦头处发生泄漏,初步判断报警故障由于高压油管开裂泄漏所致,更换高压油管后,燃油泄漏报警问题消除,柴油机工作正常。

该型高压油管为双层管,外层管材料:

304不锈钢,外径为14mm,壁厚为1mm,外层管为保护管,无损坏。

内层管材料:20CrMoA,外径为10mm,壁厚为3mm。

高压油管接头采用锥面密封形式,两端为冷镦成型的锥形密封面,依靠螺母的预紧力通过压紧圈使两个锥面形成密封。

本次发生泄漏的高压油管由同一单位生产,且为同一批次产品,如表1所示。

二、故障分析

根据柴油机高压油管的功能作用,结合高压油管的故障现象,对高压油管宏观检查、化学成分分析、开裂面SEM形貌观察、金相分析以及对比检查等方面开展分析研究。

抽取其中一根故障高压油管送第三方检验,并开展故障分析。

1、宏观检查

经宏观检查,油管的内管发生了开裂,开裂位置位于油管镦头处,如图1所示,裂纹沿轴向分布,延伸至杆身。

图1高压油

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