RT-flex 电控主机起动失败原因分析及管理建议.docxVIP

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  • 2026-05-28 发布于湖南
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RT-flex 电控主机起动失败原因分析及管理建议.docx

船舶经常在各种复杂条件下航行,特别是进出狭水道、港口,靠离码头时的机动航行,要多次改变航速及航向,主机需要频繁地进行正倒车操作。

为保证航行安全,船舶主机应当具有可靠、稳定的正倒车起动能力,轮机员必须充分掌握船舶主机的操纵性能。

随着电控船舶主机的出现,船舶主机的操纵系统由气动操作向微机控制电气操作发展,操作系统越来越抽象化,对轮机员的理论水平提出更高要求。

除此之外,各港口国政府严格和广泛地采取措施,对抵港船舶实施PSC检查,若发现船舶主机存在重大缺陷而不适航,将发出警告并要求限期解决或滞留船舶,船公司因此承担船期损失和高昂的修理费用,甚至还会被列入“黑名单”而导致名誉受损。

因此,熟练掌握电控主机的起动、换向及操纵机构的性能并能及时排除故障,对轮机的安全管理是至关重要的。

一、问题描述

某船采用瓦锡兰5RT-flex58T-D二冲程共轨柴油机作为船舶主机,在某航次准备满载离港前,由驾驶台操纵主机进行起动试验,当操纵手柄处于正车位置时,主机无反应,曲轴转角指示在198°;

当操纵位置转到集控室,再次进行正车操纵时,主机仍无反应,曲轴转角指示不变,而主机起动连锁各项处于正常工作位。

随即进行倒车起动,主机仍然无转速,倒车起动失败。

于是,引航员以船舶重要设备发生故障不适航为由,取消该船离泊计划。?

二、RT-flex电控主机起动原理

瓦锡兰5RT-flex58T-D二冲程共轨

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