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工业技术
China scienceandTechnologyReview ●I
粗苯精制系统优化设计
韩射昌
(唐山宝铁煤化工有限公司 河北 唐 山 063320)
[摘 要]随着现代化工技术的迅速发展,粗苯精制系统逐步向高效性、安全性方向发展,制造工艺过程也实现了自动化控制,唐山宝铁煤化工有限公司粗
苯精制车间蒸馏系统、加热系统、冷却系统通过优化设计改造后,整个改造系统运行可靠、便于操作、降低了现场操作人员劳动强度,取得很大经济效益和
安全效益 。
[关键词】蒸馏系统 加热系统 冷却系统 优化设计
中图分类号:TQ522.63 文献标识码:A 文章编号 :1009—914X(2011)32—0327—02
前言 起初设计院设计的加工工艺为初馏,两苯,洗涤,吹苯,纯苯,精制系统,精
河北唐山宝铁煤化工有限公司,最初设计产量为5万吨 /年,为提高产量, 制系统为间歇操作,采 甲苯、二甲,溶剂油操作频率太高,从而增加了工人的
增加经济效益,尽量重复利用原有设备的前提下,对粗苯精制车间的蒸馏系 劳动强度,增加能耗。通过改造,单上了一个甲苯塔,继而甲苯 由连续操作替
统、加热系统、冷却系统进行优化设计改造,20lO年6月粗苯精制系统改造 代 了间歇操作,精制系统操作频率由每个月5次改为每月 1次,降低 了操作强
完毕、运行效果 良好。处理能力达到6万吨 /年。 度,节省了能源,见图I。
1蒸馏系统 1.3蒸馏系统改造效果
1,1工艺流程 蒸馏系统的塔盘由以前浮阀改为板效率高,操作弹性好等优点的径向侧导
来 自焦化厂的粗苯用泵打入初馏塔中部,塔顶的初馏份气体经冷凝冷却后 喷射塔盘,其塔径和塔高不变,同时将甲苯由间歇操作改为连续。使得生产能
入油水分离器,分离出的初馏份一部分入初馏份贮槽贮存,另一部分用初馏塔 力由5万t/a提高到6万t/a,很大程度提高处理能力。
回流泵打至塔顶作回流。塔底脱除初馏份的初残经残油冷却器冷却后入初残 2加热系统改造
罐。初馏塔底设两台再沸器,为塔提供热源。其中一开一备,由两苯塔原料泵 2.1原加热系统的情况及存在问题
从初残罐将初残抽出。送入两苯塔中部,作为两苯塔原料,塔顶的未洗混合份油 唐山宝铁煤化工有限公司精苯车间加热系统原设计全为导热油加热,选用
气经冷凝冷却器后入油水分离器,分离出的未洗混合份,~部份用泵送入塔顶 导热油功率为3500KW/h,考虑通过改造后产量的提升,现有导热油的负荷以无
作回流。另一部份入油库中间槽作为洗涤系统的原料,塔底重组分去重苯罐,塔 法满足生产需要,并且导热油加热主要受约于所需燃料煤气的制约,在煤气压
下部设2台重沸器为塔提供热源。 力不足等原因时不得 已停炉从而影响生产,增加工人劳动强度。因此从这两
洗涤工段洗涤后得到的已洗混合份,用吹苯塔原料泵将已洗混合份送入吹 方面考虑对加热系统进行改造。
苯塔,塔顶的吹出苯蒸汽经冷凝冷却器。自油水分离器分离出的吹苯入油库的 2.2改造情况
吹出苯罐。塔底的吹苯残渣流入吹苯残渣罐。吹出苯自罐区用纯苯原料泵抽出 粗苯车间相邻车间为顺酐车间,由顺酐车间发生氧化反应产生压力高达
送入纯苯塔中部作为纯苯塔原料,塔顶油气经冷凝冷却后部分用泵送至塔顶作 1.OMPa每小时
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